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一種蠟染印染廢水的處理工藝的制作方法

文檔序號:4855818閱讀:516來源:國知局
一種蠟染印染廢水的處理工藝的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種蠟染印染廢水的處理工藝,屬于廢水處理【技術(shù)領(lǐng)域】,它解決了現(xiàn)有技術(shù)中的蠟染印染廢水進水濃度高,可生化性差,曝氣設(shè)備維修不便的問題。本蠟染印染廢水的處理工藝包括以下步驟:1)將污水收集至調(diào)節(jié)池;2)在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置曝氣裝置,調(diào)節(jié)pH值至8~9;3)在平流沉淀池前分別投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM);4)在厭氧池內(nèi)進行厭氧處理,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流;5)在接觸氧化池內(nèi)進行供氧;6)在沉淀池進行泥水分離;7)將污泥濃縮池的污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,形成泥餅。
【專利說明】一種蠟染印染廢水的處理工藝

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于廢水處理【技術(shù)領(lǐng)域】,涉及一種印染廢水的處理工藝,特別是一種蠟染印染廢水的處理工藝。

【背景技術(shù)】
[0002]蠟染印花是以蠟為防染劑的傳統(tǒng)印花方法,過去以手工操作為主,隨著市場對蠟染產(chǎn)品的需求快速增長,機械蠟染得到了迅猛發(fā)展,廢水排放量急劇增加。我國是世界蠟染的主要生產(chǎn)國,2009年產(chǎn)量達3.6億碼,產(chǎn)生廢水約7億立方米。蠟染廢水中含松香蠟、靛藍染料和堿劑等,懸浮物含量高、色度高、水量也非常大,若不加以合理處理,直接排入水體,則會嚴重污染地表地下水體,對周圍環(huán)境造成嚴重威脅。蠟染廢水是高濃度印染廢水,是行業(yè)內(nèi)公認最難處理的廢水。
[0003]蠟染廢水中高濃度廢水主要為前處理廢水、機械洗蠟廢水和皂化洗蠟廢水,機械洗蠟廢水采用雙級氣浮回收,皂化洗蠟廢水采用酸化氣浮回收,兩者可回收大部分松香蠟,但回收后混合廢水COD在5000mg/L以上,仍屬于高濃度廢水。
[0004]目前蠟染廢水運行由于進水濃度高,一般采用物化法、化學(xué)法、生化法。單一的方法處理都無法達到排放要求,最常用處理方法是生化一物化組合法,采用先生化后物化處理方法,由于原水水質(zhì)的波動性大,對生化內(nèi)的微生物沖擊較大,生化系統(tǒng)運行穩(wěn)定性差,生化處理效果不能保證,雖有物化法作為保障,但出水效果不能滿足出水要求。因此現(xiàn)有技術(shù)中的廢水處理方法具有處理蠟染廢水穩(wěn)定性差、運行難以達標及運行成本高的缺陷。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有的技術(shù)存在上述問題,提出了一種運行穩(wěn)定,操作簡單及運行成本低的廢水處理方法。
[0006]本發(fā)明的目的可通過下列技術(shù)方案來實現(xiàn):
[0007]一種蠟染印染廢水的處理工藝:包括以下步驟:
[0008]I)、將污水收集至調(diào)節(jié)池;
[0009]2)、在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置曝氣裝置,測量pH值并自動投加廢酸調(diào)節(jié)pH值至8~9 ;
[0010]3)、在平流沉淀池前分別投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),攪拌3分鐘,沉淀池出水自流至厭氧池,污泥排至污泥濃縮池;
[0011]4)、在厭氧池內(nèi)進行厭氧處理,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流;
[0012]5)、經(jīng)過厭氧處理后的污水進入接觸氧化池內(nèi)進行供氧;
[0013]6)、接觸氧化池出水自流至斜管沉淀池,沉淀池完成泥水分離后,沉淀污泥進入污泥濃縮池,上清液出水排放,渾濁污泥回流至接觸氧化池前端;
[0014]7)、將污泥濃縮池的污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,形成泥餅。
[0015]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟I中,將污水收集至調(diào)節(jié)池,進調(diào)節(jié)池前設(shè)一道格柵,自動清理水中的雜質(zhì);
[0016]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟2中,污水在調(diào)節(jié)池內(nèi)的停留時間為8~10小時。調(diào)節(jié)池目的是污水水質(zhì)穩(wěn)定,變化幅度小,便于后續(xù)工藝運行。
[0017]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟3中,在平流沉淀池前設(shè)置冷卻塔,降低污水的溫度,便于后續(xù)生化處理,原水溫度控制在40°C以下。
[0018]廢水進入反應(yīng)區(qū)后分別投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),攪拌3分鐘,沉淀池出水自流至厭氧池,設(shè)計表面負荷為0.9m3/ (m2.h),COD去除率在50~55 %,污泥排至污泥濃縮池;
[0019]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟4中,厭氧池采用折流板反應(yīng)器(ABR),內(nèi)部懸掛彈性填料,使污泥能夠在填料上形成膜,增大接觸面積,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流,內(nèi)回流由泵間歇運行,運行時間為開20分鐘,停20分鐘,使厭氧池底部污泥攪拌均勻,提高泥水接觸面積;厭氧池停留時間為24小時。完成該步驟后,COD去除率25~30%。
[0020]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟5中,所述的供氧裝置為提升式微孔曝氣系統(tǒng)供氧。
[0021]采用該供氧裝置便于設(shè)備檢修更換,提高氧的利用率。
[0022]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟5中,供養(yǎng)裝置采用2臺高效多級離心風(fēng)機。一用一備,氣水比設(shè)計為35:1,出水溶解氧控制在2~3mg/L ;
[0023]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟5中接觸氧化池內(nèi)安裝組合填料,便于生化污泥掛膜固定,防止污泥膨脹;接觸氧化池停留時間為36小時。COD去除率為75 ~80% ;
[0024]在上述的蠟染印染廢水的處理工藝中,所述的步驟7中,污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,污泥在濃縮池內(nèi)進行調(diào)質(zhì)處理,過濾壓力為1.2MPa,泥餅含水率低,含水率小于65% ο
[0025]本發(fā)明提供了蠟染印染廢水處理工藝與現(xiàn)有處理工藝相比,有以下優(yōu)點:采用平流沉淀、厭氧、接觸氧化工藝,通過投加絮凝劑,在平流沉淀池內(nèi)完成泥水分離,減輕高濃度廢水對后續(xù)生化處理的影響。通過厭氧池的厭氧反應(yīng),使水中的高分子物質(zhì)分解為小分子,便于后續(xù)接觸氧化的處理。通過接觸氧化反應(yīng),使水中的有機物得到徹底的降解,達到排放要求。本發(fā)明具有簡單、經(jīng)濟、高效等優(yōu)點,處理效果明顯,出水穩(wěn)定性好,操作簡單,運行成本低,具有較明顯的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0026]圖1是本蠟染印染廢水的處理工藝的工藝流程圖。

