本發(fā)明涉及一種降低焦化廢水含氰的方法及裝置。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的回收作業(yè)區(qū)環(huán)保工序包括回收脫硫工段、制酸工段,而環(huán)保工序外排水含氰一直達不到≤0.2mg/l的國家指標要求。特別是回收脫硫工段開工后,由于采用的是真空碳酸鉀法脫硫工藝,該工藝需要向氨水系統(tǒng)連續(xù)外排含氰廢液,其中外排的真空冷凝液7m3/h,外排的脫硫貧液200kg/h,經(jīng)檢測外排廢液含氰3000mg/l,導(dǎo)致蒸氨廢水含氰通常在200mg/l~900mg/l之間波動,環(huán)保工序外排水含氰通常在8mg/l~20mg/l之間,即使在芬頓裝置處加入降氰藥劑,也無法使得外排水含氰要達到≤0.2mg/l的國家標準。對此,國內(nèi)同行普遍采取的是在脫硫工段增加建設(shè)脫硫廢液預(yù)處理裝置的辦法,一次性投資600萬元,脫硫廢液處理成本為60元/噸,脫硫廢液預(yù)處理裝置運行費用360萬元/年,處理后外排脫硫廢液含氰200mg/l,蒸氨廢水含氰30mg/l~50mg/l,不但一次性投資和運行費用高,且建設(shè)周期長、蒸氨廢水含氰依然偏高。因此,亟需找出投資小、見效快的解決辦法,使得進入環(huán)保工序的焦化廢水含氰降至30mg/l以下,使得芬頓裝置入口廢水含氰降低至3mg/l以下,確保加入降氰藥劑后外排水含氰能夠達到≤0.2mg/l國家指標要求。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明的目的是提供一種降低焦化廢水含氰的方法及裝置,降低焦化廢水中的含氰量,減少剩余氨水量,減少蒸氨塔蒸汽消耗,保證去堿洗段氨水量的穩(wěn)定,保證脫硫效果;稀堿中硫、氰化物再生后進入制酸燃燒,改變污染物氰化物、硫化物的去向,使蒸氨廢水含氰由最高200mg/l~900mg/l降至15mg/l以下。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
一種降低焦化廢水含氰的裝置,包括脫硫塔、蒸氨塔、原料氨水槽、原料氨水泵、蒸氨廢水泵、氨水換熱器、廢水冷卻器、環(huán)保生化裝置,焦爐經(jīng)循環(huán)氨水槽與原料氨水槽相連,原料氨水槽經(jīng)原料氨水泵與氨水換熱器相連,廢水冷卻器與氨水換熱器、環(huán)保生化裝置連接,蒸氨塔經(jīng)蒸氨廢水泵與氨水換熱器相連,脫硫塔與蒸氨塔相連,還包括再生塔、 循環(huán)氨水泵、原料氨水管道、堿槽、42%堿泵、2.5%-5%堿泵;再生塔上連接有脫硫貧液泵,脫硫貧液泵出口與循環(huán)氨水泵連接,循環(huán)氨水泵與焦爐連接;原料氨水管道一端與原料氨水泵連接,另一端與脫硫塔堿洗段相連,原料氨水管道上連接有42%堿泵;脫硫塔堿洗段底部連接有堿槽,堿槽經(jīng)2.5%-5%堿泵分別與蒸氨塔、脫硫塔堿洗段相連。
還包括閥門一、閥門二、堿液去蒸氨塔管道,堿槽依次經(jīng)2.5%-5%堿泵、閥門一與脫硫塔堿洗段相連;堿槽依次經(jīng)2.5%-5%堿泵、閥門二、堿液去蒸氨塔管道與蒸氨塔中段連接。
所述的環(huán)保生化裝置包括重油泵,板框壓濾機,以及依次連接的重力除油池、渦凹氣浮機、鐵氰絡(luò)合物沉淀池、厭氧池、一段缺氧池、一段好氧池、一沉池、二段缺氧池、二段好氧池、二沉池、反應(yīng)池、催化氧化池、中和池、處理后水池;反應(yīng)池、催化氧化池、中和池與混凝沉淀池相連通,所述的鐵氰絡(luò)合物沉淀池經(jīng)重油泵與板框壓濾機連接;重力除油池與廢水冷卻器相連。
一種降低焦化廢水含氰的方法,具體步驟包括:
