亚洲成年人黄色一级片,日本香港三级亚洲三级,黄色成人小视频,国产青草视频,国产一区二区久久精品,91在线免费公开视频,成年轻人网站色直接看

一種異亮氨酸提取工藝的制作方法

文檔序號:11378592閱讀:875來源:國知局
一種異亮氨酸提取工藝的制造方法與工藝
本發(fā)明涉及一種玉米深加工方法,即一種異亮氨酸提取工藝。
背景技術(shù)
:異亮氨酸又稱“異白氨酸”,系統(tǒng)命名為“α-氨基-β-甲基戊酸”。是人體必需氨基酸之一,化學(xué)式:ch3ch2ch(ch3)ch(nh2)cooh。分子量:131.17。l-異亮氨酸是人體必需氨基酸,同時又是三種支鏈氨基酸之一,因其特殊的結(jié)構(gòu)和功能在人類生命代謝中占有特別重要的地位。l-異亮氨酸主要用于配制復(fù)合氨基酸制劑,特別是應(yīng)用于高支鏈氨基酸輸液(如3h輸液等)及口服液(肝安干糖漿等)。目前,異亮氨酸提取工藝采用陽離子交換柱去除雜酸與雜質(zhì),它可以去除nh4+、ca2+、mg2+等雜質(zhì)離子及一部分酸性氨基酸,但高流中的硫酸根離子與一大部分雜質(zhì)氨基酸沒有去除,導(dǎo)致高流液的質(zhì)量不高,雜質(zhì)量偏大,同時高流中還有大量的色素,使最終得到的產(chǎn)品等級低,只能生產(chǎn)usp24級別的異亮氨酸產(chǎn)品,異亮氨酸的品質(zhì)很難得到提高?,F(xiàn)有工藝采用二次結(jié)晶、二次脫色,去除異亮氨酸中的雜質(zhì),得到異亮氨酸成品。但是二次結(jié)晶、二次分離得到異亮氨酸成品過程中,產(chǎn)生大量的異亮氨酸母液,母液再一次上離交柱,使得母液的損失量變大,異亮氨酸的提取精制收率不高,僅達到60%,收率低,浪費嚴(yán)重。由于采用二次結(jié)晶工藝,使得工藝路線較長,提取異亮氨酸過程能源消耗較大,最終產(chǎn)品成本較高。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的是提供一種產(chǎn)品收率及質(zhì)量顯著提高,成本大幅降低的異亮氨酸的提取方法。上述目的是由以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:一種異亮氨酸的提取工藝,其特點是:所述工藝是:發(fā)酵液經(jīng)陶瓷膜過濾,得濾清液經(jīng)陽離子柱去除雜質(zhì),洗脫收集得到異亮氨酸高流液,再進入陰離子柱進行除雜,再經(jīng)過超濾除去大部分的色素、多糖及大分子量的可溶性蛋白,得到超濾清液,再經(jīng)活性炭脫色,經(jīng)過脫碳機進入蒸發(fā)器進行濃縮結(jié)晶,得到異亮氨酸的粗品,濕成品進入淘洗罐,加入純化水混合攪拌得淘洗液,打入冷卻潔凈罐內(nèi)降溫,分離,濕成品進行烘干。所述工藝的優(yōu)化步驟如下:(1)發(fā)酵液ph調(diào)為3.0,經(jīng)陶瓷膜在溫度60℃,壓力0.2-0.25mpa過濾,料液中的菌體蛋白被截留下來為截留液,異亮氨酸隨濾清液進入下道工序;(2)濾清液經(jīng)陽離子柱,洗脫收集后,去除雜質(zhì)離子nh4+、ca2+、mg2+及部分酸性氨基酸,得到異亮氨酸高流液;(3)異亮氨酸高流液進入陰離子柱,流量為9m3/h,除去大部分硫酸根及一部分雜酸及大量的色素;(4)進入超濾,壓力0.58-0.62mpa,超濾溫度40-45℃,除去大部分色素、多糖及大分子量的可溶性蛋白,得到透光50%以上的超濾清液;(5)超濾清液經(jīng)過活性炭脫色,控制溫度60℃,攪拌30min以上,清液經(jīng)過脫碳機進入蒸發(fā)器進行濃縮結(jié)晶,得到異亮氨酸的粗品。