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一種畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理方法與流程

文檔序號(hào):11258668閱讀:690來源:國(guó)知局

本發(fā)明屬于農(nóng)業(yè)資源利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,涉及一種畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理方法。



背景技術(shù):

畜禽養(yǎng)殖業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的作用,它提供的產(chǎn)品,在國(guó)計(jì)民生中不可或缺,但它在發(fā)展過程也伴隨著大量污染物排放,減少養(yǎng)殖污染對(duì)于養(yǎng)殖業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展十分重要。

厭氧發(fā)酵技術(shù),因其在處理畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物中可產(chǎn)生清潔能源,而倍受重視,然而養(yǎng)殖廢棄物經(jīng)厭氧發(fā)酵處理,僅能使廢棄物中碳素減量,廢棄物中氮、磷等礦質(zhì)元素仍然存在于發(fā)酵產(chǎn)物-沼渣、沼液中,雖然通過沼液還田技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)沼渣液中氮磷資源利用,但因養(yǎng)殖業(yè)大型化、區(qū)域約集中化,使得種養(yǎng)分離,沼渣液農(nóng)田消納方式實(shí)際應(yīng)用時(shí)困難重重,因此亟待開發(fā)一種沼液養(yǎng)分濃縮技術(shù),因而膜濃縮技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。

王旦一等(2012)采用傳統(tǒng)板、卷式超濾膜預(yù)處理沼液以獲取濃縮液體有機(jī)肥。清華大學(xué)王凱軍等發(fā)明了一種污水同步混凝-吸附-膜濃縮資源化預(yù)處理裝置及其方法(cn104118952a),該發(fā)明實(shí)現(xiàn)了高效碳氮源濃縮。北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院魏泉源,也公開了一種基于膜濃縮技術(shù)的畜禽糞污處理系統(tǒng)及方法(cn102249507a),該系統(tǒng)包括:一級(jí)厭氧發(fā)酵反應(yīng)器、固液分離裝置、膜濃縮裝置和二級(jí)厭氧發(fā)酵反應(yīng)器,以膜技術(shù)為核心,以實(shí)現(xiàn)沼液養(yǎng)分濃縮,資源高效多級(jí)利用。

但是,膜濃縮養(yǎng)殖廢水也存在技術(shù)瓶頸,即:一般養(yǎng)殖廢水中銨氮濃度很高,膜濃縮后,一方面銨氮會(huì)以氣態(tài)形式揮發(fā)損失,造成后續(xù)肥效不穩(wěn)定;另一方面,較高ph值使?jié)饪s結(jié)垢嚴(yán)重,膜通量快速下降。解決這一技術(shù)難題的有效途徑是加酸調(diào)節(jié)ph值到酸性。梁康強(qiáng)(2012)在基于反滲透技術(shù)的沼液濃縮研究表明,調(diào)節(jié)污水的ph值,不僅使氮素?fù)]發(fā)減小而且可以阻止結(jié)垢以減小膜堵塞提高膜通量。但是,這帶來兩大負(fù)面因素,一方面由于加酸造成廢水離子濃度上升,增加了后續(xù)膜濃縮的負(fù)荷,進(jìn)而影響膜濃縮效率;另一方面外加化學(xué)酸,改變了廢水的化學(xué)構(gòu)成不利于后續(xù)濃縮液的后續(xù)開發(fā)。

對(duì)此,專利“一種沼液的工程化膜濃縮系統(tǒng)(cn203999406u)”與“一種沼液資源化濃縮回收利用處理方法和系統(tǒng)(cn105967414a)”,提出了在沼液膜濃縮前進(jìn)行水解酸化預(yù)處理,以降低沼液ph值,但在實(shí)際工程應(yīng)用時(shí),因廢水經(jīng)厭氧發(fā)酵后,其中所含供酸化水解有機(jī)物濃度已很低,難以酸化或時(shí)間很長(zhǎng),加之沼液中高濃度銨氮形成的堿度,很難使廢水ph降低。