1)將再生塔的脫硫廢液經(jīng)脫硫貧液泵排至循環(huán)氨水泵入口,經(jīng)循環(huán)氨水泵送至焦爐煉焦集氣管,含氰物質(zhì)在高溫下氧化、裂解;
2)將原料氨水槽中的剩余氨水通過原料氨水泵送至脫硫塔堿洗段;
3)通過閥門一、閥門二控制,脫硫塔中剩余的一部分堿液經(jīng)堿槽由2.5%-5%堿泵循環(huán)送至脫硫塔堿洗段再利用,進行二次脫硫脫氰,減少進入蒸氨塔堿量;另一部分堿液經(jīng)堿槽由2.5%-5%堿泵送至蒸氨塔中段;
4)所述的蒸氨塔底部操作溫度為107℃~109℃;
5)抽出鐵氰絡(luò)合物沉淀池中鐵氰絡(luò)合物送至板框壓濾機處理。
步驟1)所述的原料氨水槽中的剩余氨水與40%-42%naoh液體混合,送至脫硫塔堿洗段吸收煤氣中硫化氫,吸收氰化物,所述的40%-42%naoh液體經(jīng)42%堿泵進入原料氨水管道。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
1、不必投資建設(shè)脫硫廢液預(yù)處理裝置,投資少,見效快,減少固定資產(chǎn)投資,節(jié)省脫硫廢液預(yù)處理裝置運行費用。
2、蒸氨廢水含氰量明顯降低,控制在7mg/l~25mg/l,低于國內(nèi)同行建設(shè)脫硫廢液預(yù)處理裝置的企業(yè),避免了蒸氨廢水含氰高導(dǎo)致環(huán)保生化系統(tǒng)污泥中毒,使得環(huán)保生化裝 置出口廢水含氰降至1mg/l~3mg/l,為加入降氰劑后外排水含氰≤0.2mg/l創(chuàng)造了必備條件,最終經(jīng)加入降氰劑外排水含氰滿足國家外排標準。
3、加入降氰劑藥量節(jié)省了50%。
4、用原料氨水代替蒸氨廢水送至脫硫塔堿洗段脫硫脫氰,減少蒸氨塔處理水量10m3/h,減少蒸汽消耗2t/h。
5、實施蒸氨塔中部進堿后,實現(xiàn)了污染物質(zhì)最大量進入煤氣系統(tǒng),實現(xiàn)了污染物質(zhì)由液相到氣相的轉(zhuǎn)移,保證了蒸氨廢水含氨、含氰都控制在較低范圍內(nèi)。
6、在環(huán)保增建板框壓濾機,將環(huán)保生化裝置鐵氰絡(luò)合物沉淀中鐵氰絡(luò)合物沉淀送至板框壓濾機分離,減少了鐵氰物質(zhì)帶入生化系統(tǒng)的量,避免了鐵氰絡(luò)合物沉淀二次分解和生化污泥中毒,保證了環(huán)保生化裝置出口cod、氨氮的去除效率。
7、在去蒸氨塔堿管道上安裝循環(huán)管路,部分堿液循環(huán)送至脫硫塔堿洗段二次脫硫脫氰,減少了進入蒸氨塔堿量,降低了蒸氨廢水ph值,降低了液堿消耗,提高了蒸氨塔的蒸氰效率。
8、脫硫塔堿洗段入口煤氣中硫化氫、氰化氰含量明顯降低。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:1-脫硫貧液泵2-再生塔3-廢水冷卻器4-原料氨水管道5-氨水換熱器6-原料氨水槽7-閥門二8-原料氨水泵9-蒸氨廢水泵10-蒸氨塔11-堿槽12-脫硫塔13-閥門一14-2.5~5%堿泵15-分配盤16-堿洗段17-蒸氨塔中段18-重力除油池19-渦凹氣浮機20-鐵氰絡(luò)合物沉淀池21-厭氧池22-一段缺氧池23-一段好氧池24-一沉池25-二段缺氧池26-二段好氧池27-二沉池28-反應(yīng)池29-催化氧化池30-中和池31-混凝沉淀池32-處理后水池33-循環(huán)氨水泵34-焦爐35-循環(huán)氨水槽36-剩余氨水泵37-重油泵38-板框壓濾機39-堿液去蒸氨塔管道40-42%堿泵41-閥門三42-閥門四。
具體實施方式
下面結(jié)合說明書附圖對本發(fā)明進行詳細地描述,但是應(yīng)該指出本發(fā)明的實施不限于以下的實施方式。
