本發(fā)明屬于尾礦處理領(lǐng)域,具體涉及一種含氰尾礦無害化膏體充填方法。
背景技術(shù):
氰化提金仍是目前黃金生產(chǎn)企業(yè)提金的主流工藝,但該工藝在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的含氰廢渣。目前含氰廢渣多采用庫存方式處理隨著黃金生產(chǎn)規(guī)模的擴大和開采歷史的延長,黃金尾礦堆積量逐年增加不僅占用大量土地,污染地表水、地下水和土壤,而且很多尾礦庫超期或超負荷使用,使尾礦庫存在極大安全隱患,一旦垮壩泄露,將會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生極大的污染影響,同時尾礦庫修筑和維護管理也需投入大量資金。因此,加快推進黃金冶煉含氰廢渣處理和綜合利用迫在眉睫。
含氰尾礦漿的無害化處理途徑有兩類,一類是對尾礦漿壓濾,濾渣干堆,濾液進行綜合處理,處理后回用或達標排放;另一類是尾礦漿直接處理,方法基本是破壞氰化物。前者由于泥水分離,氰化物容易處理,技術(shù)成熟,控制簡易,但由于壓濾成本高,難以在大型礦山推廣應(yīng)用。黃金行業(yè)的發(fā)展趨勢是向著大規(guī)模處理量發(fā)展,與之相應(yīng)的,含氰尾礦漿無害化處理的發(fā)展趨勢朝著直接處理的方向進步。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了解決以上技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種含氰尾礦無害化膏體充填方法,包括以下步驟:
(1)尾礦礦漿經(jīng)過一段深錐濃縮后,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行調(diào)漿;
(2)調(diào)漿后的礦漿經(jīng)過二段深錐濃縮后,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行二次調(diào)漿;
(3)二次調(diào)漿后礦漿控制pH值在8~9范圍內(nèi),在攪拌狀態(tài)下加入除氰氧化劑,反應(yīng)30min~50min;
(4)除氰氧化處理后的礦漿進入膏體濃縮機進行濃縮,制成質(zhì)量濃度68%~70%的膏體,將膏體用于礦山井下充填。
2.所述步驟(1)、(2)中,深錐濃縮底質(zhì)量濃度流控制在55%~60%。
3.所述步驟(3)中,二次調(diào)漿后礦漿質(zhì)量濃度控制在39%~42%,加入的除氰氧化劑為次氯酸鈣,次氯酸鈣加入量與礦漿氰化物含量有關(guān),氰化物含量高則加入的次氯酸鈣多,氰化物含量低則加入的次氯酸鈣少。
本發(fā)明提供了一種含氰尾礦無害化膏體充填方法,采用物理沉降及稀釋解吸技術(shù)、化學(xué)氧化技術(shù)及膏體充填技術(shù)相結(jié)合的方法,對含氰尾礦漿進行無害化處理后再綜合利用。本方法工藝流程簡單,處理效率高,運行成本低,解除了含氰尾礦的安全環(huán)境隱患。
附圖說明
圖1為本發(fā)明所提供的含氰尾礦無害化膏體充填方法流程示意圖。
具體實施方式
實施例1:
含氰尾礦漿濃度40%,pH為11.21,氰化物含量235.18mg/L。
(1)尾礦礦漿經(jīng)過一段深錐濃縮后,得到礦漿濃度55%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行調(diào)漿;
(2)調(diào)漿后的礦漿經(jīng)過二段深錐濃縮后,到質(zhì)量百分數(shù)60%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行二次調(diào)漿;
(3)二次調(diào)漿后礦漿濃度控制在42%,pH值8~9范圍內(nèi),在攪拌狀態(tài)下加如次氯酸鈣0.3Kg/t,反應(yīng)30min;
(4)氧化處理后的礦漿進入膏體濃縮機進行濃縮,制成質(zhì)量濃度70%的膏體,將膏體用于礦山井下充填。
無害化處理后的膏體,經(jīng)氰化物浸出試驗鑒別后,氰化物小于1.0mg/L,屬于一般工業(yè)廢棄物。
實施例2:
含氰尾礦漿濃度37%,pH為11.40,氰化物含量276.03mg/L。
(1)尾礦礦漿經(jīng)過一段深錐濃縮后,得到礦漿質(zhì)量濃度60%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行調(diào)漿;
(2)調(diào)漿后的礦漿經(jīng)過二段深錐濃縮后,到質(zhì)量百分數(shù)58%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行二次調(diào)漿;
(3)二次調(diào)漿后礦漿濃度控制在40%,pH值8~9范圍內(nèi),在攪拌狀態(tài)下加如次氯酸鈣0.35Kg/t,反應(yīng)40min;
(4)氧化處理后的礦漿進入膏體濃縮機進行濃縮,制成質(zhì)量濃度69%的膏體,將膏體用于礦山井下充填。
無害化處理后的膏體,經(jīng)氰化物浸出試驗鑒別后,氰化物小于1.0mg/L,屬于一般工業(yè)廢棄物。
實施例3:
含氰尾礦漿濃度39%,pH為11.47,氰化物含量302.31/L。
(1)尾礦礦漿經(jīng)過一段深錐濃縮后,得到礦漿質(zhì)量濃度57%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行調(diào)漿;
(2)調(diào)漿后的礦漿經(jīng)過二段深錐濃縮后,到質(zhì)量百分數(shù)55%的底流,上清液回用,底流在攪拌狀態(tài)下加新水進行二次調(diào)漿;
(3)二次調(diào)漿后礦漿濃度控制在42%,pH值8~9范圍內(nèi),在攪拌狀態(tài)下加如次氯酸鈣0.41Kg/t,反應(yīng)50min;
(4)氧化處理后的礦漿進入膏體濃縮機進行濃縮,制成質(zhì)量濃度68%的膏體,將膏體用于礦山井下充填。
無害化處理后的膏體,經(jīng)氰化物浸出試驗鑒別后,氰化物小于1.0mg/L,屬于一般工業(yè)廢棄物。