一種降低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種降低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,屬于鈦白粉生產(chǎn)【技術(shù)領(lǐng)域】。本發(fā)明的低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,以鈦礦為原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降過濾和結(jié)晶步驟;其改進之處在于,酸礦比為1.52-1.56;F值為1.88-1.98。本發(fā)明將酸礦比限定為1.52-1.56,此時鈦礦能充分溶解且能有效降低酸耗,增加廢酸的利用率,同時能保證鈦液指標達到水解要求;另外還能提高鈦液的產(chǎn)率。采用本發(fā)明的方法,黑區(qū)酸耗由使用廢酸前的3.827降低至3.716,降低鈦礦酸解時硫酸的消耗,降低了生產(chǎn)成本,同時,進一步回收利用了廢酸,減輕了廢酸處理的負擔;另外鈦液的產(chǎn)率由89.1%提高至91.7%。
【專利說明】一種降低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種降低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,屬于鈦白粉生產(chǎn)【技術(shù)領(lǐng)域】。
【背景技術(shù)】
[0002]硫酸法鈦白粉生產(chǎn)是我國鈦白粉生產(chǎn)廠家普遍使用的技術(shù),其原理為:將鈦鐵粉與濃硫酸進行酸解反應生成硫酸氧鈦,經(jīng)水解生成偏鈦酸,再經(jīng)鍛燒、粉碎即得到鈦白粉產(chǎn)品;其工序包括粉碎、酸解、沉降、結(jié)晶、精濾、濃縮、水解、水洗、煅燒、包膜、包裝。鈦白粉生產(chǎn)水洗工序在生產(chǎn)時會產(chǎn)生大量的廢酸,若不經(jīng)處理,會造成環(huán)境污染;若進行處理,會增加公司生產(chǎn)成本。目前,鈦礦采用硫酸法生產(chǎn)鈦粉產(chǎn)生的廢酸,其中一部分可以用于生產(chǎn)鈦液時的酸解引發(fā)反應,其回收利用率為2~4t/罐廢酸。大量的廢酸需要公司采取廢酸外賣的方式,進行消化。但因每日廢酸產(chǎn)生量較大,廢酸外賣面對極大的壓力。在投酸量不變不影響酸解反應的情況下,降低酸解反應時的酸礦比。例:93%酸投酸量42噸,酸礦比由1.60降低至1.56,此時,投礦量由26.25噸增加至26.92噸,投礦量增加0.67噸。用同樣多的93%酸,所反應的鈦礦增加了,降低了單位鈦礦的93%酸酸耗。但由于93%酸酸量不變,而鈦礦量增加,酸解反應后,游離酸量減少,F(xiàn)值將降低,導致鈦液不合格,達不到水解要求。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于:將廢酸用于鈦礦酸解生產(chǎn)鈦液的過程;一方面提供一種廢酸再利用的方法,另一方面降低生產(chǎn)鈦液對濃硫酸的酸耗;從而提供一種低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法。
[0004]本發(fā)明的低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,以鈦礦為原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降過濾和結(jié)晶步驟;其改進之處在于,
酸解時的酸礦比為1.52-1.56 ;
浸取時加入廢酸將F值調(diào)至1.88-1.98 ;浸取在酸解反應完60-180分鐘后進行。
[0005]本發(fā)明所述廢酸為:鈦礦酸解生產(chǎn)鈦液的水洗工序產(chǎn)出的、經(jīng)壓濾機壓濾后的澄清廢酸,質(zhì)量濃度為22-24%。
[0006]酸解時硫酸的用量,不僅要滿足充分溶解鈦礦的要求,還要滿足鈦液對F值的要求(F值1.88-1.98)。本發(fā)明為了充分利用廢酸,在浸取時加入了廢酸,從而提高了鈦液的F值。這樣一來,酸解時硫酸的用量(酸礦比)只需滿足充分溶解鈦礦的要求(此時的酸礦比應當為1.47-1.51)即可;從而能夠降低酸耗及廢酸的再利用量。但是,本領(lǐng)域人員公知的是,浸取是一個難以控制、不穩(wěn)定的過程,浸取環(huán)境的稍微變化都會導致提前水解。提前水解產(chǎn)生的偏鈦酸成分會進一步誘導浸取時鈦液的提前水解,提前水解產(chǎn)生的偏鈦酸在降過程中被除掉,從而導致鈦液收率的降低。而廢酸中含有偏鈦酸,浸取過程中加廢酸,勢必會改變原來的浸取環(huán)境。研究實驗發(fā)現(xiàn),加入廢酸過程中十分容易導致提前水解。所以本發(fā)明將酸礦比限定為1.52-1.56 (該酸礦比高于能滿足鈦礦充分酸解的最低值),在此條件下,鈦礦能充分溶解且能有效降低酸耗,增加廢酸的利用率,同時能保證鈦液指標達到水解要求;另外還能提高鈦液的產(chǎn)率。當酸礦比低于1.52時,由于投酸比例過小,大量鈦礦不能與硫酸完全反應,產(chǎn)生大量剩礦,降低酸解收率;當酸礦比高于1.56時,由于投酸比例過大,鈦礦雖與硫酸充分反應,但過多的硫酸導致酸解后鈦液中游離酸增多,最后鈦液F值高,達不到水解要求,產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。
