專利名稱:超高效37kW6極三相異步電動機的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種電動機,特別是一種超高效37kW6極三相異步電動機。
背景技術(shù):
電動機自問世至今已經(jīng)有近二百年歷史,三相異步電動機也有一百多年歷史,目前廣泛地應(yīng)用于各工、農(nóng)、林、牧業(yè)等各行各業(yè),以及生活的各個領(lǐng)域,已成為工業(yè)生產(chǎn)和人民生活中的必需設(shè)備,但同時也成為了生產(chǎn)和生活中耗能最大的電 器設(shè)備,于是如何使電動機節(jié)能環(huán)保就成為了人們面前的重要課題。我國是亞洲第一大電力消耗國,也是世界上目前缺電最為嚴重的發(fā)展中國家,從1992年起我國的年發(fā)電量和用電量均居世界第二位,我國的能源短缺大多是因為能源浪費和利用不當所造成,目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%,其中電機能耗約占工業(yè)總能耗的60% 70%,因此,電動機能源效率水平的提高對于我國能源節(jié)約、環(huán)境保護以及促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義,根據(jù)調(diào)查,我國IEl (國際電機能效等級標準)等級的電動機使用量仍然占總使用量的90%以上,而IE2以上的高效節(jié)能電動機使用比例只占總使用量的8%,能夠達到IE3等級的超高效節(jié)能電動機的使用更是鳳毛麟角;這種狀況對整個社會資源產(chǎn)生了極大的浪費,是發(fā)展低碳經(jīng)濟的嚴重阻力,所以,研究開發(fā)高效電動機是提高能源利用率的重要措施之一,符合我國和世界經(jīng)濟發(fā)展的需要。目前我國市場上通用的是Y2系列三相異步電動機,這種電動機包括定子和轉(zhuǎn)子兩大部分,其定子鐵心是由硅鋼片制作的定子沖片疊壓而成,沖片上有若干凹槽,凹槽內(nèi)鑲嵌定子繞組,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)軸上套裝有用硅鋼片制作的由轉(zhuǎn)子沖片疊壓而成的轉(zhuǎn)子磁極,轉(zhuǎn)子磁極上有轉(zhuǎn)子繞組形成的閉合回路;當定子通入電流以后,產(chǎn)生的磁力線通過轉(zhuǎn)子,并在其中產(chǎn)生感應(yīng)電流,短路環(huán)中的電流阻礙磁通的變化,致使短路環(huán)部分和未短路環(huán)部分產(chǎn)生的磁通有了相位差,從而形成旋轉(zhuǎn)磁場;通電啟動后,轉(zhuǎn)子繞組因與磁場間存在著相對運動而感生電動勢和電流,旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子存在相對轉(zhuǎn)速,并與磁場相互作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)起來,實現(xiàn)電能與機械能的變換;在滿負荷工況條件下,電動機的效率一般較高,通常在80%左右;然而,一旦負荷下降,電機的效率便隨之顯著下降,因為電動機選型時是按最大可能負荷和最壞工況所需的功率而定的,多數(shù)電機在大部分運行時間的負荷率都在50% 60%,所以實際運行時的效率都比較低。目前市場上使用的37kW6極三相異步電動機絕大部分是IEl等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率為90. 8%,也有少量IE2等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率上升到了 92. 2%,但是其節(jié)能效果仍然無法滿足當前發(fā)展低碳經(jīng)濟的需要。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種對37kW6極三相異步電動機的定子、轉(zhuǎn)子及其鐵心、槽形和尺寸進行高效設(shè)計的方法,通過綜合降低定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組和鐵心的運行損耗,來達到以更少的輸入功率來產(chǎn)生37kW的輸出功率的目的。