【具體實施方式】
[0027]以下是本發(fā)明的具體實施例并結(jié)合附圖,對本發(fā)明的技術(shù)方案作進一步的描述,但本發(fā)明并不限于這些實施例。
[0028]如圖1所示,本蠟染印染廢水的處理工藝包含以下步驟:
[0029]I)、污水收集
[0030]將污水收集至調(diào)節(jié)池,進調(diào)節(jié)池前設(shè)一道格柵,自動清理水中的雜質(zhì);
[0031]2)、調(diào)節(jié)池
[0032]污水在調(diào)節(jié)池內(nèi)的停留時間為8~10小時,在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置曝氣裝置,測量pH值并自動投加廢酸調(diào)節(jié)pH值至8~9,調(diào)節(jié)池目的是污水水質(zhì)穩(wěn)定,變化幅度小,便于后續(xù)工藝運行;
[0033]3)平流沉淀池
[0034]在平流沉淀池前設(shè)置冷卻塔,降低污水的溫度,便于后續(xù)生化處理,原水溫度控制在40°C以下。廢水進入反應(yīng)區(qū)后分別投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),攪拌3分鐘,沉淀池出水自流至厭氧池,設(shè)計表面負荷為0.9m3/ (m2.h),COD去除率在50~55%,污泥排至污泥濃縮池;
[0035]4)厭氧池
[0036]厭氧池采用折流板反應(yīng)器(ABR),內(nèi)部懸掛彈性填料,是污泥能夠在填料上形成膜,增大接觸面積,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流,內(nèi)回流由泵間歇運行,運行時間為開20分鐘,停20分鐘,是厭氧池底部污泥攪拌均勻,提高泥水接觸面積;厭氧池停留時間為24小時,COD去除率25~30% ;
[0037]5)接觸氧化池
[0038] 接觸氧化池設(shè)計特點:a.采用提升式微孔曝氣系統(tǒng)供氧,便于設(shè)備檢修更換,提高氧的利用率;b.風(fēng)機采用2臺高效多級離心風(fēng)機,一用一備,氣水比設(shè)計為35:1,出水溶解氧控制在2~3mg/L ;c.池內(nèi)安裝組合填料,便于生化污泥掛膜固定,防止污泥膨脹;接觸氧化池停留時間為36小時,COD去除率為75~80% ;
[0039]6)斜管沉淀池
[0040]接觸氧化池出水自流至斜管沉淀池,沉淀池完成泥水分離后,上清液出水排放,設(shè)計表面負荷為1.2m3/(m2.h),污泥回流至接觸氧化池前端;
[0041]7)污泥壓濾
[0042]污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,污泥在濃縮池內(nèi)進行調(diào)質(zhì)處理,過濾壓力為1.2MPa,泥餅含水率低,含水率小于65%。
[0043]下表為采用本蠟染印染廢水的處理工藝進行試驗,得到蠟染印染廢水進水水質(zhì)變化如下:
[0044]表1.蠟染印染廢水進水水質(zhì)變化
[0045]

