一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法
【專利摘要】本發(fā)明提供了一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,尤其是一種含高濃度甲酸工藝廢水的高效處理方法。該方法包括對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的一級pH調(diào)節(jié)、均質(zhì)池C/N比控制、二級pH調(diào)節(jié)、汽浮、N、P營養(yǎng)鹽的添加,調(diào)節(jié)進(jìn)水溫度和生化反硝化處理等步驟。對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水采用本發(fā)明所提出的處理流程及相應(yīng)條件進(jìn)行處理后,廢水中的甲酸能從160000mg/L左右降至0.1mg/L以下,去除率達(dá)到90%以上。本發(fā)明處理效果穩(wěn)定、操作簡便、處理成本低,易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。
【專利說明】一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及有機(jī)化工廢水的處理方法,尤其涉及高C0D、高甲酸濃度有機(jī)化工廢水的處理方法,具體是一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法。
【背景技術(shù)】
[0002]4-氨基二苯胺(又稱對氨基二苯胺、N-苯基對苯二胺),商品名為RT培司,是一種重要的染料和橡膠助劑中間體,其主要用于生產(chǎn)橡膠防老劑4010NA、4020、4010等。目前在輪胎制造業(yè)中,僅4010NA和4020兩種產(chǎn)品,就占據(jù)防老劑總量的70%以上。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,對苯二胺類防老劑市場需求不斷增長。國內(nèi)外RT培司的合成工藝有10余種,用于工業(yè)化生產(chǎn)的工藝路線主要有4種:苯胺法、二苯胺法、甲酰苯胺法和硝基苯法。目前國內(nèi)共有8家企業(yè)生產(chǎn)RT培司,其中7家皆采用甲酰苯胺法路線,該法生產(chǎn)流程長,甲酸消耗大,所產(chǎn)生的廢水中含有大量甲酸。該類RT培司生產(chǎn)裝置廢水具有高色度、高C0D、高鹽、高PH值等特點(diǎn),廢水成分復(fù)雜,很難直接生化處理,因此須先經(jīng)過預(yù)處理,對廢水進(jìn)行稀釋,降低污染物濃度和C0D&值,然后再進(jìn)行生化降解或其它的二次末端處理,以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
[0003] 中國專利CN101492193A公開了一種處理含有甲醛和甲酸廢水的方法,該方法是先調(diào)配無機(jī)堿水溶液,在高溫下通入氯氣,制成氯酸鈉水溶液,將氯酸鈉水溶液加入到含有甲醛、甲酸的工業(yè)廢水中,反應(yīng)一段時間,該過程中甲醛、甲酸迅速被氧化,在反應(yīng)液中加入鹽酸,調(diào)節(jié)PH值,實(shí)現(xiàn)甲醛、甲酸的大部分去除。根據(jù)該專利,將含有甲醛、甲酸的工業(yè)廢水配成無機(jī)堿水溶液,通入氯氣反應(yīng)一段時間,同時加入鹽酸調(diào)節(jié)PH值,甲醛以及甲酸大部分被氧化成二氧化碳除去,大幅度降低了工業(yè)廢水的COD,COD可從9416mg/L降低至1378mg/L,C0D去除率為85.4%,同時甲酸去除率為90%,達(dá)到預(yù)處理的目的。但該方法還存在下面的問題:首先,將氯氣不斷通入無機(jī)堿水溶液的過程中難免會有部分氯氣泄露于空氣當(dāng)中,易造成空氣污染;其次,用該方法處理后,廢水中COD含量還未達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn);最后,處理后的廢水中是否還含有其它污染物,該專利并未提及。單純依靠該方法還難以有效解決含甲酸生產(chǎn)廢水的治理問題。