雙效濃縮一效溫度60-65℃,濃縮液含量4.5-5.5%;單效結(jié)晶溫度51-53℃,濃縮3.9-4.1倍;(6)單效結(jié)晶濃縮液進入冷卻結(jié)晶罐,降溫到5℃,進行分離,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品,分離的濕成品進入淘洗罐;(7)在淘洗罐內(nèi)加入純化水,與分離濕成品進行混合,開啟攪拌,攪拌均勻后將淘洗液打入冷卻潔凈罐內(nèi)降溫,降溫到5℃,進行分離得濕成品,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品;(8)將濕成品裝入雙錐烘干機內(nèi),對濕成品進行烘干,控制溫度70℃,烘干時間為4h。本發(fā)明的有益效果是:增加陰離子交換柱,產(chǎn)品的等級由usp24提升到usp31,采用一次淘洗工藝替代二次脫色,物料損失及能耗和成本大幅降低,異亮氨酸的收率由60%提升到65%以上。附圖說明圖1是第一種實施例的工藝流程圖;圖2是第一種實施例的陰柱過流小試成品雜酸均值圖;圖3是第二種實施例的工藝流程圖;圖4是第二種實施例的濕品淘洗實驗收率均值圖。具體實施方式第一種實施例:圖1介紹了一種異亮氨酸的提取工藝,其核心技術(shù)是在現(xiàn)有工藝的基礎(chǔ)上,增加了陰離子交換過程。圍繞上述工藝路線,介紹一種優(yōu)化的工藝步驟如下:(1)發(fā)酵液先調(diào)酸ph為3.0,經(jīng)陶瓷膜過濾,料液中的菌體蛋白被截留下來,稱為截留液。異亮氨酸隨濾清液進入下道工序。膜過濾溫度60℃,壓力0.2-0.25mpa。(2)濾清液經(jīng)陽離子柱,洗脫收集后,去除nh4+、ca2+、mg2+等雜質(zhì)離子及一部分酸性氨基酸,得到異亮氨酸高流綜合液。高流液中的雜質(zhì)主要是雜酸及硫酸根。(3)異亮氨酸陽柱高流液,進入陰柱進行過流工藝進行除雜,可以除去大部分硫酸根及一部分雜酸,同時可以除去大量的色素;過流工藝的流量為9m3/h。(4)異亮氨酸經(jīng)過超濾進行過濾,除去大部分的色素及大分子量的可溶性蛋白,得到超濾清液,透光在50%以上;超濾壓力控制在0.6mpa,超濾溫度40-45℃。(5)超濾清液經(jīng)過活性炭脫色,控制溫度60℃,攪拌30min以上,清液經(jīng)過脫碳機進入蒸發(fā)器進行濃縮結(jié)晶,從而得到異亮氨酸的粗品。雙效濃縮一效溫度60-65℃,濃縮液含量5%左右;單效結(jié)晶溫度52℃,濃縮4倍左右。(6)單效結(jié)晶濃縮液進入冷卻結(jié)晶罐,降溫到5℃,進行分離,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品,分離的一次濕成品再一次溶解,進入脫色系統(tǒng),進行脫色。脫色控制溫度為60℃,攪拌30min以上,清液要求透光99.5%以上。(7)二次脫色清液經(jīng)濃縮、冷卻結(jié)晶、離心分離得到濕異亮氨酸,烘干后得到usp31的成品異亮氨酸;離心精母液進入下一批次陽離子交換柱,進行回用。濃縮溫度50-52℃,育晶及分離溫度5℃以下,烘干溫度65℃。實驗情況簡述1.小型實驗:試驗方案設(shè)計:由于影響試驗最后成品雜酸含量的因素有料液透光、雜酸含量、、硫酸根含量等,故在實驗設(shè)計時,根據(jù)陰離子交換柱去除特性,將陽離子交換柱高流液ph、上柱流量、溫度三個因素,按照三水平模式設(shè)計了正交試驗。表1陰柱過流小試正交因素水平表因素高流液ph上柱流量l/h溫度℃水平13.512030水平24.014035水平34.516040實驗步驟:(1)按照小試實驗計劃表設(shè)計參數(shù)進行試驗。(2)取1m3異亮氨酸陽離子交換柱高流液,先取樣檢測料液指標(biāo),其中包括異亮氨酸含量、雜酸含量、硫酸根含量、透光等。(3)按實驗計劃表參數(shù),調(diào)整好ph后,采用恒溫調(diào)節(jié)保持料液溫度的前提下,采用陰離子交換柱進行過流實驗。(4)陰離子交換柱產(chǎn)出液收集后,取樣檢測料液指標(biāo),其中包括異亮氨酸含量、雜酸含量、硫酸根含量、透光等。