亚洲成年人黄色一级片,日本香港三级亚洲三级,黄色成人小视频,国产青草视频,国产一区二区久久精品,91在线免费公开视频,成年轻人网站色直接看

一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠a偏析的方法

文檔序號(hào):3259415閱讀:168來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠a偏析的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及所有碳鋼、合金鋼等黑色金屬材料的冶煉與澆注,具體為一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,應(yīng)用于各種規(guī)格的圓錠、扁鋼以及各種規(guī)格的普通連鑄坯料、垂直大斷面連鑄坯料的制備。
背景技術(shù)
鋼錠制造過(guò)程中通常存在宏觀偏析、大型非金屬夾雜物、中心縮孔疏松等鑄造缺陷,這些缺陷將嚴(yán)重影響鍛件質(zhì)量。宏觀偏析特別是A偏析(連鑄通常為V偏析,以下同)是最嚴(yán)重的缺陷,顯著影響產(chǎn)品性能,而且無(wú)法通過(guò)后續(xù)工藝消除,因此迫切需要一種簡(jiǎn)單而實(shí)用的解決方法。近幾年,國(guó)內(nèi)煉鋼設(shè)備不斷升級(jí)與改進(jìn),但隨著產(chǎn)品規(guī)格越來(lái)越大,對(duì)鍛 件質(zhì)量要求也在不斷提高,因此產(chǎn)品合格率并沒(méi)有大幅度提高,重要產(chǎn)品的合格率反而下降了,導(dǎo)致這種結(jié)果的最主要原因是鋼錠或坯料中存在A偏析。A偏析區(qū)域存在大量的夾雜物,因此解決鋼錠中的夾雜物缺陷意義重大。對(duì)于某些鋼種(例如轉(zhuǎn)子用鋼),A偏析中的Al2O3加MnS夾雜物將嚴(yán)重影響材料力學(xué)性能,成為裂紋源,因此減輕鋼錠中的A偏析將有助于提高鍛件質(zhì)量。鋼錠A偏析區(qū)富集C、S、P、氧化物、硫化物以及氣體等,鋼錠鍛造后進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量檢測(cè)時(shí),A偏析區(qū)往往成為缺陷區(qū)域,難以達(dá)到檢測(cè)要求,從而增加了鍛件的報(bào)廢率,給生產(chǎn)鋼錠、坯料的企業(yè)帶來(lái)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。按照國(guó)際現(xiàn)有理論,解決鋼錠中A偏析的方法一般為加入外來(lái)冷卻物質(zhì)、外場(chǎng)處理或通過(guò)加強(qiáng)鋼錠的外部冷卻,實(shí)現(xiàn)鋼錠或坯料的快速凝固,以達(dá)到減輕A偏析目的。但這些方法操作難度大,在大型鋼錠或坯料制備過(guò)程難以實(shí)施。另外,這些方法在操作過(guò)程中可能帶入外來(lái)大型夾雜物,直接能引起鋼錠報(bào)廢。因此,針對(duì)大型鋼錠或者大斷面連鑄坯料,必須突破技術(shù)瓶頸,采用新技術(shù)解決A偏析問(wèn)題。中國(guó)科學(xué)院金屬研究所通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬、X射線實(shí)時(shí)觀察和實(shí)物解剖等可視化方法,發(fā)現(xiàn)A偏析的起源是夾雜物,主要為Al2O3加MnS,枝晶間流體緩慢流動(dòng)將促進(jìn)A偏析形成,但不是A偏析的根源。因此,通過(guò)鋼水純凈化可以抑制A偏析。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,解決鋼錠制造過(guò)程中最主要宏觀偏析缺陷問(wèn)題,同時(shí)對(duì)控制黑色合金材料的夾雜物含量、分布、尺寸,減少金屬液中的氣體含量都具有很好的效果,最終顯著減少直至消除鋼錠中A偏析缺陷。本發(fā)明的技術(shù)方案是一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,包括以下步驟I)電爐出鋼時(shí),要求P彡O. 