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院環(huán)發(fā)所朱志平等,又提出了沉淀與硝化預(yù)處理方法(一種沼液濃縮和清液達(dá)標(biāo)排放的方法和設(shè)備cn102050553a),即通過硝化處理實(shí)現(xiàn)沼液中的銨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,以降低沼液ph值。

一般畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液中銨氮濃度高達(dá)2000-3000mg/l,高濃度氨氮對(duì)硝化反應(yīng)有嚴(yán)重抑制作用,加上沼液中受利用碳源限制,在實(shí)際工程應(yīng)用時(shí),硝化反應(yīng)過程很慢,難以達(dá)到工程實(shí)際應(yīng)用效果。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為解決上述問題,本發(fā)明提出一種畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng),通過該系統(tǒng),降低沼液中銨氮濃度,減少對(duì)后續(xù)硝化反應(yīng)的抑制作用,利用微生物硝化作用產(chǎn)生內(nèi)源酸,實(shí)現(xiàn)降低ph值,達(dá)到氨氮廢水膜濃縮預(yù)處理的目的。

本發(fā)明的另一個(gè)目的在于:提供利用上述系統(tǒng)進(jìn)行沼液處理的方法。

本發(fā)明目的是這樣實(shí)現(xiàn)的:一種畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng),設(shè)置在沼液膜濃縮系統(tǒng)前端,包括膜硝化反應(yīng)器,它由氨吹脫柱與氨吸收塔、膜硝化反應(yīng)器組成,所述的氨吹脫柱分別連接沼液池、氨吸收塔和膜硝化反應(yīng)器,經(jīng)固液分離的沼液進(jìn)入氨吹脫柱,吹脫柱后端連接氨吸收塔,經(jīng)氨吹脫后的沼液進(jìn)入膜硝化反應(yīng)器、接種活性污泥、添加的外源有機(jī)碳源,通過安裝在膜硝化反應(yīng)器底部的微孔曝氣裝置,以維持反應(yīng)器中一定溶解氧濃度,沼液中銨氮在硝化作用下轉(zhuǎn)化成硝態(tài)氮,確保出水水質(zhì)ph值呈微酸性與一定的銨硝態(tài)氮比,出水至沼液膜濃縮系統(tǒng)。

在上述方案基礎(chǔ)上,所述固液分離后沼液通過水泵從氨吹脫柱的頂部進(jìn)入,該氨吹脫柱中充滿空心球填料,沼液經(jīng)填料自上往下流動(dòng),同時(shí)在氨吹脫柱的底端通過風(fēng)機(jī)一鼓風(fēng),在氨吹脫柱內(nèi)進(jìn)行氣液交換,氣體從氨吹脫柱的頂部排出經(jīng)風(fēng)機(jī)二鼓風(fēng)自底部進(jìn)入氨吸收塔進(jìn)行氨氮的去除,氨吸收塔的頂部排出去除了氨氮的氣體,由風(fēng)機(jī)一再次鼓風(fēng)進(jìn)入氨吹脫柱。以減少尾氣產(chǎn)生。

在上述方案基礎(chǔ)上,所述的氨吹脫柱與沼氣發(fā)電機(jī)排風(fēng)管經(jīng)風(fēng)機(jī)三連接,為所述的氨吹脫柱提供熱能。以減少熱損失。

在上述方案基礎(chǔ)上,所述的膜硝化反應(yīng)器是在一定體積容積的容器內(nèi)安裝膜組件,膜組件采用中空纖維膜,膜絲外徑2.4㎜,內(nèi)徑1.0㎜,其截留孔徑為0.2μm,膜材質(zhì)為聚乙烯,作為微生物載體和防止接種活性污泥流失。提高硝化細(xì)菌活性。其中:

發(fā)明中,所述的膜硝化反應(yīng)器中接種來自污水處理的活性污泥,以接種硝化細(xì)菌得到所述的接種活性污泥。

所述的膜硝化反應(yīng)器中添加外源有機(jī)碳源是指:添加葡萄糖、二糖、淀粉、廢糖蜜等易氧化有機(jī)碳,添加量在馴化階段為沼液中銨氮量的8~10倍(w/w),運(yùn)行階段外源有機(jī)碳添加量為銨氮量的1-2倍(w/w)。