[0007]采用本發(fā)明的方法,黑區(qū)酸耗由使用廢酸前的3.827降低至3.716,降低鈦礦酸解時硫酸的消耗,降低了生產(chǎn)成本,同時,進一步回收利用了廢酸,減輕了廢酸處理的負擔?’另外鈦液的產(chǎn)率由89.1%提高至91.7%。
[0008]上述方法,酸解時的酸礦比優(yōu)選為1.52:1。在此條件下,酸解時所需的93%硫酸的量最少,且欽液的廣率最聞。
[0009]本發(fā)明的低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,其具體步驟為,
(1)鈦礦粉按照酸礦比用93%的硫酸酸解;得酸解液;
(2)向酸解液中加入廢酸調(diào)F值至1.88-1.98 ;然后按照2.5:1加入水;再加入鐵粉調(diào)整三價鈦含量至1.5—5g/l ;得混合液;
(3)向混合液中加入酰胺沉降,上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì),得濾液;將濾液結(jié)晶分離出亞鐵;再濃縮至四價鈦的濃度為190-200g/l,得鈦液。
[0010]有益效果
(1)回收利用廢酸,降低了廢酸外賣的壓力;
(2)降低酸礦比,減少了93%濃硫酸的用量,降低了成本;使用廢酸前的酸耗3.827,使用廢酸后的酸耗3.716,93%酸單價358.57元/噸,以鈦液產(chǎn)量100000噸/年計算;358.57X (3.827-3.716) X 100000=3980127 元 / 年;即每年節(jié)約 3980127 元;
(3)提高了鈦液的收率;在鈦礦及其他工藝參數(shù)不變的前提下,每年四價鈦的濃度為190-200g/l的鈦液的產(chǎn)量增加1700噸。
【具體實施方式】
[0011]實施例1
將鈦礦(二氧化鈦含量為44.5%)原料輸送至前粉工序、粉碎,過320目篩、篩余7.8%。調(diào)整酸解罐內(nèi)風量至150-200m3/h,向酸解罐內(nèi)加入42t濃度為93%的硫酸;均化20min后,按照1.52:1的酸礦比向酸解罐內(nèi)加入27600kg鈦礦。調(diào)整風量至600_800m3/h,通入2t/h的蒸汽,升溫至60°C后,停汽。待酸解罐頂部溫度升至最高點后,調(diào)整風量至200m--/h,熟化90min。向酸解罐中加入4t廢酸(上一工藝過程中鈦液水解水洗之后的廢酸,其濃度為
22.7%)將F值調(diào)整至1.92 ;然后再加入69m3水進行浸取,然后加入鐵粉調(diào)整三價鈦至2.1g/I。按照40:1 (酸解罐中混合液與酰胺的質(zhì)量比)的比例加入酰胺,沉降后使上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì)。濾液經(jīng)結(jié)晶器,結(jié)晶溫度為15.9°C,通過圓盤分離出亞鐵;濃縮至中四價鈦濃度為194.8g/l,得11200kg鈦液。
[0012]實施例2
將鈦礦(二氧化鈦含量為44.5%)原料輸送至前粉工序、粉碎,過320目篩、篩余7.8%。調(diào)整酸解罐內(nèi)風量至150-2 00m3/h,向酸解罐內(nèi)加入42t濃度為93%的硫酸;均化20min后,按照1.56:1的酸礦比向酸解罐內(nèi)加入26900kg鈦礦。調(diào)整風量至600-800m3/h,通入2t/h的蒸汽,升溫至60°C后,停汽。待酸解罐頂部溫度升至最高點后,調(diào)整風量至200m--/h,熟化90min。向酸解罐中加入3t廢酸(上一工藝過程中鈦液水解水洗之后的廢酸,其濃度為22.4%)將F值調(diào)整至1.95 ;然后再加入67.2m3水進行浸取,然后加入鐵粉調(diào)整三價鈦至2.3g/l。按照40:1 (酸解罐中混合液與酰胺的質(zhì)量比)的比例加入酰胺,沉降后使上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì)。濾液經(jīng)結(jié)晶器,結(jié)晶溫度為16.3°C,通過圓盤分離出亞鐵;濃縮至中四價鈦濃度為195.lg/Ι,得IlOOOkg鈦液。
[0013]實施例3