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是一種超高效37kW6極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,定子包括定子鐵心、定子沖片槽和定子扣片槽,轉(zhuǎn)子包括轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)子沖片槽,其特征在于所述的定子內(nèi)徑為28. 3cm,定子鐵心的長度為23. Ocm,所述的定子沖片槽的槽形為斜肩圓底槽,其中槽底半徑為4. 50mm,槽上部深為27. 50mm,槽肩高度為I. 20mm,槽肩寬度為6. 60mm,槽口寬度為3. OOmm,槽口高度為0. 80mm,所述的定子扣片槽中心線從定子沖片槽的兩槽中間穿過,所述的轉(zhuǎn)子外徑為28. 16cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑為9. Ocm,轉(zhuǎn)子鐵心的長度為23. 0cm,所述的轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形為圓頂圓底雙鼠籠槽,其中槽口高度為I. 20mm,上槽半徑為3. 275mm,下槽口寬為I. 50mm,下槽口高為3. OOmm,下槽頂半徑為3. 215mm,下槽部深為24. 25mm,下槽底寬度為3. 864mm。本發(fā)明的有益效果是由于將定子的內(nèi)徑、鐵心長度和定子沖片槽的槽形和尺寸以及轉(zhuǎn)子的內(nèi)徑、外徑、鐵心長度和轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形和尺寸進行了合理設(shè)計,使得定子繞組損耗只有777. 1W,轉(zhuǎn)子繞組損耗只有538. 9W,鐵心損耗只有31. 1W,包括雜散損耗555. Off,機械損耗256. Off,其功率總損耗量為2158. Off,而現(xiàn)有的37kW6極三相異步電動機定子繞組損耗有1216. 9W,轉(zhuǎn)子繞組損耗有777. 7W,鐵心損耗有752. 1W,包括雜散損耗555. 0W,機械損耗256. 0W,其功率總損耗量為3557. 7W,本發(fā)明所需要的功率損耗量減少了 39. 34%,大大 節(jié)約了能源;在相同條件下,現(xiàn)有同類產(chǎn)品需要40. 558kff的輸入功率才能產(chǎn)生37kW的輸出功率,能源轉(zhuǎn)換效率為91. 2%,而本發(fā)明僅需39. 158kff的輸入功率就能產(chǎn)生37kW的輸出功率,能源轉(zhuǎn)換效率達到了 94. 5%,提高了 3. 3%,大大提高了能源轉(zhuǎn)換效率,與國際電機能效等級標準的最高等級IE3對37kW6極三相異步電動機的效率標準要求93. 3%相比,本發(fā)明的能源轉(zhuǎn)換效率超過了國際最高等級標準I. 2% ;同時,定子相電流也從42. 20A下降到了39. 43A,轉(zhuǎn)速也從980r/min提高到了 986r/min ;另外,由于將定子扣片槽中心線設(shè)計成從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。
圖I為本發(fā)明超高效37kW6極三相異步電動機的剖視結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為本發(fā)明定子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖3為本發(fā)明定子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖4為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖5為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖中1.定子,2.轉(zhuǎn)子,3.定子扣片槽,4.定子鐵心,5.轉(zhuǎn)子鐵心,6.定子沖片槽,7.轉(zhuǎn)子沖片槽,8.定子內(nèi)徑,9.定子扣片槽中心線,10.轉(zhuǎn)子外徑,11.轉(zhuǎn)子內(nèi)徑,61.槽底半徑,62.槽上部深,63.槽肩高度,64.槽肩寬度,65.槽口寬度,66.槽口高度,71.槽口高度,72.上槽半徑,73.下槽口寬,74.下槽口高,75.下槽頂半徑,76.下槽部深,77.下槽底覽度。