見圖1,一種降低焦化廢水含氰的裝置,改進工藝路線,改變操作條件,增加了裝置,提高了蒸氰效率,實現(xiàn)含氰物質(zhì)轉(zhuǎn)移,具體方案如下:包括脫硫塔12、蒸氨塔10、原料 氨水槽6、原料氨水泵8、蒸氨廢水泵9、氨水換熱器5、廢水冷卻器3、環(huán)保生化裝置、再生塔2、循環(huán)氨水泵33、原料氨水管道4、堿槽11、42%堿泵40、2.5%-5%堿泵14;焦爐34經(jīng)循環(huán)氨水槽35、剩余氨水泵36與原料氨水槽6相連,原料氨水槽6經(jīng)原料氨水泵8與氨水換熱器5相連,廢水冷卻器3與氨水換熱器5、環(huán)保生化裝置連接,蒸氨塔10經(jīng)蒸氨廢水泵9與氨水換熱器5相連,脫硫塔12與蒸氨塔10相連,再生塔2上連接有脫硫貧液泵1,脫硫貧液泵1出口與循環(huán)氨水泵33連接,循環(huán)氨水泵33與焦爐34連接;原料氨水管道4一端與原料氨水泵8連接,另一端與脫硫塔12堿洗段16相連,原料氨水管道4上連接有42%堿泵40;脫硫塔12堿洗段16底部連接有堿槽11,堿槽11經(jīng)2.5%-5%堿泵14分別與蒸氨塔10、脫硫塔12堿洗段16相連。
本裝置還包括閥門一13、閥門二7,由于原有管路中,堿槽直接與蒸氨塔10頂部連接,因此在改造過程中增加閥門三43、閥門四44、堿液去蒸氨塔管道39,堿槽11依次經(jīng)2.5%-5%堿泵14、閥門一13與脫硫塔12堿洗段16相連;堿槽11依次經(jīng)2.5%-5%堿泵14、閥門二7、堿液去蒸氨塔管道39、閥門三41與蒸氨塔中段17連接,堿槽11依次經(jīng)2.5%-5%堿泵14、閥門二7、堿液去蒸氨塔管道39、閥門四42與蒸氨塔10頂部連接。這樣可保留原有安裝方式,使其具有兩種工藝方式。
其中,環(huán)保生化裝置包括重油泵37,板框壓濾機38,以及依次連接的重力除油池18、渦凹氣浮機19、鐵氰絡(luò)合物沉淀池20、厭氧池21、一段缺氧池22、一段好氧池23、一沉池24、二段缺氧池25、二段好氧池26、二沉池27、反應(yīng)池28、催化氧化池29、中和池30、處理后水池32;反應(yīng)池28、催化氧化池29、中和池30與混凝沉淀池31相連通,所述的鐵氰絡(luò)合物沉淀池20經(jīng)重油泵37與板框壓濾機38連接;重力除油池18與廢水冷卻器3相連。
降低焦化廢水含氰的方法,具體步驟包括:
1)將再生塔2的脫硫含氰廢液經(jīng)脫硫貧液泵1排至循環(huán)氨水泵33入口,經(jīng)循環(huán)氨水泵33抽送至焦爐34煉焦集氣管,含氰物質(zhì)在1000℃高溫下氧化、裂解,以降低氨水系統(tǒng)中氰化物的總量。
2)將原料氨水槽6中的剩余氨水通過原料氨水泵8通過原料氨水管道4送至脫硫塔12堿洗段16;在原料氨水管道4中剩余氨水與由42%堿泵40送出的濃堿混合,用剩余氨水代替蒸氨廢水與濃堿混合,然后送至脫硫塔12堿洗段16脫硫脫氰,去除煤氣中的硫化氫、氰化氫。其中,濃堿為40%-42%naoh液體,最好為40%naoh液體,其硬度≤0.005%。
具體操作為:去脫硫塔12堿洗段16剩余氨水量控制在10m3/h,剩余氨水和濃堿在混合器混合后,被送至脫硫塔12堿洗段16填料層處與煤氣逆流接觸,吸收煤氣中的硫化氫、氰化氫,由于剩余氨水中含氨高,對煤氣中硫化氫、氰化氫的吸收效果更好,同時送至蒸氨塔10后,廢水中的氰化物更容易被蒸吹降低。在實施過程后標定了脫硫塔12后煤氣含氨,經(jīng)標定脫硫塔12后煤氣含氨≤0.03g/nm3,對下道工序生產(chǎn)沒有影響。此外,使用該技術(shù)措施后,經(jīng)標定蒸氨塔10耗蒸汽量降低了2t/h。
