專利名稱:一種在鋼包內脫磷至超低的方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種在鋼包內脫磷至超低的方法。
背景技術:
磷是對鋼質韌性有害的元素,它能顯著降低鋼的低溫沖擊韌性,增加鋼的強度和 硬度;磷在鋼中的偏析比較嚴重,容易使鋼的局部組織異常,造成機械性能不均勻;磷還會 引起腐蝕疲勞和焊接開裂。因此,有許多鋼種要求成品中磷含量實現(xiàn)超低,小于0.003%?,F(xiàn)有的脫磷方法是第一步、將鐵水和廢鋼按一定比例裝入轉爐,按轉爐正常的冶 煉方式吹煉,出鋼擋渣,鋼液在鋼包內脫氧合金化,出鋼后扒渣;第二步、將扒渣后的鋼液再 次裝入轉爐,按轉爐正常冶煉方式吹煉,出鋼擋渣,鋼液在鋼包內不脫氧合金化,出鋼后扒 渣,然后進行升溫、脫氧合金化等精煉處理后連鑄或模鑄?,F(xiàn)行的方法生產周期長,成本高, 而且達不到某些超低磷鋼對成品中磷含量小于0. 003%的要求,影響產品的性能和質量。
發(fā)明內容
為克服現(xiàn)有在鋼包內脫磷至超低的方法的上述不足,本發(fā)明提供一種在鋼包內脫 磷至超低的方法,本鋼包內脫磷至超低的方法生產周期短,成本低,鋼成品中磷含量可達到 0. 003% 以下。本發(fā)明的構思是,轉爐按正常冶煉方式吹煉,關鍵是在轉爐出鋼前,先將石灰、 螢石和碳鋼除塵灰壓塊加入鋼包內,出鋼時鋼液中氧含量不小于0. 065%,磷含量不大于 0. 015% ;在鋼包內不脫氧合金化,包內鋼液溫度不高于1590°C ;充分利用出鋼過程脫磷,出 鋼全過程鋼包底吹氬攪拌;出鋼擋渣,出鋼結束后扒渣,再對鋼液升溫、脫氧合金化等精煉 處理,之后連鑄或模鑄。本發(fā)明在鋼包內脫磷至超低的方法包括下述依次的步驟I 轉爐按正常冶煉方式吹煉,轉爐出鋼前,先將石灰、螢石和碳鋼除塵灰壓塊加 入鋼包內,加入量分別為石灰7-9Kg/t、螢石1. 5-2. OKg/t、碳鋼除塵灰壓塊3-5Kg/t (每噸 鋼液加入量)。II 轉爐出鋼時,鋼液中氧含量不小于0.065%,磷含量不大于0.015%;鋼液在鋼 包內不脫氧合金化;出鋼全過程鋼包底吹氬攪拌,鋼包底吹供氣強度3. 0-6. OL/min. t。III出鋼擋渣,下渣量不大于6Kg/t (每噸鋼水);出鋼后,鋼包內鋼液溫度不高于 15900C (一般1590°C-1590°C);扒渣后,鋼液中帶渣量不大于2Kg/t ;扒渣結束后再對鋼液 進行升溫、脫氧合金化等精煉處理。之后連鑄或模鑄。本發(fā)明采用石灰、螢石和碳鋼除塵灰壓塊理化指標如下a石灰理化指標(質量百分比)為CaO ^ 90% ; MgOd SiO2 ^ 2. 5% ; P^O. 02% ;S^O. 05% ;水份< 0.;生燒 + 過燒率彡 12% ;粒度不大于50mm。
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b螢石理化指標(質量百分比)為CaF2 ^ 85% ; SiO2 ^ 14% ; P^O. 06% ; S^O. 15% ;水份<0.5%;粒度 10_50mm。c碳鋼除塵灰壓塊理化指標(質量百分比)為TFe ^ 45% ;FeO ^ 45% ;CaO ^ 10% ; SiO2 ^ 5% ;P^O. 05% ;S ^ 0. 12% ;水份< 0. 5% ;粒度 10_50mm。本發(fā)明適應于沒有鐵水脫磷裝備的轉爐鋼廠生產超低磷鋼,轉爐按正常冶煉方式 吹煉,在出鋼前先將石灰、螢石和碳鋼除塵灰壓塊加入鋼包內,充分利用轉爐出鋼過程在鋼 包內脫磷,縮短轉爐生產周期;用碳鋼除塵灰壓塊作脫磷劑,低成本脫磷,可使成品磷含量 小于 0. 003%。