[0004]中國專利CN101200423公開了一種環(huán)氧酯廢水回收處理的方法,該廢水呈酸性,主要污染物為甲酸,其工藝方案為:先將環(huán)氧大豆油廢水隔油處理,然后將廢水注入反應(yīng)器中并在攪拌下加入碳酸鈣,利用氫氧化鈣乳液調(diào)節(jié)溶液pH至6~8,再投加沉淀劑去除重金屬雜質(zhì),用沉淀法和濾芯法去除固體雜質(zhì),最后將濾液蒸發(fā)結(jié)晶、離心分離和氣流干燥得到甲酸產(chǎn)品。根據(jù)該專利,來自環(huán)氧大豆油生產(chǎn)的甲酸廢水先進(jìn)入隔油池,油脂上浮至表面,下層甲酸水經(jīng)自動排水裝置送至調(diào)節(jié)池,與碳酸鈣填料反應(yīng)生成甲酸鈣,反應(yīng)生成的CO2回收提純形成產(chǎn)品;甲酸鈣溶液粗品中含有大量固體雜質(zhì),因此需加入定量PAC混凝劑,控制水力停留時間flOh,充分作用后形成絮凝沉淀,由排泥管排至污泥池;甲酸鈣溶液從沉淀池出來后排入下一反應(yīng)罐,進(jìn)一步與碳酸鈣反應(yīng),將殘留的甲酸去除;之后向其中加入Na2S和PAC混凝劑。該方法存在下面的一些問題:首先,該專利中雖然詳細(xì)闡述了廢水中甲酸的回收工藝,但經(jīng)處理后的廢水是否含有其它污染物,該專利并未提及。其次,該方法回收甲酸工藝十分繁瑣,不僅需要多組反應(yīng)器來沉淀甲酸鈣以防止過多甲酸外泄,并且還要在過程中補(bǔ)入多種如Na2S和PAC等外加藥劑,增加了處理成本。
[0005]上述兩專利中所述方法均需加入藥劑,例如中國專利CN101492193A在處理過程中需要加入氯氣、鹽酸,中國專利CN101200423在處理過程中需要加入PAC混凝劑以及硫化鈉,從而使治理成本增加。
[0006]綜上所述,采用物化法對含甲酸生產(chǎn)廢水進(jìn)行預(yù)處理耗能大,化學(xué)氧化法需要投加化學(xué)氧化劑達(dá)到處理污水的目的,污水預(yù)處理成本較高,目前還缺乏能使RT培司生產(chǎn)裝置廢水中有機(jī)物含量降低至理想程度(比如實(shí)現(xiàn)TOC達(dá)標(biāo))的有效方法。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]本發(fā)明公開了一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,旨在提供一種有效去除對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水中有機(jī)物的方法,利用上流式污泥床反應(yīng)器(USB)反硝化對對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水進(jìn)行預(yù)處理的方法,降低污染物濃度和C0D&值,使其滿足好氧處理工藝或其它的二次末端處理方法的要求,部分工況出水可將COD降低至80mg/L以下,實(shí)現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放。[0008]針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷,本發(fā)明采用pH 二級調(diào)節(jié)控制,即先將對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水送入PH調(diào)節(jié)池,將廢水pH調(diào)至某一范圍后,與高pH值的USB反硝化出水一同送入混凝池,再次對廢水PH進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,同時加入含有硝酸根的其它工業(yè)廢水或自來水,以提供生物反硝化所需N源,同時將進(jìn)水COD濃度稀釋至某一范圍,后經(jīng)沉淀、汽浮、均質(zhì)等預(yù)處理后進(jìn)入USB進(jìn)行反硝化處理,出水再進(jìn)入下一個工藝單元。按此方法處理對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水可以有效降低廢水的COD、TOC以及甲酸含量,降低后續(xù)處理單元的負(fù)荷。
[0009]為達(dá)到以上目的,本發(fā)明采取的技術(shù)方案包括以下步驟:
[0010]第一步,將對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水送入pH調(diào)節(jié)池,用酸或堿將廢水pH控制在某一偏酸性范圍內(nèi)。由于在工業(yè)操作中廢水pH值接近中性時不易控制,因此在此步中pH范圍宜控制在偏酸性,以保證反硝化出水不易過高且含有一定量的堿度。
[0011]第二步,接著廢水進(jìn)入均質(zhì)池,由于反硝化細(xì)菌參與生化反應(yīng)的pH范圍為