發(fā)明中,在所述的膜硝化反應(yīng)器底部設(shè)置微孔曝氣裝置,以維持反應(yīng)器中溶解氧濃度在2~4mg/l之間。

本發(fā)明提供一種利用上述畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng)的處理方法,按下述步驟:

第一,沼池內(nèi)液、固分離的沼液被泵入氨吹脫柱,柱中填料高徑比為5~10:1,同時(shí),氨吹脫柱被加熱并自底部鼓風(fēng),吹脫柱加溫?zé)嵩从烧託獍l(fā)電機(jī)余熱提供,至吹脫運(yùn)行溫度為40~500c,氣水比為2000~4000:1,從氨吹脫柱排出含氨氣體,使沼液中氨氮降為1000mg/l以內(nèi),較優(yōu)的為使沼液中氨氮降為800mg/l以內(nèi);

第二,氨氮降為1000mg/l以內(nèi)的沼液進(jìn)入膜硝化反應(yīng)器中,沼液中銨氮在硝化作用下轉(zhuǎn)化成硝態(tài)氮,確保出水水質(zhì)ph為5.5~6.5之間,銨硝態(tài)氮比nh4-n:nox-n為1~10:1之間;

第三,含氨氣體自氨吸收塔底部進(jìn)入,塔中充滿稀硫酸液溶液,并填充有形狀不規(guī)則的填料,經(jīng)氨吸收塔排出的氣體再次進(jìn)入氨吹脫柱,氣體被循環(huán)利用,以減少熱損失與尾氣產(chǎn)生,實(shí)現(xiàn)資源高效轉(zhuǎn)化與再利用。

采用這種預(yù)處理方法,可顯著提高沼液膜濃縮效率與顯著降低濃縮液中銨態(tài)氮的氣態(tài)損失。

本發(fā)明的技術(shù)總體性能指標(biāo)與同類技術(shù)比較的優(yōu)勢(shì)在于:

第一,在沼液膜濃縮硝化預(yù)處理前端,增加了氨吹脫與吸收工藝,減少了沼液中高濃度銨氮對(duì)硝化預(yù)處理的抑制作用,以確保硝化預(yù)處理得以進(jìn)行;

第二,采用膜硝化反應(yīng)器,利用膜的固液分離作用,截留硝化微生物,較常規(guī)活性污泥法,可維持反應(yīng)器中較高的硝化微生物活性;

第三,通過添加外源有機(jī)碳源,可加速硝化細(xì)菌的增殖,縮短硝化預(yù)處理水力滯留時(shí)間,提高工程實(shí)際運(yùn)行效率。

附圖說明

附圖1本發(fā)明系統(tǒng)示意圖;

圖中標(biāo)號(hào)說明:

10——畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng);

1——氨吹脫柱;2——氨吸收塔;

3——膜硝化反應(yīng)器;4——沼液池;

5——沼液膜濃縮系統(tǒng);

6、7——風(fēng)機(jī)一、二;

8——沼氣風(fēng)電機(jī)組;9——余熱送風(fēng)機(jī)。

具體實(shí)施方式

某豬場(chǎng)沼氣工程,日產(chǎn)沼液10噸,沼液池4中沼液經(jīng)絮凝沉淀-固液分離后,出水cod3000mg/l、nh4-n2300mg/l。