005wt%,嚴(yán)禁冶煉鋼渣進(jìn)入鋼包內(nèi);同時(shí),有害元素總含量< IOOppm ;鋼水出爐過(guò)程中,添加氧化鈣3-15kg/t鋼水,同時(shí)添加鋁< O. 5kg/t鋼水,防止金屬液沸騰;2)金屬液預(yù)脫氧采用真空碳脫氧工藝,避免采用常規(guī)的鋁脫氧劑,減少夾雜物,特別是氧化物夾雜的數(shù)量;3)利用LF爐精煉渣脫硫技術(shù)進(jìn)行深脫硫,去除夾雜物,控制氧含量,要求S 彡 O.005wt% ;4)再通過(guò)VD真空脫氣爐進(jìn)行高真空脫氣、尤其是脫氧去除夾雜,實(shí)現(xiàn)金屬液冶煉純凈化,全氧含量< 15ppm,理想值< IOppm ;燒注過(guò)程采用惰性氣體保護(hù),或者在真空條件下澆注,進(jìn)--步脫氧或者不增氧。所述步驟I)中,電爐出鋼前應(yīng)保證P彡O. 005wt%,同時(shí)保證在10-20min內(nèi)沒(méi)有P升高的現(xiàn)象,同時(shí)噴碳粉O. l-2kg/t鋼水進(jìn)行微脫氧。所述步驟I)中,有害元素為As、Sn、Sb、Bi、Pb。所述步驟I)中,鋼水出爐過(guò)程中,添加鋁小于O. 5kg/t鋼水,或不添加鋁。
所述步驟I)中,鋼水出鋼時(shí)采用偏心底出鋼,或者倒換底漏包的方式進(jìn)行,防止鋼洛進(jìn)入精煉鋼包。所述步驟I)中,鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣與鋁材料干燥,分2-10次進(jìn)行添加。所述步驟2)中,預(yù)脫氧采用真空碳脫氧的工藝為將出鋼后形成的鋼渣全部去除后,按每噸鋼水計(jì),添加白灰Ca05-15kg/t鋼水,C粉l-4kg/t鋼水,螢石O. 5_5kg/t鋼水,造新洛。所述步驟2)中,真空碳脫氧前鋼包溫度控制在1610-1650°C ;其中,真空度達(dá)到O. 25-5乇,并且保持10-30min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到30_100L/min。所述步驟3)中,進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF精煉爐進(jìn)行深脫硫工藝;其中,渣的化學(xué)成分與重量比例為 CaO :50-70%, SiO2 :6_10%,CaF2 :10-30%, Al2O3 :1_3%,Mg0〈6%,(FeO+MnO)〈O. 9%, Fe余量;出鋼前保證鋼渣中(FeO+MnO)總含量小于O. 9%的時(shí)間保持在30min以上,同時(shí)要求S ( O. 005wt% ;若冶煉過(guò)程達(dá)不到上述要求,則進(jìn)行第二次真空碳脫氧。所述步驟4)中,將經(jīng)過(guò)LF爐精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD真空脫氣爐的真空度為O. 25-2乇,真空下利用40-100L/min的流量,從鋼包底部吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為20-40min ;在澆注過(guò)程中,對(duì)于重量在30噸以上的特大型鋼錠,采用真空澆注方式,達(dá)到進(jìn)一步脫氧和脫氣的目的;對(duì)于常壓澆注,采用惰性氣體進(jìn)行封閉保護(hù),防止增氧。本發(fā)明具有如下有益效果I.本發(fā)明通過(guò)對(duì)金屬液進(jìn)行純凈化控制,減少金屬液中的夾雜和有害元素,同時(shí)降低了金屬液中的硫含量、磷含量與氧含量,采用真空碳脫氧方法在真空下用碳進(jìn)行脫氧,少鋁或者無(wú)鋁脫氧,避免了氧化產(chǎn)物,從而抑制或消除A偏析。這是提高鋼錠質(zhì)量的一種簡(jiǎn)單而實(shí)用的操作方法。2.本發(fā)明通過(guò)嚴(yán)格控制金屬液的冶煉過(guò)程,防止冶煉鋼渣進(jìn)入精煉包而避免了精煉過(guò)程的回磷現(xiàn)象,防止磷含量的上升。通過(guò)本發(fā)明的精煉渣能夠?qū)崿F(xiàn)深脫硫工藝,將硫的含量控制在O. 005% (wt%,下同)以下,并且有利于降低冶煉時(shí)間。通過(guò)本發(fā)明的真空脫氣爐(VD)冶煉工藝有利于降低金屬液中的氣體含量。通過(guò)上述技術(shù)的運(yùn)用提高了金屬液的純凈度,消除或抑制A偏析。與其它控制A偏析的方法相比,此方法實(shí)際操作性更強(qiáng),是一種創(chuàng)新方法,對(duì)大斷面鋼錠和連鑄坯具有特殊意義。3.本發(fā)明適用于所有噸位鋼錠,連鑄坯料的制備,對(duì)大斷面、大噸位鋼錠和坯料尤其有效。本發(fā)明運(yùn)用范圍廣,顯著提高鋼錠以及坯料的內(nèi)部質(zhì)量??傊?,通過(guò)本發(fā)明中的純凈化冶煉和澆注控制技術(shù),減少金屬液中的夾雜物以及氣體含量,提高鋼水純凈度,實(shí)現(xiàn)減輕或消除A偏析的目的,適用于所有碳鋼、合金鋼等黑色金屬材料的冶煉,以及各種規(guī)格的圓錠、方錠以及各種規(guī)格的連鑄坯料、垂直大斷面連鑄坯料的制備。