具體實施例方式下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步說明。如圖I所示,本發(fā)明包括定子I和轉(zhuǎn)子2兩個主要部分,基本材料、結(jié)構(gòu)和制作方法與普通37kW6極三相異步電動機相同,不同的地方是將定子內(nèi)徑8做成28. 3cm,定子沖片槽6的槽形做成斜肩圓底槽,將其中槽底半徑61做成4. 50mm,槽上部深62做成27. 50mm,槽肩高度63做成I. 20mm,槽肩寬度64做成6. 60mm,槽口寬度65做成3. OOmm,槽口高度66做成0. 80mm,將定子扣片槽中心線9從定子沖片槽6的兩槽中間穿過,然后組裝成定子鐵心4,將定子鐵心4的長度做成23. Ocm ;再將轉(zhuǎn)子外徑10做成28. 16cm,將轉(zhuǎn)子內(nèi)徑11做成9. 0cm,將轉(zhuǎn)子沖片槽7的槽形做成圓頂圓底雙鼠籠槽,將其中槽口高度71做成I. 20mm,上槽半徑72做成3. 275mm,下槽口寬73做成I. 50mm,下槽口高74做成3. OOmm,下槽頂半徑75做成3. 215mm,下槽部深76做成24. 25mm,下槽底寬度77做成3. 864mm,然后將轉(zhuǎn)子鐵心5的長度做成23. Ocm ;其它部分按照普通方法做成37kW6極三相異步電動機,即完成超高效37kff6極三相異步電動機的制作。經(jīng)檢驗,本發(fā)明與現(xiàn)有通用的Y2-250M型37kW6極三相 異步電動機相比較,得出對比差異如下表。本發(fā)明與傳統(tǒng)的37kW6極三相異步電動機的結(jié)構(gòu)差異比較表。
權(quán)利要求
1.超高效37kW6極三相異步電動機,包括定子(I)和轉(zhuǎn)子(2),定子(I)包括定子鐵心(4)、定子沖片槽(6)和定子扣片槽(3),轉(zhuǎn)子(2)包括轉(zhuǎn)子鐵心(5)和轉(zhuǎn)子沖片槽(7),其特征在于 所述的定子內(nèi)徑(8)為28. 3cm,定子鐵心(4)的長度為23. Ocm ; 所述的定子沖片槽(6)的槽形為斜肩圓底槽,其中槽底半徑(61)為4. 50mm,槽上部深(62)為27. 50mm,槽肩高度(63)為I. 20mm,槽肩寬度(64)為6. 60mm,槽口寬度(65)為.3. OOmm,槽 P 高度(66 )為 O. 80mm ; 所述的定子扣片槽中心線(9)從定子沖片槽(6)的兩槽中間穿過; 所述的轉(zhuǎn)子外徑(10)為28. 16cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑(11)為9. 0cm,轉(zhuǎn)子鐵心(5)的長度為.23. Ocm ; 所述的轉(zhuǎn)子沖片槽(7)的槽形為圓頂圓底雙鼠籠槽,其中槽口高度(71)為I. 20mm,上槽半徑(72)為3. 275mm,下槽口寬(73)為I. 50mm,下槽口高(74)為3. 00mm,下槽頂半徑(75)為3. 215mm,下槽部深(76)為24. 25_,下槽底寬度(77)為3. 864mm。
全文摘要
超高效37kW6極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,由于將定子的內(nèi)徑、鐵心長度和定子沖片槽的槽形和尺寸以及轉(zhuǎn)子的內(nèi)徑、外徑、鐵心長度和轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形和尺寸進行了高效設(shè)計,使得定子繞組損耗、轉(zhuǎn)子繞組損耗和鐵心損耗大大降低,當輸出功率同為37kW時,國內(nèi)現(xiàn)有同類產(chǎn)品需要40.558kW的輸入功率,其功率損耗量有3557.7W而本發(fā)明僅需39.158kW的輸入功率,功率損耗量僅2158.0W,功率損耗量下降了39.34%,能源轉(zhuǎn)換效率超過國內(nèi)同類產(chǎn)品3.3%,超過國際電機能效最高等級標準1.2%。定子扣片槽中心線從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。
文檔編號H02K1/26GK102790491SQ20121023529
公開日2012年11月21日 申請日期2012年7月9日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月9日
發(fā)明者呂三元 申請人:重慶市樂爾佳機械有限公司