6.5^9.0,因此向第一步所得的廢水中加入一定量的堿性反硝化出水,再次調(diào)節(jié)廢水進(jìn)水pH值,將進(jìn)水PH控制在更為保險的范圍,同時向其中投加含有硝酸根的溶液,如NaNO3水溶液或其它含有NO3-的工業(yè)廢水。一方面將進(jìn)水COD濃度稀釋至某一范圍,另一方面調(diào)節(jié)進(jìn)水中的C/N以補(bǔ)充反硝化所需要的原料。
[0012]第三步,第二步所得的混合廢水進(jìn)入汽浮池,進(jìn)一步去除廢水中的懸浮物以及泡沫和沉淀物,上層的懸浮物及泡沫浮渣和池底處的沉淀物進(jìn)入泥渣池。
[0013]第四步,第三步所得的混合廢水進(jìn)入均質(zhì)池,均質(zhì)混合池的作用是對廢水進(jìn)行均質(zhì)并與營養(yǎng)液混合。為了保證后續(xù)生化處理對N、P微量元素等營養(yǎng)物質(zhì)的需要,向第三步所得的混合廢水中投加一定的能滿足微生物生長需要的N、P營養(yǎng)鹽。
[0014]第五步,廢水與N、P營養(yǎng)鹽在均質(zhì)池內(nèi)混合后,為確保取得理想處理效果,將第四步所得的混合廢水加熱至一定溫度,送至USB反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)廢水中的有機(jī)物(主要是甲酸)在反硝化微生物的作用下發(fā)生反硝化反應(yīng),可以去除廢水中的大部分有機(jī)物,同時也可以降低廢水中的總氮含量。保證USB反應(yīng)器內(nèi)的溶解氧< 0.50mg/L。
[0015]在上述方案的基礎(chǔ)上,第一步中,酸可以是HC1,也可以是HNO3,濃酸、稀酸皆可,堿可以是NaOH。對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水進(jìn)入pH調(diào)節(jié)池后利用酸、堿對該股廢水進(jìn)行pH調(diào)節(jié)后的偏酸性范圍是PH4.5飛。
[0016]在上述方案的基礎(chǔ)上,第二步中,pH調(diào)節(jié)池出水與USB反硝化回流水混合后pH值范圍為6.5^9.0,含有NO3-的廢水包括催化劑工業(yè)廢水、合成氨廢水、硝氨廢水等,也可以是自配硝酸鈉鹽溶液,最終使進(jìn)水COD濃度為900mg/L~1700mg/L,NO3 —濃度為600mg/L~2000mg/L,C/N 宜控制在 1.4~5.3。
[0017]在上述方案的基礎(chǔ)上,第四步中,N營養(yǎng)鹽為尿素,加入量為9(Tl00mg/L。P營養(yǎng)鹽為KH2PO4,加入量以PO/—計為(T5mg/L。
[0018]在上述方案的基礎(chǔ)上,第五步中,反應(yīng)溫度宜控制在18.7°C~36.9°C。COD容積負(fù)荷按進(jìn)水在1.06~5.14 kgCOD/ (m3*d)之間,甲酸容積負(fù)荷按進(jìn)水在3.40~14.89 kgCOD/(m3.d)之間。
[0019]本發(fā)明與其它處理對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水區(qū)別在于,一方面有效解決了此類化工廢水的排放和治理難題,減少了有機(jī)廢水對環(huán)境的污染。另一方面,反硝化所需的no3—可以來自于其它工業(yè)廢水,減少了處理廢水的投資與運(yùn)行費(fèi)用,直接利用廢水,節(jié)約了水資源,具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。此外,利用USB反硝化處理對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水具有脫氮效果好、有機(jī)物去除率高、處理負(fù)荷高、能耗低、水利停留時間短、出水水質(zhì)好、污泥產(chǎn)量少、反應(yīng)器內(nèi)污泥保有量高等優(yōu)點(diǎn)。其有益效果主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
[0020](I)甲酸去除效率高:甲酸去除率可以達(dá)到90%~100%。
[0021](2)甲酸容積負(fù)荷高`:甲酸容積負(fù)荷按進(jìn)水計算最高可達(dá)16 kg/(m3*d),按進(jìn)出水計算甲酸容積負(fù)荷最高可達(dá)14.89 kg/(m3*d)0
[0022](3) TN去除率高,對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水采用該工藝經(jīng)生化反硝化處理后TN去除率可達(dá)80%以上。