圖I為500kg材質(zhì)為45#鋼錠低倍檢驗(yàn)結(jié)果。圖2為60噸材質(zhì)為12Cr2Mol鋼錠低倍檢驗(yàn)結(jié)果。圖3為45噸材質(zhì)為12Cr2Mol鋼錠低倍檢驗(yàn)結(jié)果。
圖4為100噸材質(zhì)為30Cr2Ni4鋼錠低倍檢驗(yàn)結(jié)果。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析缺陷,開(kāi)發(fā)純凈化冶煉控制技術(shù),減少了金屬液中的夾雜物,特別是氧化物,可有效解決鋼錠、連鑄坯料中的A偏析問(wèn)題,提高坯料的內(nèi)部質(zhì)量,該方法主要包括I)電爐出鋼時(shí)要求P彡O. 005wt%,避免鋼渣進(jìn)入鋼包內(nèi)。同時(shí),對(duì)As、Sn、Sb、Bi、
Pb等有害元素進(jìn)行控制,其總含量< lOOppm,每種有害元素含量< O. 006wt%。2)金屬液預(yù)脫氧采用真空碳脫氧工藝,避免采用常規(guī)的鋁脫氧劑,減少夾雜物數(shù)量。3)利用LF (精煉爐)進(jìn)行深脫硫,去除夾雜物,控制氧含量,要求S < O. 005wt%。4)再通過(guò)VD (真空脫氣爐)高真空進(jìn)行脫氧、脫氣、去除夾雜,實(shí)現(xiàn)金屬液純凈化控制,使全氧含量< 15ppm,理想值< lOppm。實(shí)施例I澆注500kg砂型鋼錠,材料為45#,采用真空電爐熔煉,電爐出鋼前P=O. 003wt%,同時(shí)15min內(nèi)沒(méi)有P含量升高的現(xiàn)象,添加O. 5kg/t (千克/噸)鋼水的碳粉進(jìn)行預(yù)脫氧。As、Sn,Sb,Bi,Pb等有害元素總含量為80ppm,每種元素含量均彡O. 005wt%。鋼水出爐時(shí),添加氧化鈣12kg/t鋼水。鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣要求干燥,分4次進(jìn)行添加。形成鋼渣后,進(jìn)行扒渣。將出鋼后形成的鋼渣全部去除,按每噸鋼水計(jì),添加白灰(CaO) 10kg/t鋼水,C粉2kg/t鋼水,螢石I. 5kg/t鋼水,造新渣。鋼包溫度控制在1610°C進(jìn)行真空碳脫氧工藝。其中,真空度達(dá)到O. 25乇,保持15min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到30L/min (升/分鐘)。進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF進(jìn)行深脫硫工藝,其中渣的化學(xué)成分與重量含量為CaO 55%, SiO2 :8%,CaF2 :15%,Al2O3 1%, MgO :4%,(FeO+MnO) :0. 6%, Fe 余量;出鋼前鋼渣在 30min時(shí)(FeO+MnO)總含量為0. 7%,硫的含量為0. 005wt%。將經(jīng)過(guò)LF精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD的真空度為0. 5乇,真空下利用70L/min的流量底吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為25min。真空澆注后,通過(guò)鋼錠解剖結(jié)果可知,鋼錠內(nèi)部不存在A偏析,鋼錠全氧量平均為8ppm,如圖I所示。實(shí)施例2澆注60t鋼錠,材料為12Cr2Mol,采用偏心底電爐出鋼,避免鋼渣進(jìn)入鋼包,電爐出鋼前P=O. 003wt%,同時(shí)15min內(nèi)沒(méi)有P含量升高的現(xiàn)象,噴O. 5kg/t鋼水的碳粉進(jìn)行預(yù)脫氧。As、Sn、Sb、Bi、Pb等有害元素總含量為80ppm,每種元素含量均彡O. 