本發(fā)明涉及一種提高零部件磨耗的方法,具體涉及一種提高高錳鋼零部件初期磨耗的方法。
背景技術:
高錳鋼是已有百年歷史的抗磨鋼種,它以強度、塑韌性的良好匹配以及優(yōu)良的抗磨能力在工業(yè)中廣泛應用,經(jīng)久不衰。近年來,進一步提高性能的鍛造高錳鋼也涌現(xiàn)出來。以上材料制造的零部件在實際的使用中,還是在實驗機上,發(fā)現(xiàn)不論是鑄造、鍛造的高錳鋼零部件或試品,在最初的時期,出現(xiàn)初始磨耗較大,以后慢慢逐步減小,初始單位應用時間或試驗中單位磨耗率尚不及其他的材料(如灰鑄鐵、青銅等),這與高錳鋼耐磨性的形成機理有關,高錳鋼的耐磨性能與在工作中受到外力作用形變硬化過程有關。高錳鋼使用中,受到反復的沖擊、擠壓、磨料擠入并發(fā)生犁切使金屬反復塑性形變,零部件表面硬度迅速上升,抗磨層形成,使用初期,尤其是當負荷較小時,表面硬化層尚未形成,所以初始磨耗較大。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種對高錳鋼零部件進行表面強化,使之發(fā)生形變而提高高錳鋼零部件初期磨耗的方法。
為達到上述目的,本發(fā)明采用的技術方案是:
1)確定待加工工件的總變形量;
2)根據(jù)待加工工件的總變形量采用三次或兩次擠壓;
采用兩次擠壓:第一次為總擠壓量的70%,第二次為總擠壓量的30%;
采用三次擠壓:第一次為總擠壓量的60%,第二次為總擠壓量的30%,第三次為總擠壓量的10%。
所述的待加工工件為銷子類工件采用冷鏇壓法在機床上進行,在銷子半徑方向上以三滾輪或兩滾輪進行鏇壓,三滾輪安裝為120°間隔,兩滾輪為180°間隔,鏇壓分三次或兩次鏇壓,兩次鏇壓:第一次鏇壓為總壓入量沿半徑方向的減小量的70%,第二次鏇壓為總壓入量沿半徑方向的減小量的30%;三次鏇壓:第一次為總壓入量沿半徑方向的減小量的60%,第二次為總壓入量沿半徑方向的減小量的30%,第三次為總壓入量沿半徑方向的減小量的10%,鏇壓中加潤滑油或潤滑脂。
所述的待加工工件為套類工件,采用模具擠壓法進行,在工件套外以外模進行外徑約束,內模桿以分段臺階方法進行,內模桿分為兩部分,前端第一部分的直徑φ1為工件內孔直徑擴大總量的70%,內模桿后端部分的直徑φ2為φ1加工件內孔擴大總量的30%,內模桿沿工件內孔進入對工件進行擠壓,經(jīng)擠壓后的工件內孔為φ2,且在工件內孔及內模桿涂石墨或二硫化鉬組成的固體潤滑膏劑
所述的內模桿第一部分與第二部分連接部設置有過度段。
所述的內模桿前端第一部分的端部設置為倒角結構。
采用本發(fā)明的方法制備的工件表面不但光潔度有較大提高,而且表面硬度有很大提高,經(jīng)處理后的工件和處理前工件的測試比較,擠壓前加工后高錳鋼工件的表面硬度為hrc22-21,經(jīng)本發(fā)明的方法處理后高錳鋼工件的表面硬度為hrc48-50,經(jīng)剖開,晶粒度測試,晶粒度由層5級提高到7-8級,本發(fā)明的方法處理過的工件,在磨耗試驗機上,相同的時間內,初始磨耗,單位時間,磨耗量為原來的0.5%,總磨耗量下降了50%,效果明顯。
附圖說明
圖1本發(fā)明加工套類工件的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發(fā)明作進一步詳細說明。
實施例1:對圓型工件銷子,采用冷鏇壓方法在機床上進行,在銷子半徑方向上以三滾輪或兩滾輪進行鏇壓,三滾輪安裝為120°間隔,兩滾輪為180°間隔,鏇壓分三次或兩次鏇壓,兩次鏇壓:第一次鏇壓為總壓入量沿半徑方向的減小量的70%,第二次鏇壓為總壓入量沿半徑方向的減小量的30%;三次鏇壓:第一次為總壓入量沿半徑方向的減小量的60%,第二次為總壓入量沿半徑方向的減小量的30%,第三次為總壓入量沿半徑方向的減小量的10%,鏇壓中加潤滑油或潤滑脂。
實施例2,參見圖1,對于套類工件,采用模具擠壓法進行,在工件2套外以外模3進行外徑約束,內模桿1以分段臺階方法進行,內模桿1分為兩部分,前端第一部分的直徑φ1為工件內孔直徑擴大總量的70%,且在第一部分端部設置為倒角結構,內模桿1后端部分的直徑φ2為φ1加工件內孔擴大總量的30%,內模桿1第一部分與第二部分連接部設置有過度段中,內模桿1沿工件2內孔進入對工件2進行擠壓,經(jīng)擠壓后的工件2內孔為φ2,有回彈量,約為總壓入量的5-10%,且在擠壓前,工件2內孔及內模桿1涂石墨或二硫化鉬組成的固體潤滑膏劑。
經(jīng)過本發(fā)明鏇壓或擠壓的高錳鋼銷、套表面不但光潔度有較大提高,而且表面硬度有很大提高,經(jīng)處理后的工件和處理前工件的測試比較,鏇壓,擠壓前加工后高錳鋼銷、套的表面硬度為hrc22-21,強化處理后為hrc48-50,經(jīng)剖開,晶粒度測試,晶粒度由層5級提高到7-8級,強化過的試品,在磨耗試驗機上,相同的時間內,初始磨耗,單位時間,磨耗量為原來的0.5%,總磨耗量下降了50%,效果明顯。