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一種提高LF爐升溫效率的方法與流程

文檔序號:11613353閱讀:1109來源:國知局

本發(fā)明屬于煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種提高lf爐升溫效率的方法。



背景技術(shù):

lf爐3根石墨電極,加熱時電極通電插入渣層中,在電極頂端與鋼液面之間形成電弧,利用熔渣將電弧埋住,使電能轉(zhuǎn)化為熔渣的熱能,被加熱的熔渣通過熱傳導(dǎo)將熱能傳遞給鋼液,同時在底吹氬攪拌作用下,極大提高熱傳導(dǎo)的速率,從而達(dá)到使鋼液快速升溫的目的。

但是在實(shí)際現(xiàn)場操作上,由于埋弧效果不好,升溫時溫度損失較多,會導(dǎo)致升溫效果不佳,不僅浪費(fèi)電能,也直接影響到了鋼水的處理周期。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的旨在提高lf爐升溫效率,降低電能消耗。

本發(fā)明所采取的技術(shù)解決方案是:

一種提高lf爐升溫效率的方法,其具體方法為:

(1)對預(yù)設(shè)升溫時間在10min以上爐次,則首次升溫一次升夠10min;

(2)每次升溫前采用電石埋弧,電石用量為每升溫2min加入8~10kg電石;

(3)升溫前每噸鋼加入3.8~4.2kg渣料,保證渣層厚度在120mm以上,加入鋼水后進(jìn)行吹氬攪拌,將渣料吹化,待熔化均勻后降電極升溫;

(4)電極升溫過程電壓出現(xiàn)明顯的異常波動時,表明埋弧不佳,升溫效果較差,此時應(yīng)采取措施進(jìn)行調(diào)整:

a、停止加熱,確認(rèn)頂渣無塊狀渣料、熔化均勻后再降電極升溫;

b、升溫過程按照145~155kg渣料能夠埋弧1.8~2.1min的數(shù)量補(bǔ)加渣料來提高升溫效率。

本發(fā)明的有益效果為:

采用本發(fā)明技術(shù)方案后,使lf爐的升溫效果有了明顯的升高,升溫效率比之前提高了30%,從而極大降低了電耗,節(jié)省了能源。

具體實(shí)施方式

本發(fā)明提高lf爐升溫效率的方法的具體步驟為:

1、如果預(yù)設(shè)升溫時間在10min以上,則首次升溫就一次升夠10min,盡量減少反復(fù)送電升溫的次數(shù),提高升溫效率。

2、由于電石在高溫情況下會發(fā)生c-o反應(yīng),使得電弧部位在高溫時膨脹,起到很好的 埋弧作用,因此每次升溫前均采用電石埋弧,電石用量為每升溫2min加入8~10kg電石。

3、升溫前需要加入足夠的渣料,保證一定的渣層厚度,每噸鋼加入3.8~4.2kg渣料,保證渣層厚度在120mm以上,加入鋼水后進(jìn)行吹氬攪拌,將渣料吹化,待熔化均勻后降電極升溫。

4、若升溫后電極振動大、噪音也較大,即電極升溫過程電壓出現(xiàn)明顯的異常波動時,表明埋弧不佳,升溫效果較差,此時電極升溫過程電壓回油明顯的異常波動,應(yīng)采取措施進(jìn)行調(diào)整:

a、停止加熱,確認(rèn)頂渣無塊狀渣料、熔化均勻后再降電極升溫,保證平穩(wěn)升溫。

b、電極升溫一定時間后,頂渣厚度變薄,埋弧效果可能會惡化,需要及時向鋼水罐內(nèi)加入一定量的渣料來繼續(xù)埋弧,升溫過程按照145~155kg渣料能夠埋弧1.8~2.1min的數(shù)量補(bǔ)加渣料來提高升溫效率。調(diào)整原則是確保升溫時電流、電壓波動穩(wěn)定,噪聲平穩(wěn)。

下面以鋼種q235b生產(chǎn)實(shí)際為例,實(shí)施例和對比例均為升溫10min的罐次升溫效果。

表1對比例升溫效果

對比例平均溫度增加15℃。

表2實(shí)施例升溫效果

實(shí)施例平均溫度增加21℃。實(shí)施例比對比例平均溫度能夠提高6℃。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明提供一種提高LF爐升溫效率的方法,如果預(yù)估升溫時間在10min以上,則首次升溫就一次升夠10min;每次升溫前采用電石埋弧,電石用量為每升溫2min加入8~10kg電石;升溫前每噸鋼加入3.8~4.2kg渣料,保證渣層厚度在120mm以上,加入鋼水后進(jìn)行吹氬攪拌,待渣料熔化均勻后降電極升溫;若電極升溫過程電壓出現(xiàn)明顯的異常波動時,一是停止加熱,確認(rèn)頂渣無塊狀渣料、熔化均勻后再降電極升溫;二是升溫過程按照145~155kg渣料能夠埋弧1.8~2.1min的數(shù)量補(bǔ)加渣料來提高升溫效率。本發(fā)明可使LF爐的升溫效率比之前提高30%,從而極大降低電耗,節(jié)省能源。

技術(shù)研發(fā)人員:高洪濤;朱國強(qiáng);王小善;宋宇
受保護(hù)的技術(shù)使用者:鞍鋼股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2016.01.27
技術(shù)公布日:2017.08.04
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