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一種降低高硫煤矸石可燃性的方法與流程

文檔序號:11624066閱讀:2014來源:國知局

本發(fā)明屬于礦石浮選工藝技術(shù),特別是一種降低高硫煤矸石可燃性的方法,采用綠色化的生物技術(shù)從高硫煤矸石中分離黃鐵礦的方法。



背景技術(shù):

中國是煤炭生產(chǎn)和消費大國,煤礦區(qū)在通過提供能源為全國經(jīng)濟發(fā)展做出重大貢獻的同時,卻在礦區(qū)滯留了大量煤矸石。煤矸石是在煤形成過程中與煤共生、伴生的巖石,是在煤炭生產(chǎn)和洗選加工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物。煤種若以含硫量區(qū)分,分為高硫煤和低硫煤。高硫煤主要分布在西南、西北、中南地區(qū),其中,西南地區(qū)的高硫煤數(shù)量占61.62%,含硫分居首位,平均達3.23%。含硫物質(zhì)多數(shù)隨高比重的煤矸石一起排棄,形成高硫煤矸石(一般指可燃硫物質(zhì)的硫含量大于2%)。

煤矸石資源化利用途徑主要包括煤矸石發(fā)電、化工利用、生產(chǎn)建材和生產(chǎn)農(nóng)用肥料等,其中煤矸石發(fā)電、化工利用和煤矸石建材是大宗資源化利用煤矸石、消除煤矸石危害的主要方式。但由于高硫煤矸石在燃燒時產(chǎn)生大量so2氣體,導(dǎo)致其發(fā)電利用受到限制。煤研石制磚的生產(chǎn)也僅限于利用低硫煤殲石作燒結(jié)磚,含硫稍高時便難以利用。因為磚坯中的硫分在高溫緞燒作用下生成so2,大量so2氣休的逸出,不僅會造成磚坯體積膨脹導(dǎo)致潰裂,還由于so2氣體易溶于水,與窯內(nèi)大量的水旅汽作用,產(chǎn)生霧狀硫酸而腐蝕設(shè)備。目前,中國的高硫煤矸石幾乎沒有得到利用,而高硫煤矸石的堆放卻造成很多問題。資料顯示,在中國大約有1/3的矸石山發(fā)生過自燃,尤其是高硫煤矸石更容易發(fā)生自燃,且自燃時釋放出大量so2、h2s、co和氮氧化物等有害氣體,并產(chǎn)生大量煙塵排入大氣,嚴重影響礦區(qū)空氣質(zhì)量及周邊居民身體健康,威脅區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的多樣性,并產(chǎn)生很多安全隱患。煤矸石形成的矸石山之所以會常常發(fā)生自燃,是因為煤矸石中可燃硫物質(zhì)引起的。煤矸石中的硫,一般以硫鐵礦、自然硫和硫酸鹽硫等形態(tài)出現(xiàn)。硫酸鹽硫一般不可燃燒,自然硫和硫鐵礦硫易燃。一般,高硫煤矸石中的含硫物質(zhì)絕大多數(shù)是可燃的以黃鐵礦形式存在的硫鐵礦硫,而硫酸鹽硫和有機硫含量很少。

因此,脫除高硫煤矸石中的含硫物質(zhì),使之成為可利用的低硫煤矸石是關(guān)鍵問題所在。20世紀80年代中期設(shè)計并一直沿用的梯跳—搖床選硫工藝方法,適用粗粒級硫鐵礦的分選回收,但分選效率低,特別是細粒級硫鐵礦分選回收效果更差,造成硫鐵礦回收率低。鑒于現(xiàn)有選硫生產(chǎn)工藝暴露的問題,必須研究一種新的煤矸石選硫工藝方法,進一步提高硫的回收率,實現(xiàn)高硫煤矸石的合理有效利用。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于針對現(xiàn)存的高硫煤矸石問題,提出一種降低高硫煤矸石可燃性的方法,該方法采用綠色化的生物浮選技術(shù),對環(huán)境造成零污染,通過分離一定量的黃鐵礦,可有效使矸石山的自燃情況得到好轉(zhuǎn)。

本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:

一種降低高硫煤矸石可燃性的方法,包括如下具體步驟:

將高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,置于搖瓶中,加入一定量自來水,使搖瓶中的礦漿濃度小于或等于20%;所述的高硫煤矸石是指可燃硫物質(zhì)的硫含量大于2%的煤矸石;

將所述礦漿的ph值調(diào)節(jié)為4.0~5.0之間,加入生物浮選藥劑,生物浮選藥劑的細菌濃度為2.5×108個/ml~3.5×108個/毫升;

將搖瓶置于恒溫搖床,調(diào)控適宜溫度并在轉(zhuǎn)速150rpm條件下振蕩吸附一定時間后,將搖瓶中所有物質(zhì)倒入浮選槽,往浮選槽中再加入一定量自來水,使浮選槽中的最終礦漿濃度小于或等于10%;

