本發(fā)明屬于火力發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域,特別涉及一種火力發(fā)電廠蒸汽鍋爐高溫過熱器進(jìn)出口集箱修復(fù)方法。
背景技術(shù):
在火力發(fā)電企業(yè),是依靠蒸汽鍋爐內(nèi)燃燒燃料,將水加熱變成高溫高壓的蒸汽,推動(dòng)汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電的;在蒸汽的應(yīng)用中,為了保證蒸汽在應(yīng)用時(shí)不至于產(chǎn)生過多的水分,往往保持蒸汽的高溫狀態(tài),進(jìn)入到集箱,再分配到各個(gè)分支管道中,以利于蒸汽的合理應(yīng)用;在現(xiàn)有的高溫過熱器進(jìn)出口集箱中,大部分是采用集箱周圍分布許多小管,過熱器蒸汽壓力13.7MPa,溫度540°C,其中高溫過熱器集箱的材質(zhì)為12Cr1MoV,常用規(guī)格為直徑325毫米,壁厚50毫米,而分支管的材質(zhì)為12Cr1MoV,規(guī)格為直徑42毫米,壁厚5.5毫米,經(jīng)過工作實(shí)踐證明,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常出現(xiàn)從高溫過熱器出口集箱管座單排向里第四根管座根部出現(xiàn)裂紋,經(jīng)過反復(fù)修復(fù),這根支管成為高溫過熱器出口集箱容易損壞集中點(diǎn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對在火力發(fā)電廠高溫過熱器出口集箱第四根管容易損壞的現(xiàn)象,本發(fā)明人進(jìn)行了認(rèn)真研究,找出其原因是第四根支管由于位置限制而出現(xiàn)曲度不夠,造成熱脹冷縮時(shí)第四根支管與集箱焊接處受力過大,產(chǎn)生裂紋,且修復(fù)時(shí)采用的方法不恰當(dāng),因此,本發(fā)明提出一種高溫過熱器進(jìn)出口集箱的修復(fù)方法,其特征在于:包括以下步驟:1、將第四根支管從集箱根部到支管直線部分切除;2、在集箱上制作焊接座孔;3、更換連接管;4、將連接管焊接到集箱和支管剩余部分之間;5、對焊接過的部分進(jìn)行在線熱處理;所述的步驟1是采用工具將接口處有裂紋的支管,從集箱處切斷,然后將支管的另一端從第四根支管的直線部分切斷,并取下;所述的步驟2是在原有的集箱第四根支管管座處,重新加工分支管的對接孔;所述的步驟3是將去除的第四根支管的部分,采用新結(jié)構(gòu)的連接管進(jìn)行替換;所述的步驟4是將新結(jié)構(gòu)的連接管焊接在集箱上的支管座和剩余第四根支管之間;所述的步驟5是將連接管與集箱和原有第四根支管直線部分焊接處及附近區(qū)域進(jìn)行熱處理,以消除應(yīng)力。
所述的焊接座孔設(shè)置在集箱原有的第四根支管與集箱焊接處,為臺(tái)階型孔,包括通孔,平臺(tái),擴(kuò)孔;所述的通孔與集箱內(nèi)部貫通;所述的平臺(tái)與通孔垂直,為圓形并與通孔同心;所述的擴(kuò)孔設(shè)置在平臺(tái)上,與通孔同心;其中擴(kuò)孔的直徑為65mm,孔深為4-5mm。
所述的連接管,包括管體,第一彎曲,第二彎曲,第三彎曲,臺(tái)階;所述的管體材料與直徑及壁厚與原有的第四根支管相同;所述的第一彎曲部分設(shè)置在管體上部,到第二彎曲部分的橫向距離不小于50毫米;所述的第二彎曲設(shè)置在管體的中部,所述的第二彎曲部分的長度不小于300毫米,橫向彎曲不小于50毫米;所述的第三彎曲設(shè)置在管體的下部;所述的臺(tái)階設(shè)置在管體兩端,臺(tái)階部分的外部直徑大于管體外部直徑1-2毫米。
所述的步驟5中的在線熱處理是采用電加熱元件,將焊縫及焊縫附近的集箱和支管包裹,并采用溫度控制器對其加熱溫度進(jìn)行溫度和時(shí)間控制;其中的電加熱元件為加熱繩;所述的加熱繩包括電熱絲,石棉繩;所述的電熱絲被包裹在石棉繩中間,兩端與電源連通;所述的石棉繩纏裹在電熱絲的外部,保證電熱絲完全被包裹無裸露,形成柔性加熱繩。
所述的焊接參數(shù)為:對接焊縫采用全手工氬焊焊焊接;焊接電流110-120A;支管管排與高溫過熱器進(jìn)出口集箱焊接,采用插入式,角焊縫第一層用氬弧焊打底焊接方法,單面焊雙面成型,焊接電流110-125A,第二、三層用R317焊條,Ф3.2mm;第二層電流105-110A,第三層電流108-1103A;使用焊機(jī)為ZX7-400S,引弧方式為高頻引弧,氬弧焊把型號為160型,焊槍噴嘴直徑為Ф10mm,氬氣流量為8-10ml,氬弧焊電極采用鈰烏極棒為Ф2.5mm,焊絲型號為R31,焊絲直徑為2.5mm。
所述的熱處理參數(shù)為:熱處理采用高溫回火;回火溫度730±10℃ ,.升降溫速度: 125℃/h;恒溫時(shí)間:210分鐘; 降溫過程中,溫度在300℃以下可不控制;全過程自動(dòng)打點(diǎn)記錄。
