本發(fā)明屬于煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種復(fù)合預(yù)熔鐵水脫硫劑及其制備和使用方法。
背景技術(shù):
鐵水預(yù)處理脫硫技術(shù)目前是鋼鐵生產(chǎn)流程的重要工藝環(huán)節(jié)之一,為各大企業(yè)廣為采用,尤其是隨著用戶對鋼材質(zhì)量要求的日益嚴(yán)格,以及鋼鐵企業(yè)降本增效壓力的增加,此項技術(shù)更是顯得不可或缺。眾所周知,在鋼鐵生產(chǎn)流程中,從高爐到轉(zhuǎn)爐(電爐),去硫的主要方法包括高爐內(nèi)控制鐵水硫含量、鐵水脫硫預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐(電爐)脫硫及爐外精煉脫硫。由于轉(zhuǎn)爐(電爐)冶煉脫硫的能力很低,而爐外精煉去硫時間較長,影響處理周期,而且成本較高。高爐內(nèi)控硫的主要措施包括控制入爐礦石及焦炭等原料的硫含量、提高爐渣堿度、增加渣量、控制爐內(nèi)溫度等措施,但高爐內(nèi)控硫能力有限,而且導(dǎo)致鐵水成本增加。
鐵水預(yù)處理脫硫目前主要以噴吹脫硫和kr攪拌法為主,噴吹法所使用的脫硫劑主要包括顆粒鎂或顆粒鎂+石灰,而kr法所用的脫硫劑主要是石灰以及石灰系脫硫劑。對于脫硫劑而言,顆粒鎂價格比較高,脫硫成本偏高,而且生成的脫硫產(chǎn)物mgs不穩(wěn)定,如果脫硫后爐渣扒不干凈,很容易被還原形成回硫。而石灰系脫硫劑熔點偏高,若鐵水溫度偏低,熔化效果不理想,影響脫硫率。此外,噴吹法脫硫和kr法脫硫都需要增建脫硫設(shè)備,要求足夠大的空間場地,一次性投資較大,而且噸鋼脫硫成本較高。
對于許多以生產(chǎn)中低端鋼材為主的鋼鐵企業(yè)來說,由于當(dāng)初建廠時沒有預(yù)留鐵水預(yù)處理設(shè)備的場地位置,無法增建設(shè)備,加上大多數(shù)產(chǎn)品對成分中硫含量的要求并不是特別嚴(yán)格,沒有必要進(jìn)行設(shè)備復(fù)雜、成本較高的深脫硫操作,而只需要對鐵水進(jìn)行適當(dāng)脫硫就可以滿足鋼種生產(chǎn)要求。其主要目的是:1、為了在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低鋼中硫含量,提高產(chǎn)品的市場競爭力。2、為了減小lf精煉過程脫硫負(fù)擔(dān),從而縮短lf精煉周期,更好的實現(xiàn)爐機周期的匹配,以便更順利的組織生產(chǎn)?;谝陨峡紤],其對鐵水預(yù)處理脫硫的要求是:(1)利用現(xiàn)有設(shè)備條件,不增加新設(shè)備投入。(2)具有較好的脫硫效果(脫硫率達(dá)到40%以上)。(3)工藝簡單易行、原料制備簡單、噸鐵成本較低。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種復(fù)合預(yù)熔鐵水脫硫劑及其制備和使用方法,解決了不增設(shè)脫硫設(shè)備的企業(yè)脫硫效果不好的問題。主要目的是為那些不具備噴吹及kr脫硫設(shè)備的鋼鐵企業(yè)提供一種簡單易行、成本較低、處理效果較好的鐵水預(yù)處理脫硫方法,達(dá)到降低產(chǎn)品中硫含量、減少lf精煉脫硫時間,從而縮短精煉周期以實現(xiàn)更好爐機周期匹配的目的。
一種復(fù)合預(yù)熔鐵水脫硫劑,各組分的重量百分含量為:cao:60-75%,caf2:8-15%,sio2:3-7%,al2o3:5-10%、cac2:5-10%,其余為雜質(zhì)。
脫硫劑形態(tài)為顆粒狀固態(tài),粒度為8~25mm,其中粒度<15mm的≥80wt%。
