高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及煉鐵廠廢棄物的循環(huán)利用,涉及一種高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝。
【背景技術(shù)】
[0002]轉(zhuǎn)爐吹煉鋼水到終點(diǎn),有的需要將轉(zhuǎn)爐向出渣方向傾翻75?90°,倒出部分的爐渣,進(jìn)行測(cè)溫取樣的操作,也有采用副槍系統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐,不進(jìn)行測(cè)溫取樣,直接在吹煉結(jié)束以后,倒?fàn)t出鋼,然后再向渣罐倒渣。
[0003]由于轉(zhuǎn)爐在吹煉終點(diǎn),爐渣泡沫化程度嚴(yán)重,不論哪一種方式,在轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)倒渣的時(shí)候,爐內(nèi)泡沫化嚴(yán)重的爐渣從爐口倒出,倒入轉(zhuǎn)爐渣車上的渣罐內(nèi),這種泡沫渣倒入渣罐,如果不采取措施,少量泡沫化嚴(yán)重的鋼渣將很快充滿整個(gè)渣罐,影響渣罐盛裝轉(zhuǎn)爐液態(tài)鋼渣,需要等待爐渣的泡沫化程度衰減到一定的程度,才能夠傾翻爐體繼續(xù)倒渣,或者開出渣車更換新的渣罐,否則鋼渣溢出渣罐會(huì)燒壞渣車造成事故,這兩種方法都會(huì)增加轉(zhuǎn)爐的冶煉周期,所以目前還沒有一種有效的方法,解決渣罐內(nèi)液態(tài)鋼渣溢出渣罐的工藝。
[0004]另外一方面,煉鋼過程中的轉(zhuǎn)爐鋼渣,堿度較高,造成鋼渣的穩(wěn)定性較差,需要合理降低轉(zhuǎn)爐鋼渣的堿度。此外煉鐵廠高爐的瓦斯灰由于富含Zn、K、Na、C等元素,是一種很難有效利用的煉鐵廢棄物。
[0005]檢索文獻(xiàn)披露:(I)龔洪君在《四川冶金》2009年第31卷第I期發(fā)表的論文“廢鋼渣用于轉(zhuǎn)爐煉鋼壓渣調(diào)渣的實(shí)踐與分析”一文中間有“采用廢鋼渣結(jié)合碳質(zhì)材料壓渣調(diào)渣”的內(nèi)容表述。(2)孫貴平、馬志偉、任劍波在《知識(shí)經(jīng)濟(jì)》雜志2012 (7)發(fā)表的論文“壓渣球在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的應(yīng)用” 一文中間有“,適量的壓渣球選擇在倒?fàn)t或出鋼前加入工藝簡(jiǎn)單,能有效抑制爐渣泡沫化現(xiàn)象,減少倒渣損鐵,對(duì)低碳高(FeO)出鋼爐次,渣中(FeO)降低較為明顯。并且使用壓渣球后煉鋼周期縮短,作業(yè)環(huán)境改善,濺渣用渣量能夠滿足。目前已在我廠其他轉(zhuǎn)爐推廣使用?!钡膬?nèi)容表述。(3)許開立、董連興、劉世洲在《煉鋼》1993 (I)發(fā)表的論文“壓渣稻殼塊的研制和工業(yè)試驗(yàn)”有“壓渣劑具有在吹煉終點(diǎn)時(shí)能消除泡沫渣,可抑制或消除溢渣、噴渣、噴濺現(xiàn)象,保證安全生產(chǎn)”的內(nèi)容表述。(4)首鋼迀鋼公司的王衛(wèi)平,張海濱在第十三屆全國(guó)大高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)論文集里公開了題為“首鋼迀鋼高爐燒結(jié)配加固廢實(shí)踐總結(jié)”的論文,該文中有“迀鋼高爐對(duì)鋅元素的富集,沒有效控制手段,鋅元素的富集對(duì)苛爐順行和長(zhǎng)壽埋下了根大的隱患,目前,只能從源頭上進(jìn)行控制,降低原料中鋅含量是降低鋅入爐的展直接和最有效的連徑,燒結(jié)帶八的鋅占整個(gè)鋅負(fù)荷的66 5%,而固廢中的鋅元素的循環(huán)富集是導(dǎo)致高爐中鋅富集的根本原因。技術(shù)部門根據(jù)堿金屬的平衡情況,制定完善的配加標(biāo)準(zhǔn),比例不大于2%。”
根據(jù)以上的文獻(xiàn)可知,目前還沒有對(duì)于轉(zhuǎn)爐渣罐內(nèi)鋼渣進(jìn)行壓渣消泡的工藝先例,并且高爐的瓦斯灰也沒有一種有效的利用方式。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]本發(fā)明的目的在于提供一種高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝,將煉鐵廠的瓦斯灰添加部分的功能材料,制備成為壓渣劑,加入轉(zhuǎn)爐渣罐內(nèi)對(duì)于渣罐內(nèi)的泡沫渣進(jìn)行消泡壓渣,既節(jié)約了換渣罐的工藝時(shí)間,為節(jié)約轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)間創(chuàng)造了條件,又優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐鋼渣的性能。
