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提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置及方法與流程

文檔序號:12436694閱讀:953來源:國知局
提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置及方法與流程

本發(fā)明涉及一種提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置及方法。



背景技術(shù):

歐洲國家在火電靈活性技術(shù)上較為先進,丹麥火電機組基本上是熱電聯(lián)產(chǎn)機組,冬季供熱期最小出力可以低至15%-20%,德國熱電聯(lián)產(chǎn)機組可以低至40%;德國純凝燃煤機組技術(shù)出力可以低至25%。

2015年全國規(guī)模發(fā)電裝機和發(fā)電量統(tǒng)計可知,燃機2015年裝機只有4.4%,發(fā)電比例3%,與風(fēng)電3.3%差不多,抽水蓄能裝機占1.5%,發(fā)電量0.3%,與風(fēng)電不在一個數(shù)量級,而且建設(shè)周期長?;瘜W(xué)蓄能還沒有大型商業(yè)化。我國的能源結(jié)構(gòu)仍以火電為主。

按2014年底的統(tǒng)計,30萬千瓦級的燃煤機組有880臺,60萬千瓦級有481

臺,兩者裝機大約為7億千瓦,是煤電靈活性改造的主力機組。

隨著我國能源政策的調(diào)整,燃氣發(fā)電、抽水蓄能、其他新型儲能的現(xiàn)狀比例合計不超過5%,而且在未來一定時期內(nèi)很難得到較大的改變,作為“三北”地區(qū)主力電源的煤電,靈活性改造后將在電力系統(tǒng)調(diào)峰能力提升中發(fā)揮重要作用,火電機組參與調(diào)峰的時間越來越多,大型電站鍋爐經(jīng)常參與調(diào)峰,在低負荷下運行已成為一種常態(tài)。

為了降低NOX排放,鍋爐改造為低氮燃燒器+SCR,采用尿素水解制氨工藝。隨著火電機組參與調(diào)峰的時間越來越多,鍋爐長期在低負荷下運行,經(jīng)常在35%THA~40%THA之間,SCR反應(yīng)器入口煙溫低于300℃,該溫度下不僅浪費大量氨嚴重影響脫銷效率,NOX排放值超標,排放值高達400mg/Nm3以上,無法滿足環(huán)保要求。甚至被迫接受罰款,給企業(yè)、社會造成經(jīng)濟損失和社會影響。因此,如何解決低負荷下脫銷裝置入口煙氣溫度偏低成為亟待解決的難題。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

發(fā)明目的:

本發(fā)明提供一種提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置及方法,其目的是針對大型電站機組鍋爐長期低負荷運行,SCR入口煙溫偏低,嚴重影響其效率,無法滿足環(huán)保要求的問題。

技術(shù)方案:

提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置,包括鍋爐轉(zhuǎn)向室及省煤器,其特征在于:在鍋爐轉(zhuǎn)向室處接入兩個旁路管道至省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道。

兩個旁路管道采用圓形管道。

在管道上設(shè)置有控制開關(guān)的閥門,該閥門通過鍋爐DCS進行控制,同時SCR反應(yīng)器入口的溫度傳感器也接入鍋爐DCS。

在旁路管道與SCR反應(yīng)器入口煙道的銜接處還設(shè)置有防漏風(fēng)鎖緊裝置,該裝置包括壓緊扣和拉緊鎖;在壓緊扣內(nèi)設(shè)置有壓緊彈片和壓緊在管路銜接處的防漏墊,壓緊彈片頂在壓緊扣和防漏墊之間;拉緊鎖包括拉緊臂和拉緊螺栓,拉緊臂分為上下兩個,上拉緊臂通過掛鉤扣在壓緊扣上壁的凹槽內(nèi)實現(xiàn)連接,下拉緊臂也通過掛鉤扣在壓緊扣下壁的凹槽內(nèi)實現(xiàn)連接,上拉緊臂與下拉緊臂之間通過連接杠連接,拉緊螺栓穿過連接杠并與連接杠螺紋連接。

利用上述的提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置所實施的提高SCR反應(yīng)器入口煙溫的方法,其特征在于:該方法利用運行時鍋爐不同受熱面之間形成的壓差,在低負荷下從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取510℃~550℃的中溫爐煙,分為2個圓形管道,連接進入省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道,當(dāng)SCR反應(yīng)器入口煙溫低于320℃時,開啟中溫?zé)煔庀到y(tǒng),與主煙氣重新混合后提高SCR入口煙溫20℃~30℃,使SCR反應(yīng)器在低負荷下正常投入,提高脫銷效率,滿足環(huán)保指標。

該方法利用鍋爐運行時轉(zhuǎn)向室與低溫過熱器和省煤器2級受熱面之間形成的壓差、溫差,從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取約550℃的中溫爐煙,分別連接進入省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道,在與相對較低溫的煙氣重新混合后,催化劑最佳反應(yīng)溫度不低于320℃,提高脫銷效率。

