本發(fā)明涉及煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種高鋁超低鈦鋼水的生產(chǎn)方法。
背景技術(shù):
目前,高級別精品鋼對于鋼中的鈦含量要求很高,如,無取向電工鋼一般要求0.1%≤w[Al]≤0.3%、w[Ti]≤0.0015%,冶煉過程中,極少量的 Ti、O、N 元素便能結(jié)合,形成微細(xì)夾雜物 TiOx 和 TiN 等。這些夾雜物會顯著降低鋼質(zhì)純凈度,抑制熱處理過程中帶鋼的晶粒成長,從而大幅降低成品帶鋼的各類磁性。鋼水中的 Ti 主要來源于鐵水、爐渣,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,由于 Ti 具有很強的還原性,因此氧化性氛圍中,鋼水中的 Ti 幾乎全部被氧化并形成 TiOx 進(jìn)入爐渣;真空循環(huán)脫氣法精煉過程中,隨著脫氧、合金化的進(jìn)行,鋼液氧化性不斷降低,爐渣 Al2O3 含量不斷升高,這些都不利于提高渣-鋼間 Ti 的分配比,也就不利于降低鋼中的 Ti 含量,此時,爐渣中的 TiOx 開始被還原,再次形成 Ti 進(jìn)入鋼中。
中國專利申請?zhí)朇N 201210020927.2公開了一種利用脫磷站進(jìn)行鐵水脫鈦的工藝,改專利申請利用已有的鐵水脫磷站的供輔系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)、稱量系統(tǒng)、操控系統(tǒng),進(jìn)行脫鈦操作;脫鈦劑采用氧化鐵皮,鐵水溫度控制在1300℃到1400℃區(qū)間;配置頂吹氧槍,調(diào)整吹氧量,控制鐵水的溫度不降低。
現(xiàn)有技術(shù)中缺乏高鋁超低鈦鋼水的冶煉方法。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種高鋁超低鈦鋼水的生產(chǎn)方法,主要解決現(xiàn)有經(jīng)轉(zhuǎn)爐冶煉和RH真空循環(huán)脫氣法精煉后所生產(chǎn)鋼水化學(xué)成分中0.2%≤w[Al]≤0.3%、w[Ti]≤0.0015%難以實現(xiàn)的技術(shù)問題。
本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:
一種高鋁超低鈦鋼水的生產(chǎn)方法,包括以下步驟:
a、采用頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉,投入金屬主料的原料組成的質(zhì)量百分比為,鐵水86%~92%,余量為非IF鋼類等含鈦廢鋼,鐵水化學(xué)成分中w[S]≤0.0015%,0.1%≤w[Al]≤0.3%、w[Ti]≤0.05%,輕型廢鋼化學(xué)成分中0.1%≤w[Al]≤0.3%、w[Ti]≤0.04%、w[S]≤0.0060%;冶煉全程底吹氬氣,氬氣流量為0.03~0.08Nm3/(min·t);
b、轉(zhuǎn)爐冶煉過程中造渣輔料的控制,轉(zhuǎn)爐造渣輔料為生石灰、輕燒鎂球和鐵礦石;其中,生石灰中w[S]≤0.020%、輕燒鎂球中w[S]≤0.035%、鐵礦石中w[S]≤0.018%;在轉(zhuǎn)爐氧槍通氧點火時,加入轉(zhuǎn)爐造渣輔料進(jìn)行造渣,生石灰的噸鋼加入量為20~40kg,為生石灰總加入量的1/2~2/3,加入全部的輕燒鎂球,為噸鋼8~15kg,鐵礦石的噸鋼加入量為0~30kg,為鐵礦石總加入量的60%~80%;前期吹煉過程中,生石灰的噸鋼加入量為10~20kg,為生石灰總加入量的1/3~1/2;控制轉(zhuǎn)爐終點渣二元堿度(w(CaO)/w(SiO2))為3.5~4.5;爐渣中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.0%~11.0%;
c、轉(zhuǎn)爐冶煉過程中供氧量的控制,轉(zhuǎn)爐吹煉前期,占冶煉爐次總供氧量質(zhì)量百分比的27%~33%,供氧強度為2.7~3.3Nm3/(min·t),轉(zhuǎn)爐吹煉前期的槍位控制為基準(zhǔn)槍位;轉(zhuǎn)爐吹煉中期,占冶煉爐次總供氧量質(zhì)量百分比的48%~56%,供氧強度控制為3.2~3.6Nm3/(min·t),轉(zhuǎn)爐吹煉中期的槍位控制為高槍位→基準(zhǔn)槍位,先采用高槍位,加強化渣,并加入鐵礦石,鐵礦石的噸鋼加入量為0~20kg,鐵礦石加入量為總礦石用量的20%~40%,控制吹氧量為總供氧量質(zhì)量百分比的42%~46%,再采用基準(zhǔn)槍位,控制吹氧量為總供氧量質(zhì)量百分比的6%~10%;轉(zhuǎn)爐吹煉后期,占冶煉爐次總供氧量質(zhì)量百分比的14%~20%,供氧強度控制為3.1~3.7Nm3/(min·t),轉(zhuǎn)爐吹煉后期的槍位控制為基準(zhǔn)槍位→低槍位,先采用基準(zhǔn)槍位,控制吹氧量為總供氧量的10%~14%,再采用低槍位,加強攪拌,降低爐渣中FeO含量,控制吹氧量為總供氧量質(zhì)量百分比的6%~8%;