計算陰離子交換柱雜酸去除率等。(5)陰柱液經(jīng)過超濾進行過濾,除去大部分的色素及大分子量的可溶性蛋白,得到超濾清液;超濾壓力控制在0.6mpa,超濾溫度40-45℃。(6)超濾清液經(jīng)過活性炭脫色,控制溫度60℃,攪拌30min以上,清液經(jīng)過脫碳后,使用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀進行蒸發(fā)濃縮結(jié)晶,蒸發(fā)溫度60-65℃。(7)濃縮液經(jīng)過分離出的一次濕成品再一次溶解,進行脫色。脫色控制溫度為60℃,攪拌30min以上。(8)二次脫色清液再經(jīng)過濃縮冷卻結(jié)晶、離心分離得到濕異亮氨酸,烘干后得到成品異亮氨酸;(9)稱量產(chǎn)品并化驗含量,雜酸量等,并記錄。表2實驗批陽離子高流液指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)表從表2數(shù)據(jù)來看,各批實驗上液ph基本符合實驗設(shè)計要求,不同實驗批異亮氨酸、雜酸、硫酸根含量及透光基本穩(wěn)定。表3:實驗批陰柱液指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)表表4:實驗批異亮氨酸成品指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)表表5:小試實驗結(jié)果表另由圖2《陰柱過流小試成品雜酸均值圖》可見,通過多組小試實驗平均結(jié)果顯示,陽柱高流液ph為4.0,上柱流量為140l/h、溫度在40℃時,異亮氨酸成品中雜酸含量最低,可以保證產(chǎn)品質(zhì)量達到usp31的標(biāo)準(zhǔn)。表6:試驗結(jié)果直觀分析表所在列123因素高流液ph上柱流量l/h溫度℃實驗1111實驗2122實驗3133實驗4212實驗5223實驗6231實驗7313實驗8321實驗9332均值10.4870.470.48均值20.4270.4430.473均值30.4770.4770.437極差0.060.0340.043表7:試驗結(jié)果方差分析表通過對試驗結(jié)果的因素分析,對最終產(chǎn)品雜酸含量影響大小排序為高流液ph>溫度>上柱流量。從方差分析結(jié)果看,各因素不同水平對雜酸結(jié)果均有顯著影響。通過實驗過程中三項因素之間的不同影響,進行了兩兩交互分析,具體分析結(jié)果見附表10、附表11、附表12。表8:溫度與ph交互作用表表9:上柱流量與ph交互作用表表10:上柱流量與溫度交互作用表從交互作用結(jié)果看,上柱流量與溫度之間存在交互作用。根據(jù)正交助手直觀分析結(jié)果,得出異亮氨酸陽柱離交高流液在ph在4.0、上柱流量140l/h、溫度40℃時產(chǎn)出的異亮氨酸成品雜酸含量最低,達到usp31的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)試驗結(jié)果、再次設(shè)計單因素試驗,固定上柱流量為140l/h、溫度在40℃,調(diào)整ph值進行試驗,試驗步驟同上,通過反復(fù)多次實驗驗證后,實驗數(shù)據(jù)如下:表11:調(diào)整陽柱離交高流液ph值實驗數(shù)據(jù)表由實驗結(jié)果可知,將陽柱高流液上陰柱的上柱流量固定為140l/h、溫度40℃,ph在3.8-4.2之間時,最終得到異亮氨酸產(chǎn)品的雜酸含量均能低于0.45%,滿足異亮氨酸usp31的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),極大的提高了異亮氨酸的成品質(zhì)量,有力的保證了產(chǎn)品的市場競爭力。2.