有益效果
本發(fā)明的有益效果在于,能夠克服由于高溫過熱器進(jìn)出口集箱第四根支管由于曲度不夠產(chǎn)生應(yīng)力容易造成焊縫裂紋的缺陷,保證了集箱正常工作。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有的高溫過熱器進(jìn)出口集箱的支管連接示意圖
1.集箱,2.第一支管,3.第二支管,4.第三支管,6.第四支管。
圖2是修復(fù)后的高溫過熱器進(jìn)出口集箱的支管連接示意圖
1.集箱,2.第一支管,3.第二支管,4.第三支管,5.連接管,6.第四支管。
圖3是連接管的結(jié)構(gòu)示意圖
51.管體,52.第一彎曲,53.第二彎曲,54.第三彎曲,55.臺(tái)階。
圖4是集箱上管座的結(jié)構(gòu)示意圖
1.集箱,11.通孔,12.平臺(tái),13.擴(kuò)孔。
圖5是加熱繩的結(jié)構(gòu)示意圖
71.電熱絲,72.石棉繩。
圖6是焊接后在線熱處理的溫度曲線圖
其中橫坐標(biāo)是時(shí)間坐標(biāo),縱坐標(biāo)是溫度坐標(biāo)。
具體實(shí)施方式
為了進(jìn)一步說明本發(fā)明的技術(shù)方案,現(xiàn)結(jié)合附圖進(jìn)一步說明本發(fā)明的具體實(shí)施方式,如圖3,本例中以WGZ670/13.7-12型鍋爐,最大蒸發(fā)量為670t/h,過熱器蒸汽壓力13.7MPa,溫度540℃的配套的高溫過熱器進(jìn)出口集箱為例,本例中選用直徑42毫米,壁厚5.5毫米,材質(zhì)為12Cr1MoV,的鋼管作為管體51,選用第一彎曲52到管體51上端的距離為150毫米,到第二彎曲53的橫向距離為80毫米,縱向距離200毫米,選用第二彎曲53到第三彎曲54的橫向距離為80毫米,縱向距離為200毫米,選用第三彎曲54到管體51下端的距離為150毫米,在管體51兩端加工出直徑為41毫米長度20毫米的臺(tái)階55,就完成了連接管5的實(shí)施;由于采用了三個(gè)彎曲部位,增加了第四支管6在熱脹冷縮時(shí)的伸縮空間,應(yīng)力被這些彎曲消耗,而不會(huì)集中在第四支管6和集箱1之間的焊縫處,也就減少了該焊縫產(chǎn)生裂紋的幾率,減少了集箱修理次數(shù),提高了工作效率。
如圖4,本例中選用第四支管6直徑為42毫米的管子為例,選用管座結(jié)構(gòu)為通孔11的直徑30毫米,擴(kuò)孔13的直徑65毫米深度為5毫米,擴(kuò)孔13與通孔11同心,擴(kuò)孔13與通孔11相交處構(gòu)成平臺(tái)12,這樣就完成了集箱1上管座的實(shí)施,由于采用了擴(kuò)孔13和平臺(tái)12,使得第四支管6與集箱1之間的焊接空間平整均勻,保證了焊接強(qiáng)度和應(yīng)力均勻。
如圖5,本例中選用市售的電熱毯用的電熱絲作為電熱絲71,選用直徑4-5毫米的石棉繩作為石棉繩72,將石棉繩72緊密均勻的纏繞在電熱絲71的外部,形成加熱繩的實(shí)施,由于支管與集箱1之間的空間復(fù)雜,采用加熱繩能夠更好的適應(yīng)不同區(qū)域的覆蓋,加熱均勻;由于采用了電熱絲71作為熱源,能夠方便的控制加熱曲線和加熱溫度。
如圖2,本例中以WGZ670/13.7-12型鍋爐,最大蒸發(fā)量為670t/h,過熱器蒸汽壓力13.7MPa,溫度540℃的配套的高溫過熱器進(jìn)出口集箱為例,將第四支管6從根部切除長度700毫米,將剩余的第四支管6的管口制作坡口以利于焊接,將集箱1上第四支管6的連接處的管座,制作出前述結(jié)構(gòu)和形狀,將連接管5一端與管座是的平臺(tái)12對齊并與通孔11同心,將連接管5的另一端與第四支管6剩余部分的管口對接,進(jìn)行焊接,對接焊縫采用全手工氬焊焊焊接;焊接電流110-120A;支管管排與高溫過熱器進(jìn)出口集箱焊接,采用插入式,角焊縫第一層用氬弧焊打底焊接方法,單面焊雙面成型,焊接電流110-125A,第二、三層用R317焊條,Ф3.2mm;第二層電流105-110A,第三層電流108-1103A;使用焊機(jī)為ZX7-400S,引弧方式為高頻引弧,氬弧焊把型號為160型,焊槍噴嘴直徑為Ф10mm,氬氣流量為8-10ml,氬弧焊電極采用鈰烏極棒為Ф2.5mm,焊絲型號為R31,焊絲直徑為2.5mm;這樣能夠保證焊縫受熱均勻、連接牢固。
如圖6,將加熱繩分別纏繞在集箱1和第四支管6和連接管5的外部,接通電源及控制器,采用高溫回火進(jìn)行在線熱處理;回火溫度730±10℃ ,.升降溫速度: 125℃/h;恒溫時(shí)間:210分鐘; 降溫過程中,溫度在300℃以下可不控制;全過程自動(dòng)打點(diǎn)記錄,這樣就完成了消除焊接應(yīng)力,保證焊接質(zhì)量的工作。實(shí)踐證明,經(jīng)過此方法修復(fù)后的第四支管6,沒有再次出現(xiàn)過類似的焊縫開裂等缺陷。