將鈦礦(二氧化鈦含量為44.5%)原料輸送至前粉工序、粉碎,過320目篩、篩余7.8%。調(diào)整酸解罐內(nèi)風量至150-200m3/h,向酸解罐內(nèi)加入42t濃度為93%的硫酸;均化20min后,按照1.54:1的酸礦比向酸解罐內(nèi)加入27200kg鈦礦。調(diào)整風量至600_800m--/h,通入2t/h的蒸汽,升溫至60°C后,停汽。待酸解罐頂部溫度升至最高點后,調(diào)整風量至200m3/h,熟化90min。向酸解罐中加入5t廢酸(上一工藝過程中鈦液水解水洗之后的廢酸,其濃度為23.3%)將F值調(diào)整至1.97 ;然后再加入68m3水進行浸取,然后加入鐵粉調(diào)整三價鈦至2.6g/I。按照40:1 (酸解罐中混合液與酰胺的質(zhì)量比)的比例加入酰胺,沉降后使上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì)。濾液經(jīng)結(jié)晶器,結(jié)晶溫度為15.7°C,通過圓盤分離出亞鐵;濃縮至中四價鈦濃度為194.3g/l,得IllOOkg鈦液。
[0014]對比例I
將鈦礦(二氧化鈦含量為44.5%)原料輸送至前粉工序、粉碎,過320目篩、篩余7.8%。調(diào)整酸解罐內(nèi)風量至150-200m3/h,向酸解罐內(nèi)加入42t濃度為93%的硫酸;均化20min后,按照1.50:1 (小于能使鈦礦充分溶解的最低酸礦比)的酸礦比向酸解罐內(nèi)加入28000kg鈦礦。調(diào)整風量至600-800mm3/h,通入2t/h的蒸汽,升溫至60°C后,停汽。待酸解罐頂部溫度升至最高點后,調(diào)整風量至200m3/h,熟化90min。向酸解罐中加入9t廢酸(上一工藝過程中鈦液水解水洗之后的廢酸,其濃度為22.5)將F值調(diào)整至1.90 ;然后再加入70m3水進行浸取,然后加入鐵粉調(diào)整三價鈦至2.2g/l。按照40:1(酸解罐中混合液與酰胺的質(zhì)量比)的比例加入酰胺,沉降后使上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì)。濾液經(jīng)結(jié)晶器,結(jié)晶溫度為16.rc,通過圓盤分離出亞鐵;濃縮至中四價鈦濃度為194.6g/l,得IOlOOkg鈦液,鈦液產(chǎn)量降低。與實施例1相比,該對比例的廢酸添加量變多、酸耗降低;但是鈦液產(chǎn)率明顯降低。
[0015]對比例2
將鈦礦(二氧化鈦含量為44.5%)原料輸送至前粉工序、粉碎,過320目篩、篩余7.8%。調(diào)整酸解罐內(nèi)風量至150-200m3/h,向酸解罐內(nèi)加入42t濃度為93%的硫酸;均化20min后,按照1.57:1的酸礦比向酸解罐內(nèi)加入26700kg鈦礦。調(diào)整風量至600-800m3/h,通入2t/h的蒸汽,升溫至60°C后,停汽。待酸解罐頂部溫度升至最高點后,調(diào)整風量至200m3/h,熟化90min。向酸解罐中加入2t廢酸(上一工藝過程中鈦液水解水洗之后的廢酸,其濃度為
23.1%)將F值調(diào)整至1.94 ;然后再加入66.7m3水進行浸取,然后加入鐵粉調(diào)整三價鈦至2.2g/l。按照40:1 (酸解罐中混合液與酰胺的質(zhì)量比)的比例加入酰胺,沉降后使上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì)。濾液經(jīng)結(jié)晶器,結(jié)晶溫度為16.6°C,通過圓盤分離出亞鐵;濃縮至中四價鈦濃度為194.9g/l,得10500kg鈦液,鈦液產(chǎn)量降低。與實施例3相比,該對比例的廢酸添加量少、酸耗降低不明顯,且鈦液產(chǎn)率降低。
【權(quán)利要求】
1.一種低酸耗的鈦液生產(chǎn)方法,以鈦礦為原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降過濾和結(jié)晶步驟;其特征在于, 酸解時的酸礦比為1.52-1.56 ; 浸取時加入廢酸將F值調(diào)至1.88-1.98 ;浸取在酸解反應完60-180分鐘后進行。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,酸解時的酸礦比為1.52:1。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,其具體步驟為, (1)鈦礦粉按照酸礦比用93%的硫酸酸解;得酸解液; (2)向酸解液中加入廢酸調(diào)F值至1.88-1.98 ;然后按照2.5:1加入水;再加入鐵粉調(diào)整三價鈦含量至1.5—5g/l ;得混合液; (3)向混合液中加入酰胺沉降,上清液進入壓濾工序去除雜質(zhì),得濾液;將濾液結(jié)晶分離出亞鐵;再濃縮至 四價鈦的濃度為190-200g/l,得鈦液。
【文檔編號】C01G23/00GK103910381SQ201410158358
【公開日】2014年7月9日 申請日期:2014年4月21日 優(yōu)先權(quán)日:2014年4月21日
【發(fā)明者】王社, 李登鵬, 尋濤, 馬學兵, 謝鳳俊 申請人:濟南裕興化工有限責任公司