[0007]本發(fā)明的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的,一種高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝,I)將煉鐵廠產(chǎn)生的水泡渣和瓦斯灰拉運(yùn)到生產(chǎn)廠區(qū);2)將以上兩種材料按照高爐水泡渣:瓦斯灰質(zhì)量百分比為65:35的比例加入混合機(jī),采用循環(huán)作業(yè)的方式進(jìn)行攪拌混勻,每次投料I噸,投料的順序沒有要求,投料后每次攪拌30min,其中加料時(shí)間控制在15min以內(nèi)完成,純攪拌時(shí)間不小于15min,然后出料制成壓渣劑;3)將以上的混勻原料拉運(yùn)到轉(zhuǎn)爐煉鋼廠倒渣工位待用;4)轉(zhuǎn)爐渣罐內(nèi)爐渣泡沫化嚴(yán)重時(shí),手投加入10kg的壓渣劑即可達(dá)到壓渣消泡的目的。
[0008]本發(fā)明研究了泡沫渣的成泡機(jī)理,即泡沫渣形成,爐渣必須有合適的粘度,每一個(gè)氣泡必須依附一個(gè)成泡質(zhì)點(diǎn),還有必要的氣體,離開任何一個(gè)條件,氣泡就會(huì)破裂、泡沫渣的泡沫化現(xiàn)象就會(huì)得到抑制。
[0009]所以發(fā)明人采用煉鐵系統(tǒng)產(chǎn)生的水泡渣,添加部分的高爐瓦斯灰,在轉(zhuǎn)爐渣罐倒入泡沫渣以后,水泡渣的堿度較低,能夠降低轉(zhuǎn)爐泡沫渣的渣膜粘度,添加的高爐瓦斯灰其中的碳,與轉(zhuǎn)爐鋼渣內(nèi)的FeO反應(yīng),產(chǎn)生CO氣泡,加入泡沫渣內(nèi)的氣泡,能夠合并渣中的氣泡,增加了泡沫渣內(nèi)氣體的分壓,造成分壓增加,氣體會(huì)沖破渣膜逸出,造成渣中的氣泡膜發(fā)生破裂,起到消泡的作用,同時(shí)瓦斯灰中間的鐵被還原以后,沉積在渣罐的罐底,在渣處理的工藝環(huán)節(jié)被回收。本發(fā)明將煉鐵廠的水泡渣和高爐的瓦斯灰混合,制作成為渣罐的壓渣劑,在轉(zhuǎn)爐冶煉的工藝過程中向渣罐內(nèi)倒渣的時(shí)刻加入,壓渣劑內(nèi)的組分以物理和化學(xué)兩種方式同時(shí)與渣罐內(nèi)的爐渣反應(yīng),起到消泡壓渣的目的。
[0010]轉(zhuǎn)爐的鋼渣堿度高,渣中渣膜的粘度偏高,以上的壓渣劑原料加入轉(zhuǎn)爐渣中以后,在轉(zhuǎn)爐渣罐的溫度條件下,壓渣劑內(nèi)的C首先受熱與鋼渣中間的FeO反應(yīng),產(chǎn)生的0)/0)2氣泡逸出的同時(shí),合并轉(zhuǎn)爐泡沫渣中的氣泡,增加了氣泡內(nèi)氣體的分壓,起到增加破泡壓力的目的,鋼渣中間FeO含量的降低,泡沫渣內(nèi)一個(gè)個(gè)的小氣泡的渣膜粘度增加,容易破裂,起到化學(xué)消泡壓渣的目的。發(fā)生的主要反應(yīng)如下:
C+Ca0*Fe203+Si02— CO 2 丨 +Fe+2CaOS1 2(I)
FeO+C —Fe+C0 丨(2)
3Ca0*Si02+Si02—2Ca0*Si02 (3)
其中反應(yīng)(I)為低熔點(diǎn)的鐵酸鈣生成高熔點(diǎn)的硅酸二鈣、起到增加渣膜粘度的作用;反應(yīng)(2)為增加破泡氣源的主要反應(yīng);反應(yīng)(3)為降低轉(zhuǎn)爐鋼渣堿度的主要反應(yīng)。
[0011]此外壓渣劑中間的含鐵物質(zhì),加入渣罐以后,起到降低爐渣的渣溫的作用,有利于爐渣的消泡作業(yè)。
[0012]本發(fā)明的技術(shù)效果:I)解決了轉(zhuǎn)爐煉鋼向渣罐內(nèi)倒渣時(shí)爐渣泡沫化嚴(yán)重影響倒渣作業(yè)的工藝難題。2)本技術(shù)工藝生產(chǎn)的壓渣劑能夠在起到消泡的同時(shí)降低轉(zhuǎn)爐鋼渣的堿度,為鋼渣的穩(wěn)定化利用創(chuàng)造了條件。3)利用了瓦斯灰中間的含碳成分,使其在高溫液態(tài)爐渣中間還原轉(zhuǎn)爐鋼渣中間的氧化鐵,使之成為金屬鐵,在渣處理工藝環(huán)節(jié)有利于含鐵物質(zhì)的磁選回收,能夠解決一部分高爐瓦斯灰的利用難題。本發(fā)明將鐵廠的水泡渣和高爐的瓦斯灰為主原料制作成為壓渣劑,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中使用、對(duì)于優(yōu)化煉鋼廠固廢垃圾的循環(huán)使用和轉(zhuǎn)爐的冶煉工藝,效果極其顯著。
