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紡織印染廢水脫色絮凝劑的制備方法與流程

文檔序號:12449048閱讀:288來源:國知局
本發(fā)明涉及一種紡織印染廢水脫色絮凝劑的制備方法,屬于紡織印染廢水處理
技術(shù)領(lǐng)域
。
背景技術(shù)
:紡織印染廢水具有顏色深、水量大、成分復(fù)雜等特點,對環(huán)境危害性很大。國家(GB4287-2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》)及地方(如DB37/533-2005《山東省地方標(biāo)準(zhǔn)紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》)均對排放的印染廢水色度、COD有嚴(yán)格要求。在印染廢水處理的諸多方法中,加入脫色絮凝劑進行絮凝沉淀是一種能有效降低色度和COD的處理方法。其中雙氰胺甲醛樹脂是一種高效有機高分子脫色絮凝劑,但該產(chǎn)品低溫發(fā)白變粘、穩(wěn)定性差等缺點限制了其應(yīng)用。為了抑制產(chǎn)品發(fā)白變粘,市售產(chǎn)品通常選擇降低固含量延緩這一過程,這導(dǎo)致產(chǎn)品用量增加,生產(chǎn)、運輸和使用成本提高。為了降低產(chǎn)品成本,進一步提高產(chǎn)品性能,部分研究者針對雙氰胺甲醛脫色絮凝劑進行了諸多改性,包括用尿素替代部分雙氰胺(中國發(fā)明專利CN1089958A),使用淀粉等改性劑改性(中國發(fā)明專利CN102863065B)等,但產(chǎn)品固含量高時(>55%)低溫穩(wěn)定性差的問題仍未解決。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明針對以上問題,提供了一種能在高固含量的情況下低溫儲存穩(wěn)定,且對廢水色度和COD去除率超過市售產(chǎn)品水平的紡織印染廢水脫色絮凝劑的制備方法。其技術(shù)方案為:1、一種紡織印染廢水脫色絮凝劑的制備方法,其特征在于:相對于目標(biāo)產(chǎn)物絮凝劑,各組分用量的質(zhì)量百分比為多聚甲醛5-9%,濃度為2-4mol/L的NaOH溶液6-9%,質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液15-23%,雙氰胺22-30%,氯化銨10-17%;制備方法包括以下步驟:1)向搪瓷釜A中依次加入質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液15-23%、雙氰胺22-30%和氯化銨2-4.25%,加熱至40-50℃并攪拌20-30分鐘直至溶液透明;2)在反應(yīng)釜B中將5-9%多聚甲醛溶解于6-9%的濃度為2-4mol/L的NaOH溶液中,加熱至60-80℃攪拌使其溶解;3)將步驟2)中得到的溶液加入到搪瓷釜A中,使搪瓷釜A中溶液pH為7.3-8.0,繼續(xù)加熱至60-80℃反應(yīng)1-2小時;4)在搪瓷釜A中加入8-12.75%的氯化銨,保持60-80℃反應(yīng)1-3小時,反應(yīng)結(jié)束后靜置冷卻到室溫,即得紡織印染廢水脫色絮凝劑。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,其優(yōu)點在于:1)本發(fā)明制備的紡織印染廢水脫色絮凝劑是以氯化銨為催化劑,通過分批加入氯化銨合理控制反應(yīng)溫度,同時用多聚甲醛替代部分甲醛溶液,減少了體系中水的含量,提高了產(chǎn)品的固含量。通過調(diào)節(jié)溶液的pH至弱堿性,使雙氰胺與甲醛進行充分的羥甲基化反應(yīng)。隨后加入剩余氯化銨,使溶液的pH轉(zhuǎn)變?yōu)樗嵝裕兄诹u甲基化的雙氰胺進行縮合反應(yīng)生成陽離子型的季銨鹽聚合物。所制得的紡織印染廢水脫色絮凝劑固含量在56%以上,且低溫儲存穩(wěn)定,不泛白變粘。2)本發(fā)明的紡織印染廢水脫色絮凝劑適用于紡織、印染等工業(yè)的廢水處理,可單獨使用(應(yīng)用量為每升廢水700-900mg);也可與聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺搭配使用(應(yīng)用量為每升廢水脫色絮凝劑200-500mg,聚合氯化鋁2000-4000mg,聚丙烯酰胺2-5mg),可使色度去除率達85%以上,COD去除率達66%以上,具有較高的色度和COD去除率。具體實施方式為了進一步闡述本發(fā)明的內(nèi)容,通過以下實施例加以說明,但不限于以下實施例。實施例1,具體步驟為:1)向配有回流冷凝器、盤管加熱/冷卻的搪瓷釜A中依次加入105公斤質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液、66公斤雙氰胺和6.42公斤氯化銨,加熱至50℃并攪拌30分鐘直至溶液透明;2)在反應(yīng)釜B中將15.95公斤多聚甲醛溶解于18.52公斤濃度為2-4mol/L的NaOH溶液中,加熱至60℃攪拌使其溶解;3)將步驟2)中得到的溶液加入到搪瓷釜A中,使搪瓷釜A中溶液pH為7.5±0.2,繼續(xù)加熱至80℃反應(yīng)1小時;4)在搪瓷釜A中加入25.68公斤氯化銨,保持80℃反應(yīng)3小時,反應(yīng)結(jié)束后靜置冷卻到室溫,即得紡織印染廢水脫色絮凝劑。