3)脫硫塔12中剩余的一部分堿液(含堿量質(zhì)量百分比為2.5%-5%)經(jīng)堿槽11由2.5%-5%堿泵14循環(huán)送至脫硫塔12堿洗段16再利用,通過閥門一13控制堿液加入量,使蒸氨廢水ph值在7~8,保證蒸氨廢水含氨、含氰均在最低位置。另一部分堿液經(jīng)堿槽11由2.5%-5%堿泵14送至蒸氨塔中段17;在蒸氨塔10中部16層塔盤(根據(jù)蒸氨塔10規(guī)格確定位置)處安裝dn50mm接口,實現(xiàn)堿液由堿液去蒸氨塔管道39、閥門三41進入蒸氨塔中段17,既由原來蒸氨塔10頂部進堿改為中段進堿。
4)將原來控制蒸氨塔10頂部溫度改為控制蒸氨塔10底部溫度,提高蒸氨塔10底部操作溫度至107℃~109℃。
5)抽出鐵氰絡(luò)合物沉淀池20中鐵氰絡(luò)合物送至板框壓濾機38處理,板框壓濾機38壓濾后的泥送至煉焦配煤處理。每隔30min抽一次鐵氰絡(luò)合物沉淀池20內(nèi)膠體沉淀,排至濃縮池;在中和池30加入降氰劑,加藥量控制在200ml/10s~400ml/10s。
根據(jù)脫硫塔12阻力增長情況,對脫硫塔12堿洗段16填料層、脫硫段分配盤15進行定期清掃、酸洗,當阻力增大時配置濃度2~3%的稀鹽酸溶液對脫硫塔12堿洗段16填料層處進行清洗;在停產(chǎn)檢修時,對脫硫塔12堿洗段16填料層處、脫硫液入口分配盤15處進行機械清掃,徹底清除影響液體分布的雜質(zhì)、渣子,提高吸收液與煤氣充分接觸效果,提高脫硫塔12以下鉀段碳酸鉀溶液脫硫脫氰效果,減少硫化物、氰化物被帶入氨水系統(tǒng)的量。
減少終冷排污水、焦油精制雜水進入蒸氨系統(tǒng)流量,降低蒸氨塔10處理負荷,提高蒸氨塔10蒸餾效果,降低蒸氨廢水含氰。
本發(fā)明利用10m3/h剩余氨水代替蒸氨廢水去脫硫工序與濃堿混合后去堿洗段噴灑,脫硫效果好于使用蒸氨廢水,同時減少蒸汽消耗。改變脫硫廢液去向和安裝堿再生塔除氰裝置后,蒸氨廢水含氰由900mg/l降至15mg/l以下,生物脫氮外排水含氰降至0.2mg/l以下,環(huán)保效益巨大,節(jié)省40%濃堿消耗。環(huán)保生物脫氮藥劑消耗明顯降低,減少藥劑消耗。 具體優(yōu)點為:
1、不必投資建設(shè)脫硫廢液預(yù)處理裝置,投資少,見效快,減少固定資產(chǎn)投資,節(jié)省脫硫廢液預(yù)處理裝置運行費。
2、蒸氨廢水含氰量明顯降低,控制在7mg/l~25mg/l,低于國內(nèi)同行建設(shè)脫硫廢液預(yù)處理裝置的企業(yè),避免了蒸氨廢水含氰高導(dǎo)致環(huán)保生化系統(tǒng)污泥中毒,使得環(huán)保生化裝置出口廢水含氰降至1mg/l~3mg/l,為加入降氰劑后外排水含氰≤0.2mg/l創(chuàng)造了必備條件,最終經(jīng)加入降氰劑外排水含氰滿足國家外排標準。
3、加入降氰劑藥量節(jié)省了50%。
4、用原料氨水代替蒸氨廢水送至脫硫塔堿洗段脫硫脫氰,減少蒸氨塔處理水量10m3/h,減少蒸汽消耗2t/h。
5、實施蒸氨塔中部進堿后,實現(xiàn)了污染物質(zhì)最大量進入煤氣系統(tǒng),實現(xiàn)了污染物質(zhì)由液相到氣相的轉(zhuǎn)移,保證了蒸氨廢水含氨、含氰都控制在較低范圍內(nèi)。
6、在環(huán)保增建板框壓濾機,將環(huán)保生化裝置鐵氰絡(luò)合物沉淀中鐵氰絡(luò)合物沉淀送至板框壓濾機分離,減少了鐵氰物質(zhì)帶入生化系統(tǒng)的量,避免了鐵氰絡(luò)合物沉淀二次分解和生化污泥中毒,保證了環(huán)保生化裝置出口cod、氨氮的去除效率。
7、在去蒸氨塔堿管道上安裝循環(huán)管路,部分堿液循環(huán)送至脫硫塔堿洗段二次脫硫脫氰,減少了進入蒸氨塔堿量,降低了蒸氨廢水ph值,降低了液堿消耗,提高了蒸氨塔的蒸氰效率。
8、脫硫塔堿洗段入口煤氣中硫化氫、氰化氰含量明顯降低。
9、經(jīng)標定,進入氨水系統(tǒng)雜水越少,蒸氨負荷越低,蒸氨廢水含氰越低。