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一種鐵置換法生產(chǎn)海綿銅中的節(jié)能減排方法與流程

文檔序號:11810447閱讀:3333來源:國知局

本發(fā)明涉及一種制取海綿銅的工藝方法, 尤其是涉及一種鐵置換法生產(chǎn)海綿銅中的節(jié)能減排方法。



背景技術(shù):

常規(guī)置換法制備海綿銅,采用同一硫酸銅溶液一次置換的方式,將硫酸銅溶液中的銅用鐵進行置換,待溶液中銅離子濃度小于一定濃度時停止置換取出海綿銅。為保證置換效率及產(chǎn)出粉的質(zhì)量,通常置換前溶液中Cu2+濃度為50-70g/l,H+濃度40-70g/l,置換溫度50-70℃,通過實驗發(fā)現(xiàn)置換過程待銅離子降至3-5g/l后,銅的置換量明顯減少,此時鐵與酸反應(yīng)加強,開始大量的消耗鐵,若要將溶液中Cu含量置換到國家廢水排放標(biāo)準(zhǔn)2.0mg/l以內(nèi),置換過程銅的置換量與鐵的消耗量之比將達(dá)到1:1.8,整個過程雖然保證了銅的回收率,但成本相對較高,且整個過程會產(chǎn)生大量的硫酸亞鐵溶液,鐵濃度較高不易處理,重金屬含量達(dá)不到廢水外排標(biāo)準(zhǔn)。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明通過提供一種鐵置換法生產(chǎn)海綿銅中的節(jié)能減排方法,以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的成本相對較高、廢液不易處理等問題。

本發(fā)明通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)上述目的:

一種鐵置換法生產(chǎn)海綿銅中的節(jié)能減排方法,包括如下步驟:

步驟一:將鐵加入初始Cu2+濃度為50-70g/l硫酸銅溶液在50-70℃進行一次置換,待溶液中銅離子降至3-5g/l時停止置換;

步驟二:將步驟一中置換后溶液轉(zhuǎn)出進行溶銅補充銅離子,達(dá)到置換要求銅離子濃度后進行第二次置換,待溶液中銅離子降至3-5g/l時停止置換;

步驟三:將步驟二中置換后溶液轉(zhuǎn)出進行溶銅補充銅離子,達(dá)到置換要求銅離子濃度后進行第三次置換,待溶液銅離子降至3-5g/l時停止置換,并將置換后硫酸銅溶液全部轉(zhuǎn)入單獨的置換裝置內(nèi);

步驟四:在單獨的置換裝置內(nèi),利用廢鐵延長置換時間進行深度置換,直至溶液銅含量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

如果需要可配制兩套溶液存儲設(shè)施,交替進行置換,減少補充銅量過程時間損失,提高效率。

本發(fā)明的有益效果是:(1)整個過程減少了兩次廢水外排,將廢水量降至原來的三分之一,具有一定的環(huán)保效益。(2)置換過程銅的置換量與鐵的消耗量之比可降至1:0.9,(3)三遍置換整個置換過程無需補充酸,一方面節(jié)約了成本,另一方面也降低了置換最終溶液處理時中和酸帶來的成本。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。

具體實施方式

參見圖1,一次置換完成后,溶液中補充銅量作為第二次置換前液;第二次置換后繼續(xù)在置換后液中補充銅量作為第三次置換前液;為提高效率,在第三次置換完成,待終點達(dá)到3-5g/l后停止置換將溶液轉(zhuǎn)出;轉(zhuǎn)出溶液在另一系統(tǒng)內(nèi)進行深度置換,直至溶液銅含量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);最終的置換廢液進行沉降制備鐵紅等其他產(chǎn)品,上清液達(dá)標(biāo)排放。

下面結(jié)合具體的實施例對本發(fā)明的工藝方法作進一步的說明。實施例一 :

溶解粗硫酸銅970kg,配置Cu2+:42.3g/l,H2SO4:64.5g/l硫酸銅置換前液5m3,在70℃溫度下加入廢鐵進行置換,在置換溶液Cu2+降至1.3mg/l停止置換,經(jīng)測算置換過程銅的置換量與鐵的消耗量之比為1:1.71。

實施例二 :

溶解粗硫酸銅1010kg,配置Cu2+:44.1g/l,H2SO4:62.8g/l硫酸銅置換前液5m3,在70℃溫度下加入廢鐵進行置換,待置換終點Cu2+降至3.9g/l停止置換。

將一次置換后將置換后液濾出,在置換后液中溶解粗硫酸銅960kg,溶解后作為二次置換前液,二次置換前液Cu2+:46.5g/l,H2SO4:60.4g/l,,置換結(jié)束后終點Cu2+降至1.7mg/l,經(jīng)測算整個置換過程銅的置換量與鐵的消耗量之比為1:1.12,置換過程蒸汽用量較常規(guī)一次置法換降低37%。

實施例三 :

溶解粗硫酸銅991kg,配置好的Cu2+:43.6g/l,H2SO4:65.4g/l硫酸銅置換前液5m3,在70℃溫度下加入廢鐵進行置換,待置換溶液Cu2+降至3.9g/l停止置換。

將一次置換后將置換后液濾出,在一次置換后液中溶解粗硫酸銅986kg,溶解后作為二次置換前液,二次置換前液Cu2+:47.3g/l,H2SO4:65.1g/l,待置換溶液Cu2+降至4.1g/l停止置換。

將二次置換后將置換后液濾出,在二次置換后液中溶解粗硫酸銅934kg,溶解后作為三次置換前液,三次置換前液Cu2+:45.2g/l,H2SO4:63.9g/l,置換終點Cu2+降至1.7mg/l,經(jīng)測算整個置換過程銅的置換量與鐵的消耗量之比為1:1.07,置換過程蒸汽用量較常規(guī)一次置換法降低43%。然后在單獨的置換裝置內(nèi),利用廢鐵延長置換時間進行深度置換,直至溶液銅含量達(dá)到國家廢水排放標(biāo)準(zhǔn)2.0mg/l以內(nèi)。

本發(fā)明整個過程減少了兩次廢水外排,將廢水量降至原來的三分之一,具有一定的環(huán)保效益;通過實施例發(fā)現(xiàn)采用一次置換法溶液體積較大,來回進行溶液加熱致使大量的熱能損失,增加了置換成本,當(dāng)然也考慮到提升置換前液銅離子濃度,但濃度提升后置換過程鐵表面包覆嚴(yán)重,影響置換效率,同時產(chǎn)出的海綿銅呈片狀,影響產(chǎn)品質(zhì)量。采用兩次置換的方式雖然耗鐵量,但是蒸汽耗量有所降低,且置換后液中鐵含量有所升高對置換速度產(chǎn)生一定影響,但是溶液整體酸濃度仍相對較高,依然影響后續(xù)處理成本。采用溶液循環(huán)使用三次的置換方式進行,以保證在盡可能不影響置換速度、產(chǎn)品質(zhì)量的前提下大大降低置換成本。

如果需要可配制兩套溶液存儲設(shè)施,交替進行置換,減少補充銅量過程時間損失,提高效率。

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