實施例21)向配有回流冷凝器、盤管加熱/冷卻的搪瓷釜A中依次加入125公斤質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液、75.6公斤雙氰胺和8.0公斤氯化銨,加熱至45℃并攪拌30分鐘直至溶液透明;2)在反應(yīng)釜B中將20.97公斤多聚甲醛溶解于23.1公斤濃度為2.5mol/L的NaOH溶液中,加熱至65℃攪拌使其溶解;3)將步驟2)中得到的溶液加入到搪瓷釜A中,使搪瓷釜A中溶液pH為7.5±0.2,繼續(xù)加熱至75℃反應(yīng)2小時;4)在搪瓷釜A中加入32公斤氯化銨,保持75℃反應(yīng)2小時,反應(yīng)結(jié)束后靜置冷卻到室溫,即得紡織印染廢水脫色絮凝劑。實施例31)向配有回流冷凝器、盤管加熱/冷卻的搪瓷釜A中依次加入136公斤質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液、80公斤雙氰胺和11.4公斤氯化銨,加熱至45℃并攪拌25分鐘直至溶液透明;2)在反應(yīng)釜B中將23.93公斤多聚甲醛溶解于25公斤濃度為3mol/L的NaOH溶液中,加熱至70℃攪拌使其溶解;3)將步驟2)中得到的溶液加入到搪瓷釜A中,使搪瓷釜A中溶液pH為7.7±0.2,繼續(xù)加熱至70℃反應(yīng)2小時;4)在搪瓷釜A中加入34.2公斤氯化銨,保持70℃反應(yīng)1小時,反應(yīng)結(jié)束后靜置冷卻到室溫,即得紡織印染廢水脫色絮凝劑。實施例4加入溶解好的多聚甲醛溶液,反應(yīng)體系的pH為7.8±0.2。升高溫度至60℃反應(yīng)1小時,然后加入40.12公斤氯化銨,保持溫度60℃進行縮合反應(yīng)1小時后,靜置冷卻,得到紡織印染廢水脫色絮凝劑。1)向配有回流冷凝器、盤管加熱/冷卻的搪瓷釜A中依次加入150公斤質(zhì)量濃度為37%的甲醛溶液、84.08公斤雙氰胺和13.37公斤氯化銨,加熱至40℃并攪拌20分鐘直至溶液透明;2)在反應(yīng)釜B中將25.7公斤多聚甲醛溶解于27.9公斤濃度為4mol/L的NaOH溶液中,加熱至80℃攪拌使其溶解;3)將步驟2)中得到的溶液加入到搪瓷釜A中,使搪瓷釜A中溶液pH為7.8±0.2,繼續(xù)加熱至60℃反應(yīng)1小時;4)在搪瓷釜A中加入40.12公斤氯化銨,保持60℃反應(yīng)1小時,反應(yīng)結(jié)束后靜置冷卻到室溫,即得紡織印染廢水脫色絮凝劑。測試結(jié)果如下表:實施例1實施例2實施例3實施例4市售產(chǎn)品固含量(%)56.12%56.54%56.93%57.15%55.33%顏色無色透明無色透明無色透明無色透明微白色粘度(mpa·s)155162269275556其中:固含量的測定依據(jù)GB/T6435-2014《飼料中水分的測定》;顏色通過目視法測定;粘度的測定依據(jù)GB/T22235-2008《液體粘度的測定》。顏色和粘度均為樣品在2℃冰箱中儲存6個月然后在室溫下放置3小時后的測試結(jié)果。具體應(yīng)用實例1印染廢水取自山東淄博某紡織印染企業(yè),水樣來自污水處理后物化系統(tǒng),檢測其原水色度為240倍,COD為342mg/L。應(yīng)用試驗廢水處理過程:將實施例1-3的脫色絮凝劑及市售某脫色絮凝劑均稀釋至35%的固含量。向一升印染廢水中加入200mg稀釋后的脫色絮凝劑,攪拌1分鐘;加入聚合氯化鋁(PAC)2000mg,攪拌2分鐘;加入聚丙烯酰胺(PAM)2mg,攪拌1分鐘。靜置1小時后取上層清液做色度及COD分析。印染廢水處理前后色度、COD對比情況如下表所示:實例1脫色劑實例2脫色劑實例3脫色劑市售脫色劑色度(倍)34302638色度去除率/%85.887.589.284.2COD(mg/L)108111107137COD去除率/%68.467.568.759.9色度的測定依據(jù)GB11903-89《水質(zhì)色度的測定》;COD的測定依據(jù)GB11914-89《化學(xué)需氧量的測定》。通過對比實驗結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在固含量相同的情況下,實施例1-3的脫色絮凝劑對廢水的脫色效果及COD去除率明顯好于市售脫色劑。具體應(yīng)用實例2印染廢水水樣為未經(jīng)生化處理廢水,檢測其原水色度為840倍,COD為1900mg/L。將實施例4的脫色絮凝劑及市售某脫色絮凝劑直接投加至印染廢水中,攪拌5分鐘后沉淀,靜置1小時后取上層清液做色度及COD分析。印染廢水處理前后色度、COD對比情況如下表所示:通過應(yīng)用實驗結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),脫色絮凝劑對未生化處理的廢水同樣具有良好的處理效果,且實例4的脫色絮凝劑對廢水的脫色效果及COD去除率明顯好于市售脫色劑。當(dāng)前第1頁1 2 3 
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