005wt%。鋼水出爐過(guò)程中,添加氧化鈣10kg/t鋼水,鋁O. 2kg/t鋼水。鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣與鋁材料要求干燥,分3次進(jìn)行添加。形成鋼渣后,進(jìn)行扒渣。將出鋼后形成的鋼渣全部去除,按每噸鋼水計(jì),添加白灰(Ca0)10kg/t鋼水,C粉lkg/t鋼水,螢石lkg/t鋼水,造新洛。鋼包溫度控制在1620°C進(jìn)行真空碳脫氧工藝。其中,真空度達(dá)到I乇,保持20min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到50L/min。進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF進(jìn)行深脫硫工藝,其中渣的化學(xué)成分與重量含量為 CaO 50%, SiO2 :7%,CaF2 :15%,Al2O3 :2%,MgO :4%,(FeO+MnO) :0. 7%,F(xiàn)e 余量;出鋼前鋼渣在30min時(shí)(FeO+MnO)總含量為0. 7%,硫的含量為0. 004wt%。將經(jīng)過(guò)LF精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD的真空度為I乇,真空下利用70L/min的流量底吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為25min。真空澆注后,通過(guò)鋼錠解剖結(jié)果可知,鋼錠內(nèi)部不存在A偏析,鋼錠全氧量平均為IOppm,如圖2所示。實(shí)施例3
澆注45t鋼錠,材料為12Cr2Mol,采用偏心底電爐出鋼,避免鋼渣進(jìn)入鋼包,電爐出鋼前P的含量為0. 004wt%,同時(shí)Ilmin內(nèi)沒(méi)有P含量升高的現(xiàn)象,噴碳粉0. 8kg/t鋼水進(jìn)行預(yù)脫氧。As、Sn、Sb、Bi、Pb等有害元素總含量為70ppm,每種元素含量均;^ 0. 004wt%。鋼水出爐過(guò)程中,添加氧化鈣12kg/t鋼水,鋁0. 3kg/t鋼水。鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣與鋁材料要求干燥,分4次進(jìn)行添加。形成鋼渣后,進(jìn)行扒渣。將出鋼后形成的鋼渣全部去除,按每噸鋼水計(jì),添加白灰(CaO) 9kg/t鋼水,C粉2kg/t鋼水,螢石2kg/t鋼水,造新渣。鋼包溫度控制在1640°C進(jìn)行真空碳脫氧工藝。其中,真空度達(dá)到I. 5乇,保持23min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到60L/min。進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF進(jìn)行深脫硫工藝,其中渣的化學(xué)成分與重量含量為 CaO 55%, SiO2 :9%,CaF2 :20%,Al2O3 :2%,MgO 5%, (FeO+MnO)0. 8%, Fe余量;出鋼前鋼渣在35min時(shí)(FeO+MnO)總含量為0. 8%,硫的含量為0. 005wt%。將經(jīng)過(guò)LF精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD的真空度為0. 5乇,真空下利用70L/min的流量底吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為20min。通過(guò)鋼錠解剖結(jié)果可知,鋼錠內(nèi)部不存在A偏析,鋼錠全氧量平均為9ppm,如圖3所示。實(shí)施例4澆注IOOt鋼錠,材料為30Cr2Ni4,采用偏心底電爐出鋼,避免鋼渣進(jìn)入鋼包,電爐出鋼前P的含量為0. 005wt%,同時(shí)15min內(nèi)沒(méi)有P含量升高的現(xiàn)象,碳粉噴3kg/t鋼水進(jìn)行預(yù)脫氧。As、Sn、Sb、Bi、Pb等有害元素總含量60ppm,每種元素含量均< 0. 005wt%。鋼水出爐過(guò)程中,添加氧化鈣15kg/t鋼水,鋁0. 25kg/t鋼水。鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣與鋁材料要求干燥,共分4次進(jìn)行添加。