具體實施例方式下面結合實施例詳細說明本發(fā)明的具體實施方式
,但本發(fā)明的具體實施方式
不局 限于下述的實施例。實施例一本實施例是在180噸復吹轉爐上進行的,所用鋼包底部裝有2個底吹供氣裝置,單 底供氣流量最大為700L/min。冶煉鋼種為9% Ni,在GB24510-2009中,其成品成分的質量 百分比見表1。表 權利要求
一種在鋼包內脫磷至超低的方法,它包括下述依次的步驟Ⅰ 轉爐按正常冶煉方式吹煉,轉爐出鋼前,先將石灰、螢石和碳鋼除塵灰壓塊加入鋼包內,加入量分別為石灰7 9Kg/t、螢石1.5 2.0Kg/t、碳鋼除塵灰壓塊3 5Kg/t;Ⅱ 轉爐出鋼時,鋼液中氧含量不小于0.065%,磷含量不大于0.015%;鋼液在鋼包內不脫氧合金化;出鋼全過程鋼包底吹氬攪拌,鋼包底吹供氣強度3.0 6.0L/min.t;Ⅲ 出鋼擋渣,下渣量不大于6Kg/t;出鋼后,鋼包內鋼液溫度不高于1590℃;扒渣后,鋼液中帶渣量不大于2Kg/t;扒渣結束后再對鋼液進行升溫、脫氧合金化精煉處理。
2.根據(jù)權利要求1所述的在鋼包內脫磷至超低的方法,其特征是采用石灰、螢石和碳 鋼除塵灰壓塊理化指標如下a石灰理化指標(質量百分比)為CaO ^ 90% ;MgO ^ 5% ; SiO2 ^ 2. 5% ; P^O. 02% ; S彡0. 05% ;水份<0.5%% ;生燒+過燒率彡12% ; 粒度不大于50mm ; b螢石理化指標(質量百分比)為CaF2 ^ 85% ; SiO2 ^ 14% ; P 彡 0.06%; S^O. 15% ;水份< 0. 5% ;粒度 10-50mm ;c碳鋼除塵灰壓塊理化指標(質量百分比)為TFe 彡 45% ;FeO 彡 45% ;CaO 彡 10% ; SiO2 彡 5% ;P^O. 05% ;S ^ 0. 12% ;水份< 0. 5% ;粒度 10-50mm。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種在鋼包內脫磷至超低的方法,它包括下述依次的步驟(1)轉爐按正常冶煉方式吹煉,轉爐出鋼前,先將石灰、螢石和碳鋼除塵灰壓塊加入鋼包內,加入量分別為石灰7-9kg/t、螢石1.5-2.0kg/t、碳鋼除塵灰壓塊3-5kg/t。(2)轉爐出鋼時,鋼液中氧含量不小于0.065%,磷含量不大于0.015%;鋼液在鋼包內不脫氧合金化;出鋼全過程鋼包底吹氬攪拌,鋼包底吹供氣強度3.0-6.0L/min.t。(3)出鋼擋渣,下渣量不大于6kg/t;出鋼后,鋼包內鋼液溫度不高于1590℃;扒渣后,鋼液中帶渣量不大于2kg/t;扒渣結束后再對鋼液進行升溫、脫氧合金化精煉處理。本鋼包內脫磷至超低的方法成本低,鋼成品中磷含量可達到0.003%以下。
文檔編號C21C7/064GK101979672SQ20101050159
公開日2011年2月23日 申請日期2010年9月29日 優(yōu)先權日2010年9月29日
發(fā)明者張增武, 濮玉虎, 謝彥明 申請人:山西太鋼不銹鋼股份有限公司