d、轉(zhuǎn)爐冶煉過程中鋼水的碳氧積值的控制,轉(zhuǎn)爐中鋼水的碳氧積值控制為0.0024~0.0030,鋼水的碳氧積水平能夠有效反映轉(zhuǎn)爐底吹的攪拌效果,鋼水的碳氧積在0.0024~0.0030時轉(zhuǎn)爐底吹效果最佳,有利于冶煉過程平穩(wěn)減少噴濺,本發(fā)明中所述的碳氧積值是指轉(zhuǎn)爐中鋼水的碳的質(zhì)量百分比含量與鋼水中溶解氧的質(zhì)量百分比含量的乘積值;
e、轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后出鋼,出鋼過程中控制轉(zhuǎn)爐下渣、夾渣,鋼包內(nèi)渣厚≤100mm;
f、轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,不進(jìn)行濺渣護(hù)爐,將轉(zhuǎn)爐渣全部倒出;
g、對鋼水進(jìn)行RH真空脫氣精煉,用硅鐵進(jìn)行脫氧,硅鐵加入量為3.0-20kg/t鋼,鋼水中0.1≤w[Si]≤1.3%,硅鐵加完后鋼水真空循環(huán)2~5min,后加入鋁塊調(diào)節(jié)鋼水中鋁含量,鋁塊加入量為3.5-5kg/t鋼,鋼水中0.1%≤w[Al]≤0.3%,得合格鋼水。
重復(fù)本發(fā)明步驟,開始下一爐鋼水的生產(chǎn)。
進(jìn)一步,本發(fā)明步驟a中,所述的鐵水溫度大于1300℃。
進(jìn)一步,本發(fā)明步驟b中,所述的輕燒鎂球化學(xué)成分的重量百分比為MgO 58%~70%、CaO 20%~30%、SiO2≤5%、燒損≤10%。
本發(fā)明步驟c中,轉(zhuǎn)爐氧槍基準(zhǔn)槍位為H0+H0*(0.12~0.18),高槍位控制為H0+H0*(0.2~0.5),低槍位控制為:H0+H0*(0.05~0.10),H0為轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼液面高度。
進(jìn)一步,本發(fā)明步驟g中,所述的硅鐵中硅的重量百分比為75%~80%。
本發(fā)明轉(zhuǎn)爐造渣輔料中生石灰為轉(zhuǎn)爐冶煉鋼水用冶金生石灰。
本發(fā)明通過限制鐵水條件,從而減少含鈦氧化物進(jìn)入轉(zhuǎn)爐內(nèi),避免后工序下渣被還原,另一方面控制入轉(zhuǎn)爐的鈦含量,減少鈦氧化物產(chǎn)生的量;通過控制轉(zhuǎn)爐底吹流量、轉(zhuǎn)爐供氧強度,避免轉(zhuǎn)爐終點過氧化,以減少出鋼過程夾渣、下渣而帶入過多的鈦氧化產(chǎn)物;通過RH真空脫氣精煉的弱脫氧促進(jìn)鈦氧化物上浮,減少鈦氧化物的鈦還原,從而得到高鋁超低鈦鋼水。
本發(fā)明相比現(xiàn)有技術(shù)具有如下積極效果:
1、本發(fā)明打破了現(xiàn)有經(jīng)轉(zhuǎn)爐冶煉和真空循環(huán)脫氣法精煉生產(chǎn)高鋁超低鈦鋼水的技術(shù)瓶頸,實現(xiàn)了鋼水化學(xué)成分中0.2%≤w[Al]≤0.3%、w[Ti]≤0.0015%的鋼水的生產(chǎn)。
2、本發(fā)明方法工藝穩(wěn)定,鋼水化學(xué)成分冶煉命中率高,降低了高鋁超低鈦鋼的生產(chǎn)成本。
具體實施方式
下面結(jié)合具體實施方式,進(jìn)一步闡明本發(fā)明,應(yīng)理解下述具體實施方式僅用于說明本發(fā)明而不用于限制本發(fā)明的范圍。
如表1至表5所示的實施例,以150噸的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉牌號為50W1300的無取向電工鋼為例,其化學(xué)成分質(zhì)量百分比為:C≤0.005%,Si:0.8%~1.4%,Mn:0.1%~0.4%,P≤0.05%,S≤0.005%,Alt:0.1%~0.4%,Ti≤0.0015%,余量為Fe及不可避免的雜質(zhì)元素,冶煉采用工藝路徑為:鐵水脫硫預(yù)處理-轉(zhuǎn)爐冶煉-吹氬站底吹氬氣-RH爐真空脫氣精煉,其中轉(zhuǎn)爐冶煉全程底吹氬氣,具體操作如下:
表1 轉(zhuǎn)爐冶煉金屬料配比與組成
表2 轉(zhuǎn)爐造渣輔料配比與組成
表3 轉(zhuǎn)爐冶煉過程中供氧強度
表4 本發(fā)明轉(zhuǎn)爐冶煉終點指標(biāo)
表5 本發(fā)明RH爐真空脫氣精煉參數(shù)
本發(fā)明實施例1~4,轉(zhuǎn)爐終點鋼水w[C]分別為0.042%、0.052%、0.034%、0.051%;轉(zhuǎn)爐終點鋼水w[Ti]分別為0.0002%、0.0003%、0.0001%、0.0002%,RH真空脫氣精煉終點鋼水w[Al]分別為0.282%、0.293%、0.282%和0.292%,w[Ti]分別為0.0005%、0.0004%、0.0004%、0.0003%,鋼水煉成率為100%,在成本上噸鋼生產(chǎn)成本相對以前平均降低0.8元,提高了高鋁超低鈦鋼水的煉成率,并降低了高鋁超低鈦鋼水的生產(chǎn)成本。