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硝酸異辛酯的合成工藝的制作方法

文檔序號:5114468閱讀:2917來源:國知局
專利名稱:硝酸異辛酯的合成工藝的制作方法
技術領域
本發(fā)明的硝酸異辛酯合成工藝屬于硝酸酯合成工藝,硝酸異辛酯是一種良好的十六烷值改進劑。
硝酸酯一般采用醇硝化的經(jīng)典方法,即混酸法,在溫度-10℃~10℃條件下,將醇緩慢加入到充分攪拌的混酸中,反應完畢后,反應物注入冰水中分層。將酯層中洗滌。為了防止氧化支鏈反應,選擇低溫下(-10℃)合成,但在工業(yè)上實現(xiàn)低溫操作較困難,溫度過低或混酸配比選擇不當,則硝酸酯的產(chǎn)率低。美國專利US2,768,964(56年)提出一種減壓下共沸蒸出酯和水的連續(xù)硝化法即在反應器中加入適當配比的混酸,連續(xù)加入硝酸和醇,并使生成的硝酸酯和水不斷共沸蒸出,這種方法用于合成低沸點的硝酸酯有較好的產(chǎn)率,但對于高沸點的硝酸酯只有50%左右的產(chǎn)率;隨沸點的升高,反應溫度也升高,副反應容發(fā)生,使硝酸酯產(chǎn)率低、純度低。
本發(fā)明的目的在于提出一種在工業(yè)上容易實施的,在常溫下反應,能得到產(chǎn)率高、純度高的硝酸異辛酯的合成工藝。
本發(fā)明的構(gòu)思通過選擇合適的混酸配比和硝化溫度達到上述目的。當混酸配比不當,或溫度選擇不合適,醇硝化時會產(chǎn)生氧化支鏈副反應,降低產(chǎn)率和純度,甚至反應不能控制,產(chǎn)生劇烈分解而噴料。有時幾乎全部為氧化支鏈副反應,酯含量僅1.7%。如選擇適當?shù)幕焖崤浔群瓦m宜的溫度條件,產(chǎn)品純度達到98%以上。但當溫度升至40℃時,產(chǎn)品純度降至90%。
本發(fā)明硝酸異辛酯的合成工藝條件使異辛醇不產(chǎn)生氧化支鏈副反應,得到產(chǎn)率高、純度高的硝酸異辛酯,并在發(fā)動機試驗中得到明顯的提高柴油十六烷值的效果。
實施本發(fā)明在釜式反應器或溢流式反應器中進行。反應器均為不銹鋼制成,除用夾套冷卻外,尚裝有內(nèi)冷卻管。
釜式反應器的夾套及內(nèi)冷卻管用冰鹽水冷卻。硝硫混酸濃度配比硝酸15~33%,硫酸58~70%,水5~15%。其中硝酸用量比醇硝化所需的化學當量過量0~13%。將混酸加入反應器后,醇從高位槽加入反應器。約于半小時內(nèi)加完。反應器中溫度可維持0~40℃,加完料后繼續(xù)攪拌5~30分鐘。產(chǎn)物靜置后分去酸層,進行水洗、堿洗、再水洗至PH=7,真空干燥產(chǎn)品。
溢流反應器為直管式,夾套及內(nèi)冷卻管使用冰鹽水冷卻。醇進料由反應器下部進入,混酸從反應物料高度的1/3處進入。反應時不斷進行攪拌,接觸時間0.5~10分鐘。由溢流管保持物料恒定,流出的物料在分離器靜置后分去酸層,進行水洗、堿洗、再水洗至PH=7,真空干燥產(chǎn)品。
本發(fā)明的另一特點為反應器可由壓空噴射硝化器(1)和冷卻管(6)組成,有玻璃和不銹鋼二種。冷卻管使用冰鹽水冷卻。其結(jié)構(gòu)如圖2。此種工藝將一定壓力(0.2~1kg/cm2)的空氣壓入噴射硝化器中,此時高速氣流與醇形成外混合噴射,與混酸形成內(nèi)混合噴射。最后在高速氣流作用下,醇、酸進一步混合經(jīng)噴喉(9)至擴張段,乳化成均勻的乳化液,乳化液進入冷卻管(6)中,仍保持氣乳狀,故反應物在短時間內(nèi)混合均勻,反應充分、迅速、安全。