【具體實(shí)施方式】
[0013]本發(fā)明結(jié)合實(shí)施例作進(jìn)一步說明。
實(shí)施例
[0014]以I條120噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線為例;該生產(chǎn)線配置有工程容量為120噸的轉(zhuǎn)爐3座,使用I Im3的渣罐盛裝轉(zhuǎn)爐液態(tài)鋼渣。
[0015]I)將煉鐵廠產(chǎn)生的水泡渣和瓦斯灰拉運(yùn)到生產(chǎn)廠區(qū)待用;
2)將以上的兩種材料,高爐水泡渣:瓦斯灰為質(zhì)量百分比65:35的比例加入由江西仁峰機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的“VI型強(qiáng)制型攪拌系列混合機(jī)”,采用循環(huán)作業(yè)式的作業(yè)方式進(jìn)行攪拌混勻,每次投料I噸,投料的順序沒有要求,投料后每次攪拌30min,其中加料時(shí)間控制在15min以內(nèi)完成,純攪拌時(shí)間不小于15min,然后出料制成壓渣劑;
3)將以上的混勻原料拉運(yùn)到轉(zhuǎn)爐煉鋼廠倒渣工位待用;
4)轉(zhuǎn)爐倒渣時(shí),渣罐內(nèi)爐渣泡沫化嚴(yán)重時(shí),手投加入10kg的壓渣劑即可達(dá)到壓渣消泡的目的。
[0016]本發(fā)明的有益效果:I)能夠減少轉(zhuǎn)爐倒渣過程中更換渣罐的時(shí)間,縮短冶煉周期,提高了轉(zhuǎn)爐的產(chǎn)能。2)利用煉鐵渣降低了轉(zhuǎn)爐渣的堿度,為轉(zhuǎn)爐渣的穩(wěn)定化應(yīng)用創(chuàng)造了條件。3)有效的利用了瓦斯灰中間的有效成分,使之價(jià)值最大化。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝,其特征在于I)將煉鐵廠產(chǎn)生的水泡渣和瓦斯灰拉運(yùn)到生產(chǎn)廠區(qū);2)將以上兩種材料按照高爐水泡渣:瓦斯灰質(zhì)量百分比為65:35的比例加入混合機(jī),采用循環(huán)作業(yè)的方式進(jìn)行攪拌混勻,每次投料I噸,投料的順序沒有要求,投料后每次攪拌30min,其中加料時(shí)間控制在15min以內(nèi)完成,純攪拌時(shí)間不小于15min,然后出料制成壓渣劑;3)將以上的混勻原料拉運(yùn)到轉(zhuǎn)爐煉鋼廠倒渣工位待用;4)轉(zhuǎn)爐渣罐內(nèi)爐渣泡沫化嚴(yán)重時(shí),手投加入10kg的壓渣劑即可達(dá)到壓渣消泡的目的。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種高爐瓦斯灰用于轉(zhuǎn)爐渣罐進(jìn)行壓渣消泡的工藝,1)將煉鐵廠產(chǎn)生的水泡渣和瓦斯灰拉運(yùn)到生產(chǎn)廠區(qū);2)將以上兩種材料按照高爐水泡渣:瓦斯灰質(zhì)量百分比為65:35的比例加入混合機(jī),采用循環(huán)作業(yè)的方式進(jìn)行攪拌混勻,每次投料1噸,投料的順序沒有要求,投料后每次攪拌30min,其中加料時(shí)間控制在15min以內(nèi)完成,純攪拌時(shí)間不小于15min,然后出料制成壓渣劑;3)將以上的混勻原料拉運(yùn)到轉(zhuǎn)爐煉鋼廠倒渣工位待用;4)轉(zhuǎn)爐渣罐內(nèi)爐渣泡沫化嚴(yán)重時(shí),手投加入100kg的壓渣劑即可達(dá)到壓渣消泡的目的。
【IPC分類】C21B3/06
【公開號(hào)】CN105132605
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510551728
【發(fā)明人】俞海明, 王萍, 趙春暉, 黃星武, 王洪林, 李會(huì)峰, 戴達(dá)奎, 段建勇, 姜新平, 王健, 韓東亞, 鄒海濤
【申請(qǐng)人】新疆八一鋼鐵股份有限公司
【公開日】2015年12月9日
【申請(qǐng)日】2015年9月2日