專利名稱::一種高爐煤氣冷凝水酸性治理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明屬于高爐煉鐵
技術(shù)領(lǐng)域:
,特別是提供了一種高爐煤氣冷凝水酸性治理方法。
背景技術(shù):
:高爐煤氣干法除塵顯熱利用明顯提高,同時通過TRT—高爐煤氣壓差發(fā)電,可使高爐煤氣壓力能轉(zhuǎn)化為電能,使1/3鼓風(fēng)用電能在完成生產(chǎn)后又轉(zhuǎn)化為電能,得到循環(huán)利用。同時,與濕法除塵相比,全干法除塵在生產(chǎn)過程中用布袋過濾代替水洗除塵,節(jié)約了大量水資源。高爐煤氣干法除塵技術(shù)在新建鋼鐵企業(yè)得到廣泛應(yīng)用。秦皇島首秦金屬材料有限公司一期工程2004年6月投產(chǎn),二期工程2006年5月投產(chǎn),一、二期工程均采用全干法除塵,均為示范工程標(biāo)準(zhǔn)。但是,伴隨新技術(shù)應(yīng)用而來的有一些負(fù)面影響,這些問題如果處理不好,有可能給新技術(shù)應(yīng)用推廣帶來不利影響。一個突出的問題是在干法除塵下,高爐煤氣冷凝水PH值達(dá)到達(dá)2以下,呈強(qiáng)酸性,同時冷凝水Cl—高達(dá)8520mg/1,同時,總鹽分達(dá)12400mg/1,是高鹽水。冷凝水出現(xiàn)的這些新情況,使高爐煤氣管網(wǎng)、補(bǔ)償器、排水器受到嚴(yán)重腐蝕,給系統(tǒng)安全運(yùn)行帶來極大隱患。首秦公司高爐煤氣冷凝水全分析結(jié)果為水的PH值很低,呈強(qiáng)酸性,極易造成酸蝕;電導(dǎo)及總?cè)芄帖}含量很高、氯根、硬度很高,易造成電化學(xué)腐蝕。煤氣冷凝水全分析數(shù)據(jù)<table>tableseeoriginaldocumentpage3</column></row><table>
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的目的在于提供一種高爐煤氣冷凝水酸性治理方法,通過控制冷凝水PH控制,特別是連續(xù)使用一種小規(guī)模噴藥裝置,解決干法除塵工藝煤氣管道腐蝕性快的問題,滿足大工業(yè)高爐煤氣管道正常運(yùn)行需要。本發(fā)明所采用的技術(shù)關(guān)鍵方案是一是找到高爐煤氣管道腐蝕性原因;二是解決腐蝕處理方案。試驗(yàn)結(jié)果證明高爐煤氣冷凝水PH值低是造成高爐煤氣管網(wǎng)腐蝕的主要原因。據(jù)試驗(yàn)結(jié)果提出了加藥提高冷凝水PH的建議。本發(fā)明的工藝流程為-鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)一高爐冶煉一煤氣干法除塵一TRT減壓一管網(wǎng)輸送(噴藥)一煤氣用戶。在管網(wǎng)輸送中噴氨水15%(氨水占煤氣冷凝水質(zhì)量比例),優(yōu)先選擇12%;氨水濃度(質(zhì)量濃度)為順3含量為2528%。加藥(噴藥)環(huán)節(jié)選在煤氣管網(wǎng)輸送過程中。原因是在干法除塵器前加藥,水份將影響到布袋的透氣性,使布袋失效。在TRT前加藥,則會使透平機(jī)葉片結(jié)垢,影響透平機(jī)工作,并使煤氣溫度降低影響發(fā)電。噴藥藥液的選擇,有NaOH溶液、NaC04溶液、氨水三種方案,首選藥液為氨水。分析如下.-1、氨水用量較少。投加氨水1%時,冷凝水pH值己基本接近6.5,酸蝕速度降至lmm/a以下。腐蝕應(yīng)以電化學(xué)腐蝕為主。如酸蝕降低,水中鐵離子含量會太大,電導(dǎo)率隨之降低,電化學(xué)腐蝕會大幅度降低??傮w腐蝕速率會大大低于0.7mra/a。2、冷凝水pH值控制在7以上需加入大量堿液,無論從加堿工藝控制上,還是從堿液用量上都帶來一定難度。過量堿液會造成管道堿脆。通過以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,氨水投加量為12%即可達(dá)到調(diào)整酸性的目的,這樣可以用最少的噴藥量,取得最好的經(jīng)濟(jì)性。具體實(shí)施例方式采用Q235碳鋼樣片腐蝕試驗(yàn),試驗(yàn)時間為72小時,試驗(yàn)結(jié)果如下<table>tableseeoriginaldocumentpage4</column></row><table><table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>利用小型計量泵加藥,定期測定冷凝水PH值,確定加藥量。加藥點(diǎn)的選擇。煤氣生產(chǎn)凈化階段溫度較高,水份和酸性氣體均呈氣體狀態(tài),對管道腐蝕性很低。在經(jīng)過TRT減壓降溫后,煤氣進(jìn)入管網(wǎng)時的溫度為IO(TC左右,隨著煤氣在管道中流動,溫度逐步降低,煤氣中的酸性氣體與水蒸汽逐步析出。此時煤氣冷凝水的PH可達(dá)到1.0,呈強(qiáng)酸性。隨著煤氣在管道中繼續(xù)向下游流動,煤氣溫度逐步降低,煤氣中酸性氣體濃度也逐步降低,冷凝水PH逐步升高,對管道腐蝕逐步降低。為取得較好防腐蝕效果,因此最佳加藥點(diǎn)應(yīng)選在主管網(wǎng)上煤氣冷凝水析出前的某一段上。權(quán)利要求1、一種高爐煤氣冷凝水酸性治理方法,工藝流程為鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)→高爐冶煉→煤氣干法除塵→TRT減壓→管網(wǎng)輸送→煤氣用戶;其特征在于,在管網(wǎng)輸送中噴氨水,氨水占煤氣冷凝水質(zhì)量1~5%。2、按照權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,在管網(wǎng)輸送中噴氨水,氨水占煤氣冷凝水質(zhì)量12%。3、按照權(quán)利要求1或2所述的方法,其特征在于,氨水濃度為NH3含量為2528%;質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。全文摘要一種高爐煤氣冷凝水酸性治理方法,屬于高爐煉鐵
技術(shù)領(lǐng)域:
。工藝流程為鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)→高爐冶煉→煤氣干法除塵→TRT減壓→管網(wǎng)輸送→煤氣用戶。在管網(wǎng)輸送中噴氨水,氨水占煤氣冷凝水質(zhì)量1~5%,優(yōu)選選擇噴氨水1~2%。所述的氨水濃度為NH<sub>3</sub>含量為25~28%;優(yōu)點(diǎn)在于,解決干法除塵工藝煤氣管道腐蝕性快的問題,滿足大工業(yè)高爐煤氣管道正常運(yùn)行需要。文檔編號C02F1/66GK101475254SQ200910076728公開日2009年7月8日申請日期2009年1月16日優(yōu)先權(quán)日2009年1月16日發(fā)明者繼張,張立偉,徐衛(wèi)民,朱新喜,王學(xué)明,王曉東,陳廷軍,全馬申請人:秦皇島首秦金屬材料有限公司;首鋼總公司