如圖1所示:畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng)10,設(shè)置在沼液膜濃縮系統(tǒng)5前端,由氨吹脫柱1、氨吸收塔2和膜硝化反應(yīng)器3組成,所述的氨吹脫柱1分別連接沼液池4、氨吸收塔2和膜硝化反應(yīng)器3,經(jīng)固液分離的沼液進(jìn)入氨吹脫柱1,氨吹脫柱1后端連接氨吸收塔2,經(jīng)氨吹脫后的沼液進(jìn)入膜硝化反應(yīng)器3,經(jīng)接種活性污泥、外源有機(jī)碳源,和安裝在膜硝化反應(yīng)器3底部的微孔曝氣裝置,以維持反應(yīng)器中一定溶氧濃度,沼液中銨氮在硝化作用下轉(zhuǎn)化成硝態(tài)氮,確保出水水質(zhì)ph值呈微酸性與一定的銨硝態(tài)氮比,并出水至沼液膜濃縮系統(tǒng)。

所述固液分離后沼液泵入氨吹脫柱1的頂部進(jìn)口,該氨吹脫柱1中充滿空心球填料,沼液經(jīng)填料自上往下流動(dòng),同時(shí)在氨吹脫柱1的底端通過風(fēng)機(jī)一6鼓風(fēng),在氨吹脫柱1內(nèi)進(jìn)行氣液交換,氣體從氨吹脫柱1的頂部排出經(jīng)風(fēng)機(jī)二7鼓風(fēng)自底部進(jìn)入氨吸收塔2進(jìn)行氨氮的去除,氨吸收塔2的頂部排出去除了氨氮的氣體,由風(fēng)機(jī)一6再次鼓風(fēng)進(jìn)入氨吹脫柱1中。

本實(shí)施例中,所述的氨吹脫柱1與沼氣發(fā)電機(jī)組8余熱送風(fēng)機(jī)9連接,為所述的氨吹脫柱1提供熱能,以減少熱損失與尾氣產(chǎn)生。

所述的膜硝化反應(yīng)器3是在一定體積容積的容器內(nèi)安裝膜組件,膜組件采用中空纖維膜,膜絲外徑2.4㎜,內(nèi)徑1.0㎜,其截留孔徑為0.2μm,膜材質(zhì)為聚乙烯,作為微生物載體和防止接種活性污泥流失,提高硝化細(xì)菌活性。

所述的膜硝化反應(yīng)器3中接種來自污水處理的活性污泥,以接種硝化細(xì)菌得到所述的接種活性污泥。

所述的膜硝化反應(yīng)器中添加外源有機(jī)碳源是指:添加葡萄糖、二糖、淀粉、廢糖蜜類易氧化有機(jī)碳,添加量在馴化階段為沼液中銨氮量的8~10倍,運(yùn)行階段外源有機(jī)碳添加量為銨氮量的1~2倍。

在所述的膜硝化反應(yīng)器底部設(shè)置微孔曝氣裝置,以維持反應(yīng)器中溶解氧濃度在2~4mg/l之間。

利用上述畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼液膜濃縮預(yù)處理系統(tǒng)10進(jìn)行沼液處理,按下述步驟:

第一,沼液池4內(nèi)液、固分離的沼液被泵入氨吹脫柱1,柱中填料高徑比為5~10:1,同時(shí),氨吹脫柱1被加熱并自底部鼓風(fēng),且保證吹脫運(yùn)行溫度為40~500c,氣水比為2000~4000:1,從吹脫柱排出含氨氣體,經(jīng)氨吹脫,出水cod與nh4-n分別降至2650mg/l、940mg/l;

第二,將出水泵入膜硝化反應(yīng)器3中,在10m3/min的曝氣量下(溶解氧濃度維持在3mg/l左右),溫度在28℃和水力停留時(shí)間(hrt)為24h的情況下,添加廢糖蜜量為12kg/d,連續(xù)運(yùn)行100天,出水ph值一直維持在5.3~6.4之間,且nh4-n:nox-n維持1.5~3:1之間波動(dòng),實(shí)現(xiàn)本發(fā)明預(yù)處理所要求達(dá)到的效果。

第三,含氨氣體自氨吸收塔底部進(jìn)入,塔中充滿稀硫酸液溶液,并填充有形狀不規(guī)則填料,經(jīng)氨吸收塔排出的氣體再次進(jìn)入氨吹脫柱,氣體可被循環(huán)利用。

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