抽取位置的選取必須同時具備以下條件:抽取位置的煙氣壓力高以便能提供足夠的煙氣量;抽取位置的煙氣參數(shù)具有較高溫度的要求。

抽取的煙氣量不超過該負荷下總煙氣量的10%。

兩個圓形管道采用12Cr1MoV的φ1300mm圓形管道。

圓形管路單側(cè)采用2道閥門控制,其中1個為關(guān)斷門,另1為調(diào)節(jié)門。

優(yōu)點及效果:

本發(fā)明是一種提高SCR反應(yīng)器入口煙溫的方法及裝置。針對大型電站機組鍋爐長期低負荷運行,SCR入口煙溫偏低,嚴重影響其效率,無法滿足環(huán)保要求的問題,提出一種提高SCR反應(yīng)器入口煙溫系統(tǒng)裝置。該系統(tǒng)利用運行時鍋爐不同受熱面之間形成的壓差,從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取接近510℃~550℃的中溫爐煙,分為2個旁路管道,連接進入省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道。抽取的煙氣量不超過該負荷下總煙氣量的10%,抽取量較適合,對鍋爐給水及主再熱汽溫影響甚微。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為防漏風(fēng)鎖緊裝置結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為圖2的左視圖;

圖4為平衡通風(fēng)時煙風(fēng)道各部位正負壓分布圖。

圖1中8為低溫再熱器,9為低溫過熱器,10為轉(zhuǎn)向室,11為關(guān)斷門,12為抽爐煙口,13為補償器,14為調(diào)節(jié)門,15為SCR系統(tǒng),16為排灰口。

圖4中17-燃燒器;18-爐膛;19-過熱器、再熱器;20-省煤器;21-空氣預(yù)熱器;22-送風(fēng)機;23-除塵器;24-引風(fēng)機;25-煙囪。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖對本發(fā)明做進一步的說明:

如圖所示,本發(fā)明提出了一種提高SCR反應(yīng)器溫度系統(tǒng)裝置,包括鍋爐轉(zhuǎn)向室及省煤器,在鍋爐轉(zhuǎn)向室處接入兩個旁路管道至省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道。

兩個旁路管道采用圓形管道。

在管道上設(shè)置有控制開關(guān)的閥門,該閥門通過鍋爐DCS進行控制,同時SCR反應(yīng)器入口的溫度傳感器也接入鍋爐DCS。

在旁路管道與SCR反應(yīng)器入口煙道的銜接處還設(shè)置有防漏風(fēng)鎖緊裝置,該裝置包括壓緊扣1和拉緊鎖;在壓緊扣1內(nèi)設(shè)置有壓緊彈片3和壓緊在管路銜接處的防漏墊2,壓緊彈片3頂在壓緊扣1和防漏墊2之間;拉緊鎖包括拉緊臂4和拉緊螺栓5,拉緊臂4分為上下兩個,上拉緊臂通過掛鉤6扣在壓緊扣1上壁的凹槽內(nèi)實現(xiàn)連接,下拉緊臂也通過掛鉤扣在壓緊扣1下壁的凹槽內(nèi)實現(xiàn)連接,上拉緊臂與下拉緊臂之間通過連接杠7連接,拉緊螺栓5穿過連接杠7并與連接杠7螺紋連接。使用時璇擰拉緊螺栓5,當(dāng)拉緊螺栓5頂住立管時,繼續(xù)璇擰,拉緊臂4就會拉動壓緊扣1將防漏墊2壓緊,壓緊彈片3是為了更好的實現(xiàn)壓緊,同時實現(xiàn)柔性壓緊,防止剛性壓緊對管路造成的損傷。該裝置是為了使得管道的連接處更加嚴密,防止跑煙或跑風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生,提高工作效率。

該系統(tǒng)利用運行時鍋爐不同受熱面之間形成的壓差,在低負荷下從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取510℃~550℃的中溫爐煙,分為2個采用12Cr1MoV的φ1300mm圓形管道,連接進入省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道。當(dāng)SCR反應(yīng)器入口煙溫低于320℃時,開啟中溫?zé)煔庀到y(tǒng),與主煙氣重新混合后提高SCR入口煙溫20℃~30℃,使SCR反應(yīng)器在低負荷下正常投入,提高脫銷效率,滿足環(huán)保指標。由于抽取的煙氣量不超過該負荷下總煙氣量的10%,抽取量較適合,對鍋爐給水、主再熱汽溫及鍋爐效率影響甚微。裝置見圖1所示。

方案比較:在大型電站機組鍋爐該方案全面優(yōu)于以下兩種改造方案,

國電雙鴨山電廠安裝的旁路抽煙口在省煤器入口,此處墻體為鋼板,沒有爐管,旁路煙道采用管箱設(shè)計,抽取約500℃煙氣,每側(cè)煙氣旁路煙道為:1200×9200。