形成鋼渣后20min后進(jìn)行扒渣。將出鋼后形成的鋼渣全部去除,按每噸鋼水計(jì),添加白灰(CaO) 12kg/t鋼水,C粉lkg/t鋼水,螢石4kg/t鋼水,造新渣。鋼包溫度控制在1630°C進(jìn)行真空碳脫氧工藝。其中,真空度達(dá)到I乇,保持25min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到80L/min。進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF進(jìn)行深脫硫工藝,其中渣的化學(xué)成分與重量含量為 CaO 60%, SiO2 :7%,CaF2 20%, Al2O3 :2%,MgO :4%,(FeO+MnO)0. 7%,F(xiàn)e余量;出鋼前鋼渣在30min時(shí)(FeO+MnO)總含量為0. 7%,硫的含量0. 003wt%。將經(jīng)過(guò)LF精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD的真空度為0. 5乇,真空下利用80L/min的流量底吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為25min。通過(guò)鋼錠解剖結(jié)果可知,鋼錠內(nèi)部不存在A偏析,鋼錠全氧量平均為lOppm,如圖4所示。本發(fā)明工作過(guò)程及結(jié)果本發(fā)明通過(guò)對(duì)金屬液的純凈化控制,減少金屬液中的夾雜與氣體含量,特別是氧化物含量。通過(guò)控制措施防止冶煉鋼渣進(jìn)入精煉包,避免了精煉過(guò)程的回磷現(xiàn)象,防止磷含量的上升。采用真空碳脫氧的方式避免了脫氧產(chǎn)物,減少了夾雜物含量,通過(guò)本發(fā)明的精煉渣能夠?qū)崿F(xiàn)深脫硫工藝,將硫的含量控制在O. 005wt%以下,并且有利于降低冶煉時(shí)間。通過(guò)本發(fā)明的VD冶煉工藝有利于降低氣體含量。通過(guò)上述技術(shù)的運(yùn)用提高了金屬液的純凈度,消除或抑制A偏析。實(shí)施例的結(jié)果表明,與其它控制A偏析的方法相比,此方法在大型件中實(shí)際操作性更強(qiáng)。通過(guò)控氧純凈化冶煉技術(shù),減少了金屬液中的夾雜物,特別是氧化物含量,可有效 抑制或消除鋼錠、連鑄坯料中的A偏析缺陷,提高坯料的內(nèi)部質(zhì)量,是提高鋼錠或者坯料質(zhì)量的一種簡(jiǎn)單而實(shí)用的操作方法。本發(fā)明為大斷面、大噸位鋼錠和大斷面連鑄坯料A偏析控制提供了新途徑,突破了 A偏析控制的技術(shù)瓶頸,也有利于凝固偏析理論的發(fā)展。
權(quán)利要求
1.一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,包括以下步驟 1)電爐出鋼時(shí),要求PS0. 005wt%,嚴(yán)禁冶煉鋼渣進(jìn)入鋼包內(nèi);同時(shí),有害元素總含量(IOOppm ;鋼水出爐過(guò)程中,添加氧化鈣3-15kg/t鋼水,同時(shí)添加鋁< 0. 5kg/t鋼水,防止金屬液沸騰; 2)金屬液預(yù)脫氧采用真空碳脫氧工藝,避免采用常規(guī)的鋁脫氧劑,減少夾雜物,特別是氧化物夾雜的數(shù)量; 3)利用LF爐精煉渣脫硫技術(shù)進(jìn)行深脫硫,去除夾雜物,控制氧含量,要求S 彡 0.005wt% ; 4)再通過(guò)VD真空脫氣爐進(jìn)行高真空脫氣、尤其是脫氧去除夾雜,實(shí)現(xiàn)金屬液冶煉純凈化,全氧含量< 15ppm,理想值< IOppm ;燒注過(guò)程采用惰性氣體保護(hù),或者在真空條件下燒注,進(jìn)一一步脫氧或者不增氧。
2.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟I)中,電爐出鋼前應(yīng)保證P彡0. 005wt%,同時(shí)保證在10-20min內(nèi)沒(méi)有P升高的現(xiàn)象,同時(shí)噴碳粉0. l-2kg/t鋼水進(jìn)行微脫氧。
3.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟I)中,有害元素為As、Sn、Sb、Bi、Pb。