一種復(fù)合預(yù)熔鐵水脫硫劑的制備方法,具體步驟及參數(shù)如下:
1、將含cao、al2o3、sio2、caf2和cac2等組分的原料(白灰、鋁礬土、螢石及電石等)按照脫硫劑要求混合均勻,脫硫劑各組分的重量百分含量為:cao:60-75%,caf2:8-15%,sio2:3-7%,al2o3:5-10%、cac2:5-10%;
2、然后將混勻后的原料在1250-1550℃高溫下熔化,待降至室溫后將原料破碎為8-25mm顆粒,其中粒度<15mm的≥80wt%。
一種復(fù)合預(yù)熔鐵水脫硫劑的使用方法,具體步驟及參數(shù)如下:
1、出鐵前在鐵水包底加入脫硫劑,加入量2.0-10.0kg/t鐵,然后出鐵,使脫硫劑與鐵水混沖并充分接觸,要求鐵水溫度1230-1360℃;
2、出鐵達(dá)到鐵包容積的2/3時,根據(jù)現(xiàn)場條件,采用人工或機械加料方式,再次向鐵包中加入脫硫劑,加入量為2.0-10.0kg/t鐵;
脫硫劑總加入量為4.0-20.0kg/t鐵。
本發(fā)明的優(yōu)點在于:
1、成本低:本發(fā)明中脫硫劑原料價格低廉,都是煉鋼廠常見的造渣原料,主要原料白灰大部分企業(yè)均可以自產(chǎn);制備成本簡單,因此脫硫劑綜合成本較低。此外,本發(fā)明應(yīng)用工藝操作簡單,基本不需要增加其他新設(shè)備,因此,工藝成本低。
2、脫硫效果好:經(jīng)實驗室檢測,本發(fā)明中脫硫劑的半球點溫度為1170-1250℃之間,在正常的鐵水溫度條件下(1320-1450℃)能夠充分熔化,從而保證更好的與鐵水接觸反應(yīng),達(dá)到良好的脫硫效果。熱力學(xué)計算及生產(chǎn)現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,按照本發(fā)明脫硫劑成分及加入量,脫硫渣中硫的分配系數(shù)ls((%s)/[%s])在4300-5100之間,脫硫率達(dá)到38-52%,平均43.6%。
3、回硫量較低:實驗室檢測結(jié)果及生產(chǎn)現(xiàn)場實踐證明,采用本發(fā)明中脫硫劑成分及加入量,脫硫后鐵渣半球熔化溫度在1280-1340℃之間,不會凝固結(jié)殼,而且脫硫劑與出鐵帶渣反應(yīng)后的鐵包頂渣比較粘稠,更容易扒除,可以有效減少鐵渣回硫。此外,由于本發(fā)明中脫硫劑以cao為主,生成的硫化物主要是cas,cas比較穩(wěn)定,在鐵水溫度下不易分解,抑制了脫硫后的回硫。
具體實施方式
實施例1
脫硫劑成分(重量百分比):cao:70.6%,caf2:11.2%,sio2:3.5%,al2o3:5.8%、cac2:7.6%,其余為雜質(zhì);鐵水重量82.3噸,鐵水溫度1365℃;第一次加入脫硫劑2.5kg/t鐵,第二次加入脫硫劑2.4kg/t鐵,總加入量為4.9kg/t鐵,鐵水初始硫含量為0.028%,處理后鐵水硫含量為0.0171%,脫硫率為39.3%。
實施例2
脫硫劑成分(重量百分比):cao:67.5%,caf2:12.7%,sio2:3.2%,al2o3:8.2%、cac2:6.3%,其余為雜質(zhì);鐵水重量83.5噸,鐵水溫度1380℃;第一次加入脫硫劑3.6kg/t鐵,第二次加入脫硫劑2.8kg/t鐵,總加入量為6.4kg/t鐵,鐵水初始硫含量為0.032%,處理后鐵水硫含量為0.0175%,脫硫率為45.2%。
實施例3
脫硫劑成分(重量百分比):cao:69.3%,caf2:11.5%,sio2:5.5%,al2o3:5.9%、cac2:6.1%,其余為雜質(zhì);鐵水重量82.4噸,鐵水溫度1382℃;第一次加入脫硫劑4.5kg/t鐵,第二次加入脫硫劑4.0kg/t鐵,總加入量為8.5kg/t鐵,鐵水初始硫含量為0.026%,處理后鐵水硫含量為0.0126%,脫硫率為51.5%。