國電康平電廠安裝的旁路抽煙口在爐后尾部煙道一、二級低過熱器之間,在尾部包墻管上開口,抽取約500℃煙氣,旁路煙道采用管箱設(shè)計,每側(cè)煙氣旁路煙道為:8000×5000。

上述兩個系統(tǒng)由于采用方型管道設(shè)計,因此只能采用電動雙百葉擋板門控制,在運行時因粉塵致使閥門不能靈活調(diào)整,起不到調(diào)節(jié)作用,或者因關(guān)閉不嚴而造成煙氣泄漏,不僅增加燃料,鍋爐入口水溫增加,排煙溫度提高,影響鍋爐效率,增加煤耗,同時鋼材耗量也遠大于本方案。

本設(shè)計方案選取位置不同煙溫較高約550℃,因此,抽取煙氣量較少就能滿足需要,且該裝置采用圓形管道設(shè)計,調(diào)節(jié)靈活,隨時根據(jù)需要進行調(diào)整,工程造價不超過200萬,而上述兩種煙氣旁路設(shè)計均在600萬元以上。

一種提高SCR反應(yīng)器入口煙溫系統(tǒng)裝置計算見表1,投資估算見表2。

表1 40%THA計算結(jié)果

該裝置在燕山湖600MW機組鍋爐實施后,鍋爐運行可靠、穩(wěn)定,NOX排放在45mg/Nm3,脫銷效率及鍋爐效率達到設(shè)計水平,取得了預(yù)期效果。2014年底的統(tǒng)計,30萬千瓦級的燃煤機組有880臺,60萬千瓦級有481臺,兩者裝機大約為7億千瓦,是煤電靈活性改造的主力機組。到2020年,火電機組改造規(guī)模大約在2億千瓦~2.4億千瓦,潛在市場巨大,因此,擁有巨大的推廣價值。

運行效果見表3。

表2一種提高SCR反應(yīng)器入口煙溫系統(tǒng)裝置費用

表3一種提高SCR反應(yīng)器入口煙溫系統(tǒng)裝置投運效果

關(guān)鍵技術(shù)

其工作原理利用鍋爐運行時轉(zhuǎn)向室與低溫過熱器和省煤器2級受熱面之間形成的壓差、溫差,從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取約550℃的中溫爐煙,分別連接進入省煤器出口的SCR反應(yīng)器入口煙道,在與相對較低溫的煙氣重新混合,以達到催化劑最佳反應(yīng)溫度不低于320℃,提高脫銷效率。

如圖4平衡通風(fēng)時煙風(fēng)道各部位正負壓分布圖所示。

抽取位置。煙氣參數(shù)的選取直接影響鍋爐改造改造的效果,煙氣參數(shù)的選取應(yīng)對設(shè)備、系統(tǒng)全面考慮,抽取位置的選取必須同時具備以下條件:抽取位置的煙氣壓力較高能提供足夠的煙氣量;抽取位置的煙氣參數(shù)具有較高溫度的要求。

由于大型電站鍋爐均采用平衡通風(fēng),鍋爐煙氣在流經(jīng)各個受熱面時,存在阻力損失,因此。各個受熱面上下游之間形成一定的壓差和溫差,發(fā)明從鍋爐轉(zhuǎn)向室處抽取較高中溫?zé)煔?,同時利用受熱面之間形成的溫差,用500℃~550℃的中溫?zé)煔饧訜釤煖貫?00℃的省煤器出口煙氣,抽取的煙氣量不超過該負荷下總煙氣量的10%,對鍋爐運行影響甚微。利用鍋爐受熱面之間形成的壓差、溫差自動抽取煙氣。

管道形式,采取方型管道還是圓形管道,采取外保溫還是內(nèi)保溫。由于靠壓差工作,必須盡量減少管道阻力損失,保證足夠的壓差。采用內(nèi)保溫方式的管道阻力要大于外保溫形式的管道,同時若采用方型管道,選擇百葉窗門,不易控制,容易泄漏。因此,采用圓形耐熱管道,并采用外保溫設(shè)計,降低管道阻力。

管材選取。管道材質(zhì)采用12Cr1MoV。由于抽取的煙氣介質(zhì)為500℃~550℃的中溫?zé)煔?,設(shè)計管材選取最高允許溫度為580℃。

低負荷下隨時投用,而在其它負荷下正常關(guān)閉。

低負荷下隨時投用,而在其它負荷下正常關(guān)閉。分為2個12Cr1MoV圓形管道,單側(cè)采用2道閥門控制,其中1個為關(guān)斷門,另1為調(diào)節(jié)門,其中的2個閥門采用耐高溫、耐磨材質(zhì)??刂?、調(diào)節(jié)方便,不影響鍋爐的經(jīng)濟運行。

創(chuàng)新點

利用鍋爐受熱面之間形成的壓差、溫差自動抽取煙氣;

采取圓形管道設(shè)計,并采取外保溫形式;

系統(tǒng)采用調(diào)節(jié)門在低負荷下隨時投用,而在其它負荷下正常關(guān)閉。

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