本發(fā)明屬于污泥減量技術領域,具體涉及一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法。
背景技術:
隨著城市化進程的加快,城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)得到了高速發(fā)展。根據(jù)國務院《水污染防治行動計劃》要求,到2020年,全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力,縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。截止2015年6月,全國已建成投運污水處理廠3802座,污水日處理能力達到1.61億立方米。但大量污水處理廠的建設投運伴隨大量剩余污泥的產(chǎn)生。據(jù)統(tǒng)計,2015年全年污泥產(chǎn)量近3359萬噸(含水率為80%)。面對大量污泥的產(chǎn)生,我國現(xiàn)目前采用的處理方式為衛(wèi)生填埋、堆肥處理、熱干化與焚燒處理、建筑材料回用等,其中以衛(wèi)生填埋為主。大量污泥的填埋,占用了大量的土地,使得被填埋土地在幾十年內(nèi)無法再次回用;同時,污泥中含有大量的細菌、病毒、寄生蟲卵、重金屬等,會對大氣、土壤、水體造成嚴重污染。因此,在現(xiàn)有資金、技術條件下開發(fā)一種行之有效、便于推廣的污泥減量化技術,降低污泥的排放量成為今后促進污水處理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的問題。
現(xiàn)有的剩余污泥減量技術,如:《環(huán)境科學與管理》2014年第4期“探析城市污泥填埋處置的發(fā)展趨勢研究”一文中提到國內(nèi)普遍采用的方法是:將污泥經(jīng)濃縮機濃縮后送至板框壓濾機,再經(jīng)流化床焚燒爐焚燒后外運填埋。該方法的主要缺點是:(1)投資大;(2)處理費用高;(3)處理能力有限;(4)有機物燃燒產(chǎn)生二噁英等劇毒物質。該方法考慮到國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟實力及對環(huán)境的污染狀況不利于推廣應用。又如《給水排水》2010年S1期 “城鎮(zhèn)污水污泥厭氧消化技術及能源消耗”一文中提到的方法是:將污泥經(jīng)濃縮后通過換熱器逐步進入一級消化池、二級消化池,最后送至脫水機脫水處理,泥餅外運處置,過程中產(chǎn)生的沼氣用于發(fā)電。該法的主要缺點是:(1)設備投入大;(2)消化池占地面積大;(3)對于占污水處理廠總量90%以上的中小型污水處理廠來說,分布較廣,消化后產(chǎn)生的沼氣量少,用于發(fā)電不現(xiàn)實;(4)沼氣泄漏導致大氣污染。
技術實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術存在的上述不足,本發(fā)明提供一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法,以解決鈦白廢酸的排放對環(huán)境產(chǎn)生污染和污水處理過程中產(chǎn)生的剩余污泥量過大的問題,進而達到以廢治廢的目的。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術方案如下:
一種利用鈦白廢酸處理剩余污泥的后置污泥減量方法,該技術是將城市污水處理廠二沉池產(chǎn)生的沉淀污泥利用廢酸制成的芬頓試劑進行氧化處理,以達到減少外排污泥總量的目的。
具體包括以下步驟:
1)污泥預處理:取污水處理廠二沉池產(chǎn)生的沉淀污泥作為剩余污泥,置于4℃的冰箱中保存24h,以增強微生物細胞壁的脆性,便于后續(xù)的氧化破解。
2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,使鈦白廢酸和雙氧水形成芬頓試劑;同時以60~120r/min的攪拌速率進行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.105~0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為0.566~2.339:1計算。
3)脫水處理:將步驟 2)得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機進行脫水處理,以完成氧化預處理。
作為一種改進,步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.105:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為0.566:1計算;攪拌速率為120r/min,攪拌時間為90min。
作為另一種改進,步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.183:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為1.979:1計算;攪拌速率為90r/min,攪拌時間為90min。
作為又一種改進,步驟2)中鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的鈦白廢酸中Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為2.339:1計算;攪拌速率為60r/min,攪拌時間為90min。
其中,所述沉淀污泥是倒置式A2/O工藝中經(jīng)二沉池沉淀后的污泥。上述鈦白廢酸為為鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸溶液,該廢酸溶液中含有硫酸和Fe2+,其中硫酸的質量濃度為20%,F(xiàn)e2+的質量濃度為3.49%。