放大實驗根據(jù)小試情況,車間將異亮氨酸老工藝陽離子交換柱產(chǎn)生的高流液調(diào)整ph及保證料液溫度的前提下,按小試實驗的上柱流量進行陰離子交換柱過流實驗處理,處理后的料液再按照老工藝流程進行脫色分離、蒸發(fā)結(jié)晶等得到異亮氨酸成品。按此工藝流程進行了5批大生產(chǎn)實驗,最終實驗結(jié)果如下:表12:異亮氨酸提取放大實驗結(jié)果匯總表批次異亮氨酸含量%雜酸含量%產(chǎn)品等級收率%199.50.42usp3159.8299.40.41usp3160.2399.20.39usp3160.5499.30.42usp3159.9599.50.43usp3160.1平均99.380.41460.1通過放大實驗,新工藝最終使異亮氨酸成品的雜酸含量達到0.414%,比原來的0.53%雜酸含量降低了0.116%,達到了usp31的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且產(chǎn)品收率未降低,達到了實驗?zāi)康摹5诙N實施例:圖3介紹了一種工藝設(shè)計,其核心技術(shù)是:在第一種實施例的基礎(chǔ)上去除耗能及收率損失較大的二次結(jié)晶和二次脫色,在一次結(jié)晶的基礎(chǔ)上采用淘洗工藝。圖中可見以下工藝步驟:(1)發(fā)酵液先調(diào)酸ph為3.0,經(jīng)陶瓷膜過濾,料液中的菌體蛋白被截留下來,稱為截留液。異亮氨酸隨濾清液進入下道工序。膜過濾溫度60℃,壓力0.2-0.25mpa。(2)濾清液經(jīng)陽離子柱,洗脫收集后,以去除nh4+、ca2+、mg2+等雜質(zhì)離子及一部分酸性氨基酸,得到異亮氨酸高流綜合液溶液。高流液中的雜質(zhì)主要是雜酸及硫酸根。(3)異亮氨酸陽柱高流液,進入陰柱進行過流工藝進行除雜,可以除去大部分硫酸根及一部分雜酸,同時可以除去大量的色素;過流工藝的流量為9m3/h。(4)異亮氨酸經(jīng)過超濾進行過濾,除去大部分的色素、多糖及大分子量的可溶性蛋白,得到超濾清液,透光在50%以上;超濾壓力控制在0.6mpa,超濾溫度40-45℃。(5)超濾清液經(jīng)過活性炭脫色,控制溫度60℃,攪拌30min以上,清液經(jīng)過脫碳機進入蒸發(fā)器進行濃縮結(jié)晶,從而得到異亮氨酸的粗品。雙效濃縮一效溫度60-65℃,濃縮液含量5%左右;單效結(jié)晶溫度52℃,濃縮4倍左右。(6)單效結(jié)晶濃縮液進入冷卻結(jié)晶罐,降溫到5℃,進行分離,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品,分離的濕成品進入淘洗罐。(7)在淘洗罐內(nèi)加入純化水,與分離濕成品進行混合,開啟攪拌,攪拌均勻后將淘洗液打入冷卻潔凈罐內(nèi)降溫,降溫到5℃,進行分離,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品,濕成品進行烘干。(8)將濕成品裝入雙錐烘干機內(nèi),對濕成品進行烘干,控制溫度70℃,烘干時間為4h。1.小試情況簡述試驗方案設(shè)計:由于影響試驗最后成品收率的因素有淘洗水量、淘洗水溫度、淘洗時間等,故在實驗設(shè)計時,根據(jù)淘洗工藝特點,將純水與一次結(jié)晶后濕品的比例、淘洗溫度、淘洗時間三個因素,按照三水平模式設(shè)計了正交試驗。表13:小試實驗計劃表實驗步驟:(1)按照小試實驗計劃表設(shè)計參數(shù)進行試驗。(2)取50kg一次結(jié)晶分離濕品異亮氨酸,檢測濕品水分、異亮氨酸含量、雜酸含量等。(3)按實驗計劃表參數(shù),比例添加純水后,采用恒溫調(diào)節(jié)保持料液溫度的前提下開啟攪拌進行淘洗。(4)將淘洗晶漿液冷卻到5℃左右,離心分離,得到一次母液與精品異亮氨酸;記錄一次母液體積含量,母液回到陽離子交換柱進入下一批產(chǎn)品。(5)將濕成品異亮氨酸放入烘箱進行混干,溫度70℃,烘干時間4h。