本發(fā)明的又一特點為硝酸異辛酯合成工藝較佳的工藝條件;硝硫混酸濃度配比硝酸20~25%,硫酸62~68%,水7~13%;反應溫度10~25℃。
本發(fā)明硝酸異辛酯合成工藝的優(yōu)點在于工藝條件簡單,適應于各種反應器,在常溫下反應,產(chǎn)率高、純度高、成本低;在工業(yè)上容易實現(xiàn),便于推廣使用。
本發(fā)明附

圖1是硝酸異辛酯合成工藝中的一種壓空噴射流程示意圖1-壓空噴射硝化器,2-酸罐,3、5、6-冷卻管,4-醇罐,7-氣流分離器,8-恒溫槽。
附圖2是壓空噴射硝化器的剖面圖9-噴喉。
實施例1.在釜式反應器中加入混酸1950份,其濃度配比HNO320%、H2SO468%、H2O 12%,夾套及內(nèi)冷卻管用冰鹽水冷卻,從高位槽將異辛醇720份加入反應器,加入速度使反應溫度維持在20~25℃,約半小時加完,繼續(xù)在此溫度下攪拌半小時以上,然后靜置分層,移去酸液,將酯層進行水洗、堿洗、再水洗至PH=7,真空干燥,產(chǎn)品純度為98%,收率97.5%。
2.過程同例1,僅改變混酸配比HNO325%,H2SO462%,H2O13%。產(chǎn)品純度為97.5%,收率97.0%。
3.在溢流反應器中,將1950份混酸(配比同例1)和720份醇在同時間內(nèi)連續(xù)進入反應器,在充分攪拌下,接觸時間5分鐘,從溢流管流出之物料流入分離器,靜置分層,分去酸液,酯層經(jīng)水洗、堿洗、再水洗至PH=7,真空干燥,產(chǎn)品純度為97%,收率96.5%。
4.參照圖1實施,首先向硝化器1通入壓縮空氣,然后在同時間內(nèi)把1950份混酸經(jīng)冷卻管(3)和720份醇經(jīng)冷卻管(5)壓至硝化器(1)進行噴射硝化,噴入用冰鹽水循環(huán)的冷卻管(6)內(nèi),停留時間1.5分鐘左右,反應溫度控制在20~25℃,然后氣乳液進入氣液分離器(7),將氣體排空后,反應物流入分離器,進行后處理,產(chǎn)品純度97.0%,收率95.0%。
權(quán)利要求
1.一種硝酸異辛酯的合成工藝,該化合物的結(jié)構(gòu)為
其特征在于反應器中的硝硫混酸濃度配比硝酸15~33%,硫酸58~70%,水5~15%;反應溫度0~40℃。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成工藝,其特征在于反應器由壓空噴射硝化器(1)、冷卻管(6)組成。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成工藝,其特征在于較佳工藝條件,硝硫混酸濃度配比硝酸20~25%,硫酸62~68%,水7~13%;反應溫度10~25℃。
全文摘要
本發(fā)明的硝酸異辛酯合成工藝,采用了合適的硝硫混酸配比,使硝化反應在常溫下進行,產(chǎn)率高、純度高、成本低。本合成工藝適用于釜式、溢流式、噴射式反應器。工藝簡單,易于工業(yè)化,便于推廣使用。
文檔編號C10L1/22GK1031525SQ8710571
公開日1989年3月8日 申請日期1987年8月24日 優(yōu)先權(quán)日1987年8月24日
發(fā)明者顏尚明, 秦元生, 孔繁玲, 邵海目, 孫耀昌 申請人:西安近代化學研究所, 齊魯石化公司勝利煉油廠
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