【權(quán)利要求】
1.一種蠟染印染廢水的處理工藝:包括以下步驟: 1)、將污水收集至調(diào)節(jié)池; 2)、在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置曝氣裝置,測量pH值并自動投加廢酸調(diào)節(jié)pH值至8~9; 3)、在平流沉淀池前分別投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),攪拌3分鐘,沉淀池出水自流至厭氧池,污泥排至污泥濃縮池; 4)、在厭氧池內(nèi)進行厭氧處理,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流; 5)、經(jīng)過厭氧處理后的污水進入接觸氧化池內(nèi)進行供氧; 6)、接觸氧化池出水自流至斜管沉淀池,沉淀池完成泥水分離后,沉淀污泥進入污泥濃縮池,上清液出水排放,渾濁污泥回流至接觸氧化池前端; 7)、將污泥濃縮池的污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,形成泥餅。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟I中,將污水收集至調(diào)節(jié)池,進調(diào)節(jié)池前設(shè)一道格柵,自動清理水中的雜質(zhì)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟2中,污水在調(diào)節(jié)池內(nèi)的停留時間為8~10小時。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟3中,在平流沉淀池前設(shè)置冷卻塔,降低污水的溫度,便于后續(xù)生化處理,原水溫度控制在40°C以下。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟4中,厭氧池采用折流板反應(yīng)器(ABR),內(nèi)部懸掛彈性填料,使污泥能夠在填料上形成膜,增大接觸面積,并外加間歇式內(nèi)循環(huán)回流,內(nèi)回流由泵間歇運行,運行時間為開20分鐘,停20分鐘,使厭氧池底部污泥攪拌均勻,提高泥水接觸面積;厭氧池停留時間為24小時。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟5中,所述的供氧裝置為提升式微孔曝氣系統(tǒng)供氧。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟5中,供養(yǎng)裝置采用2臺高效多級離心風(fēng)機。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟5中接觸氧化池內(nèi)安裝組合填料,便于生化污泥掛膜固定,防止污泥膨脹;接觸氧化池停留時間為36小時。COD去除率為75~80%。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的蠟染印染廢水的處理工藝,其特征在于,所述的步驟7中,污泥壓濾采用水壓式隔膜壓濾機過濾,污泥在濃縮池內(nèi)進行調(diào)質(zhì)處理,過濾壓力為1.2MPa,泥餅含水率低,含水率小于65%。
【文檔編號】C02F9/14GK104163549SQ201410390125
【公開日】2014年11月26日 申請日期:2014年8月10日 優(yōu)先權(quán)日:2014年8月10日
【發(fā)明者】孔建成 申請人:紹興開源環(huán)保技術(shù)有限公司
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