(6)稱量產(chǎn)品并化驗含量,雜酸量等,并記錄。表14:實驗批一次結(jié)晶濕品指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)表表15:實驗批異亮氨酸成品指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)表表16:小試實驗結(jié)果表濕品淘洗實驗收率見圖4,通過多組小試實驗平均結(jié)果顯示,淘洗水與濕品比例為20%,淘洗溫度為50℃、淘洗時間在50min時,淘洗收率最高,且異亮氨酸成品中雜酸含量可以保證產(chǎn)品質(zhì)量達到usp31的標(biāo)準(zhǔn)。表17:試驗結(jié)果直觀分析表所在列123因素淘洗水與濕品比例%淘洗溫度℃淘洗時間min實驗1111實驗2122實驗3133實驗4213實驗5221實驗6232實驗7312實驗8323實驗9331均值192.4392.1091.40均值291.9793.1792.33均值389.3388.4790.00極差3.104.702.33表18:試驗結(jié)果方差分析表通過對試驗結(jié)果的因素分析,影響淘洗收率的顯著性因素為淘洗溫度,其次是淘洗水與濕品比例、最后是淘洗時間。通過實驗過程中三項因素之間的不同影響,進行了兩兩交互分析,具體分析結(jié)果見附表19、附表20、附表21。表19:淘洗溫度與淘洗水比例交互作用表表20:淘洗時間與淘洗水比例交互作用表表21:淘洗時間與淘洗溫度交互作用表通過交互作用分析,可至洗水比例,淘洗溫度,淘洗時間三個因素兩兩之間均存在交互作用。根據(jù)直觀分析結(jié)果,得出異亮氨酸淘洗水與一次分離濕品比例在20%、淘洗溫度在50℃、淘洗時間為50min時產(chǎn)出的異亮氨酸成品收率最高,且能達到usp31的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)試驗結(jié)果、再次設(shè)計單因素試驗,固定淘洗水比例為20%、淘洗時間在50min,調(diào)整淘洗溫度進行試驗,試驗步驟同上,通過反復(fù)多次實驗驗證后,實驗數(shù)據(jù)如下:表22:調(diào)整淘洗溫度后實驗數(shù)據(jù)表由實驗結(jié)果可知,將淘洗水比例固定為20%、淘洗時間固定在50min,淘洗溫度在48-52℃之間時,最終得到異亮氨酸產(chǎn)品質(zhì)量能達到usp31的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且淘洗收率最高,極大的提高了異亮氨酸的收率,有力的保證了產(chǎn)品的市場競爭力。2.放大實驗根據(jù)小試情況,車間按照新工藝運行實驗,采取陰離子交換柱過流處理后的離交液,通過膜過濾、脫色、結(jié)晶分離產(chǎn)生的濕品異亮氨酸,通過淘洗工藝取代原來的二次結(jié)晶,按照小試的實驗步驟進行實驗,得出以下實驗數(shù)據(jù)。表23:異亮氨酸提取放大實驗結(jié)果匯總表批次異亮氨酸含量%雜酸含量%產(chǎn)品等級收率%199.20.44usp3165.3299.50.40usp3166.2398.90.41usp3164.6499.40.38usp3165.8599.60.45usp3165.7平均99.320.41665.52通過放大實驗,新工藝最終使異亮氨酸的收率可達到65.5%,比原來的60%的收率提高5.5%個百分點,但產(chǎn)品的質(zhì)量依然可以做到usp31,證明淘洗工藝可以有效的替代傳統(tǒng)的二次結(jié)晶工藝,顯著提升異亮氨酸的收率,同時由于采用淘洗工藝,減少了大量蒸汽與電耗,實現(xiàn)了節(jié)能減排的目的。當(dāng)前第1頁12
當(dāng)前第1頁1 2 
網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1