本發(fā)明利用鈦白廢酸與雙氧水配置成的芬頓試劑進行氧化處理,通過化學試劑直接與處理物質作用,達到釋放污泥內(nèi)物質,從而實現(xiàn)污泥減量的效果。這是基于利用鈦白廢酸代替芬頓試劑中的H2SO4和Fe2+兩種原料,達到以廢治廢,變廢為寶的目的,為企業(yè)有效節(jié)約了成本。同時,該法具有無污染、效率高、投入少、作用時間短等優(yōu)勢。具體而言,由于鈦白廢酸中含有H2SO4和Fe2+,當其與雙氧水混合時,雙氧水成為氧化劑,F(xiàn)e2+成為催化劑,雙氧水在Fe2+的催化作用下,產(chǎn)生了超強的OH·中間產(chǎn)物,它能夠引發(fā)和傳遞鏈的反應,加快有機物和還原物質的氧化反應,能夠有效降解蛋白質和多糖類物質。剩余污泥中含有的胞外聚合物質量占到80%,其主要在組成物質是多聚糖、蛋白質、核酸、脂質及DNA等高分子。當剩余污泥被鈦白廢酸與雙氧水配置的芬頓試劑作用時,胞外聚合物被破解,發(fā)生的主要化學反應如下:
(1)H2O2+ Fe2+_____> Fe3++ OH·+ OH-
(2)OH·+ Fe2+_____> Fe3++ OH-
(3)RH+OH·_____>H2O+R·_____> 進一步氧化
(4)R·+Fe3+_____> R++ Fe2+
通過化學試劑氧化破解了胞外聚合物之后,結合水被釋放,污泥顆粒變小,污泥中的有機病原菌和引起異味的硫化物大部分被破壞,污泥的穩(wěn)定性能提高,污泥外排量大大減少。與現(xiàn)有的技術相比,本發(fā)明具有如下有益效果:
1、剩余污泥經(jīng)鈦白廢酸配置的芬頓試劑處理后,約占污泥總含水量15~25%的毛細結合水得到釋放,胞內(nèi)外物質被進一步氧化分解。
2、剩余污泥上清液中溶解性COD的增幅為439~2193%,TN增幅為199~516%,TP增幅為9900~17000%,氨氮增幅為425~1315%,剩余污泥減少率達到56.2~63.1%。與用常規(guī)芬頓試劑處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了20~28%。本發(fā)明普遍適用于活性污泥法工藝的污泥減量化處理,特別適用于源水水質可生化性較差的污水處理廠。
3、鈦白廢酸具有較強的腐蝕性,對大氣、水體、土壤具有極強的破壞力,經(jīng)采用本技術方案后,將其作為原料應用于污水處理廠產(chǎn)生的剩余污泥的減量化處理,真正實現(xiàn)了變廢為寶,同時又解決了困擾污泥處理廠污泥處理的技術瓶頸。
4、本發(fā)明方法中涉及到的聯(lián)合處理單元操作簡單,只需把鈦白廢酸、雙氧水與剩余污泥濃度按比例投加到處理裝置中,經(jīng)濃縮后再通過管路送入脫水機即可。
5、本發(fā)明方法中涉及到的鈦白廢酸配置芬頓試劑處理剩余污泥,處理效率高,操作簡單,便于推廣應用。
具體實施方式
下面結合具體實施例對本發(fā)明作進一步詳細說明。以下各實施例中所用沉淀污泥是倒置式A2/O工藝中經(jīng)二沉池沉淀后的污泥,鈦白廢酸為鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸溶液,其中硫酸的質量濃度為20%,F(xiàn)e2+的質量濃度為3.49%;雙氧水為市售的質量分數(shù)為30%的雙氧水。
實施例一
采用以下方法處理剩余污泥。
1)污泥預處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。
2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以120r/min的攪拌速率進行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.105:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為0.566:1計算。
3)脫水處理:將步驟 2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機進行脫水處理。
經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為1056%,TN增幅為199%,TP增幅為9900%,氨氮增幅為455%,剩余污泥減少率達到56.2%。與單獨使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了20%。
實施例二
采用以下方法處理剩余污泥。
1)污泥預處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。
2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以90r/min的攪拌速率進行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.183:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為1.979:1計算。
3)脫水處理:將步驟 2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機進行脫水處理。
經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為2193%,TN增幅為253%,TP增幅為17000%,氨氮增幅為1315%,剩余污泥減少率達到63.1%。與單獨使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了28%。
實施例三
采用以下方法處理剩余污泥。
1)污泥預處理:取重慶市某污水處理廠二沉池產(chǎn)生的污泥置于容器中,將該容器放置于4℃的冰箱中保存24h。
2)利用鈦白廢酸芬頓試劑處理:向剩余污泥中加入鈦白廢酸和雙氧水,并以60r/min的攪拌速率進行攪拌,攪拌時間為90min,得到泥水混合液。其中,鈦白廢酸的加入量按每升剩余污泥中加入的Fe2+的質量與剩余污泥的濃度之比為0.415:1計算,雙氧水的加入量按每升剩余污泥中加入的H2O2的質量與剩余污泥的濃度之比為2.339:1計算。
3)脫水處理:將步驟2得到的泥水混合液經(jīng)濃縮后送至脫水機進行脫水處理。
經(jīng)檢測,處理后上清液溶解性COD的增幅為1654%,TN增幅為238%,TP增幅為16800%,氨氮增幅為1110%,剩余污泥減少率達到63.0%。與單獨使用鈦白廢酸或雙氧水處理剩余污泥相比,污泥處置成本降低了26.3%。
本發(fā)明的上述實施例僅僅是為說明本發(fā)明所作的舉例,而并非是對本發(fā)明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其他不同形式的變化和變動。這里無法對所有的實施方式予以窮舉。凡是屬于本發(fā)明的技術方案所引申出的顯而易見的變化或變動仍處于本發(fā)明的保護范圍之列。