加入一定量起泡劑2#油,浮選溫度控制為20~35°c之間,在1500~4000rpm的轉(zhuǎn)速下進行浮選刮泡,得到上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品;

對上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品分別進行烘干、制樣。

步驟2)中的生物浮選藥劑為草分枝桿菌菌液;所述草分枝桿菌購買于中國普通微生物菌種保藏管理中心,菌株編號分別為:4.1180。

步驟3)中的適宜溫度控制為25~40°c之間,所述振蕩吸附的一定時間為10~30min之間。

步驟4)中起泡劑2#油的用量控制為1~2ml/l體系。

本發(fā)明的有益效果如下:

本發(fā)明采用浮選藥劑為生物藥劑,使得高硫煤矸石中的可燃硫物質(zhì)(如黃鐵礦)與生物浮選藥劑發(fā)生選擇性生物吸附作用,黃鐵礦的表面性質(zhì)得以改變,在浮選過程中因其疏水性增強而與煤矸石發(fā)生物理分離;在浮選過程中,不需要添加對環(huán)境造成污染的化學(xué)藥劑,煤矸石自燃情況得以改善。該生物法綠色環(huán)保,對環(huán)境不構(gòu)成污染,工藝簡單,易于推廣。

具體實施方式

本發(fā)明有下列實施例進一步說明,但不受這些實施例的限制。

實施例1

將黃鐵礦含量4.36%的高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,置于搖瓶中,加入自來水,使最終礦漿濃度不大于20%;調(diào)節(jié)礦漿ph值為5.0,加入生物浮選藥劑——草分枝桿菌菌液,菌液的細菌濃度為2.5×108個/ml個/毫升;將搖瓶置于恒溫搖床,調(diào)控適宜溫度為30°c,并在轉(zhuǎn)速150rpm條件下振蕩吸附15min,倒入浮選槽,再加入一定量自來水,使最終礦漿濃度不大于10%;加入起泡劑2#油1ml/l,控制浮選溫度為30°c,在1500rpm轉(zhuǎn)速下進行浮選刮泡;對上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品分別進行烘干、制樣。

經(jīng)測定,上浮產(chǎn)品中s含量為9.58%,s回收率為74.7%,未上浮產(chǎn)品中s品位為0.4%。

實施例2

將黃鐵礦含量6.64%的高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,置于搖瓶中,加入自來水,使最終礦漿濃度不大于20%;調(diào)節(jié)礦漿ph值為4.5,加入生物浮選藥劑——草分枝桿菌菌液,菌液的細菌濃度為3.5×108個/毫升;將搖瓶置于恒溫搖床,調(diào)控適宜溫度為40°c,并在轉(zhuǎn)速150rpm條件下振蕩吸附10min,倒入浮選槽,再加入一定量自來水,使最終礦漿濃度不大于10%;加入起泡劑2#油2ml/l,控制浮選溫度為25°c,在2000rpm轉(zhuǎn)速下進行浮選刮泡;對上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品分別進行烘干、制樣。

經(jīng)測定,上浮產(chǎn)品中s含量為26.57%,s回收率為77.5%,未上浮產(chǎn)品中s品位為3.3%。

實施例3

將黃鐵礦含量3.36%的高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,置于搖瓶中,加入自來水,使最終礦漿濃度不大于20%;調(diào)節(jié)礦漿ph值為4.0,加入生物浮選藥劑——草分枝桿菌菌液,菌液的細菌濃度為3.0×108個/毫升;將搖瓶置于恒溫搖床,調(diào)控適宜溫度為25°c,并在轉(zhuǎn)速150rpm條件下振蕩吸附30min,倒入浮選槽,再加入一定量自來水,使最終礦漿濃度不大于10%;加入起泡劑2#油1.5ml/l,控制浮選溫度為20°c,在4000rpm轉(zhuǎn)速下進行浮選刮泡;對上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品分別進行烘干、制樣。

經(jīng)測定,上浮產(chǎn)品中s含量為5.72%,s回收率為61.3%,未上浮產(chǎn)品中s品位為1.76%。

實施例4

將黃鐵礦含量14.2%的高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,置于搖瓶中,加入自來水,使最終礦漿濃度不大于20%;調(diào)節(jié)礦漿ph值為4.5,加入生物浮選藥劑——草分枝桿菌菌液,菌液的細菌濃度為3.0×108個/毫升;將搖瓶置于恒溫搖床,調(diào)控適宜溫度為35°c,并在轉(zhuǎn)速150rpm條件下振蕩吸附20min,倒入浮選槽,再加入一定量自來水,使最終礦漿濃度不大于10%;加入起泡劑2#油1.5ml/l,控制浮選溫度為35°c,在3000rpm轉(zhuǎn)速下進行浮選刮泡;對上浮產(chǎn)品和未上浮產(chǎn)品分別進行烘干、制樣。

經(jīng)測定,上浮產(chǎn)品中s含量為31.93%,s回收率為76.9%,未上浮產(chǎn)品中s品位為4.57%。

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