連續(xù)退火爐更換爐底輥的方法
【專利摘要】連續(xù)退火爐更換爐底輥的方法,屬于冶金領域,具體操作步驟是:1、上調整材打磨檢查爐底輥,用氮氣置換氫氣,即停止通入氫氣,將爐內氣氛全部置換為氮氣;2、更換爐底輥;3、化驗爐內氧含量,爐溫升到760℃以上;4、通入氫氣,將爐內氣氛成為氮、氫混合氣,氮氣與氫氣體積比例為3:1;5、升溫到工藝溫度,恢復生產。本發(fā)明的換輥操作時間短,每次換輥操作減少時間50%。且可減輕勞動強度,延長爐底輥使用時間,節(jié)約非生產消耗,提高了機組作業(yè)率。
【專利說明】連續(xù)退火爐更換爐底輥的方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于冶金領域,主要用于冷軋硅鋼生產,具體涉及連續(xù)退火爐不抽帶更換 爐底輥的方法。
【背景技術】
[0002] 連續(xù)退火爐是全工藝冷軋硅鋼生產的關鍵設備,在高溫下運行且需全封閉作業(yè)。 爐輥在連續(xù)退火爐內承擔著支撐鋼帶的作用,爐內氣氛復雜,導致爐輥表面經常產生凸包, 鋼帶接觸爐輥時產生爐輥凸包,此時須對有缺陷爐底輥進行更換。
[0003] 傳統(tǒng)的連續(xù)退火爐換輥步驟是: 1、 上調整材打磨檢查爐底輥,確定更換的輥號; 2、 用氮氣置換爐內氫氣,即向爐內通入氮氣,同時停止向爐內通入氫氣,將爐內氣氛全 部置換為氮氣; 3、 抽出爐內鋼帶 4、 更換爐底輥 5、 穿帶焊接,起車運行 6、 化驗爐內氧含量,爐溫升到760°C以上 7、 通入氫氣,將爐內氣氛置換為氮、氫混合氣,氮氣與氫氣體積比例為3:1。
[0004] 8、升溫到工藝溫度,恢復生產。
[0005] 使用上述方法勞動強度大,換輥時間長,嚴重影響生產效率。
[0006] 傳統(tǒng)的換輥方法必須在停車、降溫,將爐內帶鋼抽出后才進行;換完之后再把帶鋼 穿入爐內。這種方法費時、費力,嚴重影響生產效率,限制機組產量。為了節(jié)約勞動時間、減 小勞動強度,發(fā)明了不抽帶更換爐底輥的工藝,將原有換輥八個步驟簡化為五個步驟,很好 地解決了連續(xù)退火機組爐換輥時間長、爐輥使用壽命短這兩個難題,生產效率大幅提升。
【發(fā)明內容】
[0007] 為減少連續(xù)退火爐更換爐底輥時間,提高作業(yè)效率,提高機組生產效率,減少爐輥 磨損,本發(fā)明提供一種連續(xù)退火爐更換爐底輥方法。
[0008] 本發(fā)明的技術方案: 連續(xù)退火爐更換爐底輥方法,其特征是不需要從爐內抽出鋼帶,操作步驟為: 1、上調整材打磨檢查爐底輥,用氮氣置換爐內氫氣,即向爐內通入氮氣,同時停止向爐 內通入氫氣,將爐內氣氛全部置換為氮氣。
[0009] 2、更換爐底輥; 3、 化驗爐內氧含量,爐溫升到760°C以上; 4、 通入氫氣,將爐內氣氛為氮、氫混合氣,氮氣與氫氣體積比例為3:1。
[0010] 5、升溫到工藝溫度,恢復生產。
[0011] 本發(fā)明減少了 3個步驟,它具有下述有益效果:更換爐底輥操作明顯加快,生產效
【權利要求】
1.連續(xù)退火爐更換爐底輥的方法,其特征是不需要從爐內抽出鋼帶,具體操作步驟 是: (1) 、上調整材打磨檢查爐底輥,用氮氣置換爐內氫氣,即向爐內通入氮氣,同時停止向 爐內通入氫氣,將爐內氣氛全部置換為氮氣; (2) 、更換爐底輥; (3) 、化驗爐內氧含量,爐溫升到760°C以上; (4) 、通入氫氣,將爐內氣氛成為氮、氫混合氣,氮氣與氫氣體積比例為3:1 ; (5) 、升溫到工藝溫度,恢復生產。
【文檔編號】C21D9/56GK104099464SQ201410353037
【公開日】2014年10月15日 申請日期:2014年7月24日 優(yōu)先權日:2014年7月24日
【發(fā)明者】賈成義 申請人:山西太鋼不銹鋼股份有限公司