[0023](4)成本低:利用化工廠內(nèi)部含有硝酸根的廢水,或加入少量硝酸,可以大大降低處理成本。
[0024](5)含甲酸廢水經(jīng)過反硝化處理后,大大降低了廢水COD的同時產(chǎn)生了一定的堿量,這部分堿量可用于供給后續(xù)硝化反應(yīng),降低了運(yùn)行成本。
[0025](6)采用USB生化反應(yīng)器利用絮狀反硝化污泥處理對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水,占地少。
[0026]本發(fā)明可以有效降低廢水的TOC以及甲酸含量,整個處理過程所需藥劑很少,能夠大大降低治理成本。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0027]圖1是本發(fā)明的流程示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0028]下面,結(jié)合附圖和具體實(shí)施例,對本發(fā)明作進(jìn)一步的說明。
[0029]本發(fā)明所述對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水中含有大量有機(jī)化合物,其水質(zhì)特點(diǎn)如下:
[0030]
【權(quán)利要求】
1.一種對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,包括以下步驟: 第一步,將對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水送入pH調(diào)節(jié)池,用酸或堿將廢水pH控制在某一偏酸性范圍內(nèi); 第二步,廢水進(jìn)入均質(zhì)池,向廢水中加入堿性反硝化反應(yīng)出水,再次調(diào)節(jié)廢水進(jìn)水P H值,同時向其中投加含有硝酸根的溶液; 第三步,第二步所得的混合廢水進(jìn)入汽浮池,進(jìn)一步去除廢水中的懸浮物以及泡沫和沉淀物; 第四步,第三步所得的混合廢水進(jìn)入均質(zhì)池,向混合廢水中投加一定的能滿足微生物生長需要的N、P營養(yǎng)鹽; 第五步,廢水與N、P營養(yǎng)鹽在均質(zhì)池內(nèi)混合后,將第四步所得的混合廢水加熱至一定溫度,送至USB反應(yīng)器,發(fā)生反硝化反應(yīng),USB反應(yīng)器內(nèi)的溶解氧< 0.50mg/L。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,其特征在于,第一步中,所述的酸可以是HCl或HNO3,所述的堿可以是NaOH ;所述的偏酸性范圍是pH4.5~6。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,其特征在于,第二步中,所述PH值范圍為6.5^9.0,所述的含有硝酸根的溶液為NaNO3水溶液或含有NO3 ―的工業(yè)廢水;使COD濃度為900mg/L~1700mg/L,N03—濃度為600mg/L~2000mg/L,C/N控制在1.4~5.3。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,其特征在于,所述的含有NO3 —的廢水包括催化劑工業(yè)廢水、合成氨廢水或硝氨廢水。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,其特征在于,第四步中,N營養(yǎng)鹽為尿素,加入量為9(Tl00mg/L ;P營養(yǎng)鹽為KH2PO4,加入量以PO/ —計為(T5mg/L0
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置廢水的處理方法,其特征在于,第五步中,所述溫度控制在18.70C~36.9°C;COD容積負(fù)荷按進(jìn)水在1.06飛.14 kgCOD/ (m3*d)之間,甲酸容積負(fù)荷按進(jìn)水在3.40-14.89 kgCOD/ (m3*d)之間。
【文檔編號】C02F9/14GK103663843SQ201210328205
【公開日】2014年3月26日 申請日期:2012年9月6日 優(yōu)先權(quán)日:2012年9月6日
【發(fā)明者】莫馗, 張賓, 程學(xué)文, 萬國暉, 高鳳霞, 王珺, 李海龍 申請人:中國石油化工股份有限公司, 中國石油化工股份有限公司北京化工研究院