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一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法

文檔序號:3415177閱讀:241來源:國知局
專利名稱:一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法,屬于冶金工業(yè)生產(chǎn)的煉鋼領(lǐng)域。
背景技術(shù)
目前生產(chǎn)時速350公里及以上高速鋼軌采用100噸轉(zhuǎn)爐-100噸LF精煉爐-100 噸VD精煉爐-大方坯連鑄-步進式加熱爐-萬能軋機工藝方法,該方法中對夾雜物的要求為A類< 2. 0級,B類< 1. 0級,C類< 1. 0級,D類< 1. 0級。包鋼軌梁廠檢驗室對2009 年2-3月份生產(chǎn)的時速350公里鋼軌每個澆次(一個澆次一般為18爐)都進行夾雜物的抽檢。在抽檢的108爐高速鋼軌中,復(fù)檢(初檢夾雜物不合格則需要復(fù)檢)率為觀.4%,復(fù)檢后仍有15爐鋼軌的B類或C類夾雜物出現(xiàn)1. 5級或2級,不合格的比率占13. 9%。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法,該方法解決了時速350公里及以上高速鋼軌夾雜物超標的問題。技術(shù)解決方案本發(fā)明中VD精煉爐冶煉的鋼包采用的透氣磚為剛玉質(zhì)(A1203 >90%),通過加強透氣磚的檢測,將透氣性不好的磚及時更換,即增加鋼包透氣磚的更換次數(shù)的方法,平均 10-13爐鋼/每塊磚更換一次透氣磚,使精煉VD精煉爐爐后的軟吹平均流量62. 31/min ;改善了鋼包透氣磚的透氣性,采用小粒徑的低鋁硅鈣鋇脫氧劑(成分要求按重量百分比A1 < 1. 5%, Si > 50%, Ba > 14%, Ca > 12%,其余為 Fe),粒徑約為 30_40mm。本發(fā)明通過改善VD精煉爐鋼包透氣磚的透氣性(增加鋼包透氣磚的更換次數(shù),從原來的平均17爐鋼/每塊磚減少到11爐鋼/每塊磚),使真空脫氣(簡稱VD)精煉爐后的軟吹平均流量從原來的79. 41/min降低到62. 31/min,應(yīng)采用小粒徑的脫氧劑保證良好的鋼包爐(簡稱LF爐)精煉效果及軟吹效果。


圖1鋼軌夾雜物2級及1. 5級對應(yīng)的鑄坯全氧含量;圖2夾雜物合格鋼軌對應(yīng)的鑄坯全氧含量;
具體實施例方式實施例本發(fā)明采用100噸轉(zhuǎn)爐——100噸LF精煉爐——100噸VD精煉爐——大方坯連鑄——步進式加熱爐——萬能軋機工藝流程生產(chǎn)時速350公里及以上重軌鋼,鋼軌中出現(xiàn)的C類1級以上超標夾雜物的技術(shù)特征為Ca/Si大約為2. 8-5. 8之間,根據(jù)本企業(yè)所采用低鋁硅鈣鋇脫氧劑(成分要求按重量百分比A1 < 1.5%,Si > 50%,Ba > 14%,Ca >
312%,其余為狗)、中包覆蓋劑(其特點為Ca/Si約為1)、大包覆蓋劑(其特點為含有鋇元素)及保護渣(其特點為含有K、Na元素)的成分特點,判斷此夾雜物為內(nèi)生夾雜物。通過改善VD精煉爐鋼包透氣磚的透氣性(加強鋼包透氣磚的透氣性檢測,將透氣性不好的磚及時更換,即增加鋼包透氣磚的更換次數(shù),從原來的平均17爐鋼/每塊磚減少到11爐鋼/每塊磚),使精煉VD爐后的軟吹平均流量從原來的79. 41/min降低到62. 31/min ;將脫氧劑粒徑控制在30-40mm,有效地控制了鋼中的夾雜物提高了鋼的質(zhì)量。本發(fā)明首先研究了鋼中全氧含量與鋼軌夾雜物的關(guān)系(1)鋼軌2級及1. 5級夾雜物與鑄坯全氧關(guān)系對此15爐鋼的鑄坯全氧含量進行檢驗,其波動區(qū)間位于[8,20]之間,最小值為 8ppm,最大值為20ppm,平均值為12. 4ppm,其百分率見圖1所示。可見,在鋼軌出現(xiàn)夾雜物2級及1. 5級的情況下,對應(yīng)鑄坯的全氧含量并未明顯增
尚ο(2)夾雜物合格的鋼軌對應(yīng)的鑄坯全氧含量對夾雜物合格的鋼軌也進行了相應(yīng)鑄坯的氧含量檢測,共有93爐,其鑄坯全氧含量位于W,20]之間,最小值為6ppm,最大值為20ppm,平均值為12ppm,其百分率見圖2所示.由上面的比較可見,夾雜物不合的爐次與夾雜物合格的爐次相比,其鑄坯全氧含量基本上相當,沒有明顯的差異。其次對高速軌2級及1. 5級夾雜物進行了成分分析及產(chǎn)生原因分析(1)對高速鋼軌產(chǎn)生的C類2級及1. 5級夾雜物的分析。對C類2級夾雜物進行電鏡掃描分析,夾雜物的成分如下表1高速軌2級夾雜物的成分組成
權(quán)利要求
1. 一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法,包括轉(zhuǎn)爐、LF精煉爐、 VD精煉爐、大方坯連鑄、步進式加熱爐、萬能軋機條件下生產(chǎn)時速350公里及以上重軌鋼, 其特征在于,增加VD精煉爐鋼包透氣磚的更換次數(shù),平均10-13爐鋼/每塊磚更換一次透氣磚,使精煉VD精煉爐爐后的軟吹平均流量62. 31/min ;采用小粒徑的低鋁硅鈣鋇脫氧劑, 低鋁硅鈣鋇脫氧劑成分要求按重量百分比A1 < 1.5%,Si >50%,Ba> 14%,Ca> 12%, 其余為i^e,粒徑為30-40mm。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種時速350公里及以上重軌鋼中超標夾雜物的控制方法,屬于冶金工業(yè)生產(chǎn)的煉鋼領(lǐng)域。本發(fā)明通過增加VD精煉爐鋼包透氣磚的更換次數(shù),平均10-13爐鋼/每塊磚更換一次透氣磚,使精煉VD精煉爐爐后的軟吹平均流量62.3l/min;采用小粒徑的低鋁硅鈣鋇脫氧劑。本發(fā)明通過改善VD精煉爐鋼包透氣磚的透氣性(增加鋼包透氣磚的更換次數(shù),從原來的平均17爐鋼/每塊磚減少到11爐鋼/每塊磚),使真空脫氣(簡稱VD)精煉爐后的軟吹平均流量從原來的79.4l/min降低到62.3l/min,應(yīng)采用小粒徑的脫氧劑保證良好的鋼包爐(簡稱LF爐)精煉效果及軟吹效果。
文檔編號C21C7/10GK102242241SQ20111015833
公開日2011年11月16日 申請日期2011年6月2日 優(yōu)先權(quán)日2011年6月2日
發(fā)明者何建中, 劉平, 張曉光, 智建國, 李峰, 趙殿清 申請人:內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司
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