4.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟I)中,鋼水出爐過(guò)程中,添加鋁小于0. 5kg/t鋼水,或不添加鋁。
5.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟I)中,鋼水出鋼時(shí)采用偏心底出鋼,或者倒換底漏包的方式進(jìn)行,防止鋼渣進(jìn)入精煉鋼包。
6.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟I)中,鋼水出爐時(shí)添加的氧化鈣與鋁材料干燥,分2-10次進(jìn)行添加。
7.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟2)中,預(yù)脫氧采用真空碳脫氧的工藝為將出鋼后形成的鋼渣全部去除后,按每噸鋼水計(jì),添加白灰Ca05-15kg/t鋼水,C粉l-4kg/t鋼水,螢石0. 5_5kg/t鋼水,造新渣。
8.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟2)中,真空碳脫氧前鋼包溫度控制在1610-1650°C ;其中,真空度達(dá)到0. 25-5乇,并且保持10-30min,真空保持過(guò)程中鋼包氬氣流量調(diào)整到30_100L/min。
9.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟3)中,進(jìn)行預(yù)脫氧以后,利用LF精煉爐進(jìn)行深脫硫工藝;其中,渣的化學(xué)成分與重量比例為 CaO :50-70%, SiO2 :6_10%,CaF2 :10-30%,Al2O3 :1_3%,Mg0<6%, (FeO+MnO)〈O. 9%, Fe余量;出鋼前保證鋼洛中(FeO+MnO)總含量小于0. 9%的時(shí)間保持在30min以上,同時(shí)要求S ( 0. 005wt% ;若冶煉過(guò)程達(dá)不到上述要求,則進(jìn)行第二次真空碳脫氧。
10.按照權(quán)利要求I所述的通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,其特征在于,所述步驟4)中,將經(jīng)過(guò)LF爐精煉之后的金屬液進(jìn)入VD真空脫氣爐內(nèi)冶煉,VD真空脫氣爐的真空度為0. 25-2乇,真空下利用40-100L/min的流量,從鋼包底部吹氬氣進(jìn)行攪拌,凈化金屬液,處理時(shí)間為20-40min ;在澆注過(guò)程中,對(duì)于重量在30噸以上的特大型鋼錠,采用真空澆注方式,達(dá)到進(jìn)一步脫氧和脫氣的目的;對(duì)于常壓澆注,采用惰性氣體進(jìn)行封閉保護(hù),防止增氧。
全文摘要
本發(fā)明涉及所有碳鋼、合金鋼等黑色金屬材料的冶煉與澆注,具體為一種通過(guò)鋼水純凈化控制鋼錠A偏析的方法,應(yīng)用于各種規(guī)格的圓錠、扁鋼以及各種規(guī)格的普通連鑄坯料、垂直大斷面連鑄坯料的制備。電爐出鋼時(shí)要求P含量≤0.005wt%,避免鋼渣進(jìn)入鋼包內(nèi)。金屬液預(yù)脫氧采用真空碳脫氧工藝,少用或避免采用常規(guī)的鋁脫氧劑,減少夾雜物數(shù)量。利用LF進(jìn)行深脫硫、去除夾雜物、控制氧含量,要求硫的含量≤0.005wt%。再通過(guò)高真空進(jìn)行脫氧、脫氣去除夾雜,實(shí)現(xiàn)金屬液純凈化控制,最后使全氧含量≤15ppm,理想值≤10ppm。本發(fā)明通過(guò)純凈化冶煉和澆注控制技術(shù),減少金屬液中的夾雜物,特別是氧化物含量可有效減少,直至消除鋼錠、連鑄坯料中A偏析問(wèn)題,顯著提高鋼錠的內(nèi)部質(zhì)量。
文檔編號(hào)C21C7/00GK102808062SQ20121025178
公開(kāi)日2012年12月5日 申請(qǐng)日期2012年7月19日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月19日
發(fā)明者李殿中, 傅排先, 劉宏偉, 夏立軍, 李依依 申請(qǐng)人:中國(guó)科學(xué)院金屬研究所
網(wǎng)友詢問(wèn)留言 已有0條留言
  • 還沒(méi)有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!
1