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一種火電廠凝汽器不停運清洗方法

文檔序號:4503104閱讀:421來源:國知局
專利名稱:一種火電廠凝汽器不停運清洗方法
技術領域
本發(fā)明屬于凝汽器清洗技術領域,具體涉及一種火電廠凝汽器不停運清洗方法。
背景技術
火力發(fā)電機組的凝汽設備是重要的熱交換設備,作用是將汽輪機排氣冷凝成水的一種換熱器,并形成及保持所需要的真空。凝汽設備包括凝汽器、抽氣器、凝結水泵和循環(huán)水泵,其中凝汽器是最主要的組成部分。凝汽器是整個熱力循環(huán)中的冷源,主要作用是在汽輪機排汽口形成較高真空,使蒸汽在汽輪機中膨脹到最低壓力,增大蒸汽在汽輪機中的可用焓降,提高循環(huán)熱效率;將汽輪機的排汽凝結成水,重新送回鍋爐循環(huán);匯集各種疏水,減少汽水損失。近年來,隨著火電廠使用原水水質的惡化和循環(huán)冷卻水濃縮倍率的提高,雖然采取了防垢措施,但凝汽器銅管結垢現象頻繁發(fā)生。冷凝器結垢的主要危害是降低機組的效率。凝汽器銅管結垢后,凝汽器真空度降低,機組效率降低,煤耗升高,銅管脫鋅腐蝕,嚴重時會導致泄漏,引起鍋爐腐蝕、結垢,甚至爆管。通常凝汽器管結垢后需要停機清洗,即利用大、小修時間,另增設酸洗箱、酸洗泵,對銅管進行化學清洗;清洗液多為無機酸加緩蝕劑組成。這種停機狀態(tài)下的化學清洗,所需臨時系統(tǒng)設備龐大復雜,消耗大量的人力、物力和財力。此外,因為停機清洗少發(fā)電造成的經濟損失也比較大。如果遇到用電高峰,機組不能停運,結垢不能及時清除,會給機組的安全運行帶來極大的危害。

發(fā)明內容
本發(fā)明目的在于提供一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,該清洗方法不影響機組正常發(fā)電,節(jié)省成本。為實現上述目的,本發(fā)明采用如下技術方案一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,包括以下步驟
①以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)容積為2000 80000m3為例,向循環(huán)水泵吸入池中加入粘泥剝離劑保持濃度在50 200ppm,含粘泥剝離劑的水溶液自循環(huán)水泵吸入池流經循環(huán)水泵、凝汽器和冷卻水塔后,回到循環(huán)水泵吸入池中,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行循環(huán)清洗直至冷卻水塔柱基本恢復本色(水溶液循環(huán)流速以0. 6 2. 2 m/s為宜);加入粘泥剝離劑期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停止排污,至粘泥剝離階段完成后恢復排污至水中基本無粘泥殘留,并同時補充等量循環(huán)水;
②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量50 1000g/m3計,控制循環(huán)冷卻水流速在0.6 2. 2 m/s,向循環(huán)水泵吸入池中加入50 200ppm氨基三甲叉膦酸、20 IOOppm聚丙烯酸鹽和5 20ppm緩蝕劑,并通過添加無機酸控制凝汽器進口處的溶液pH在5 6之間,清洗期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不排污,當濁度增大至10 100 NTU時,排放污水200 5000噸并同時補充等量循環(huán)水;
③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差溫度<4°C時,清洗完成。此外,還可以通過監(jiān)測凝汽器進、出口水溶液的ΔρΗ、硬
度及總鐵含量的變化等指標來進一步判斷清洗效果。具體的,步驟①中所述粘泥剝離劑為季銨鹽或異噻唑啉酮等。步驟②中所述的無機酸可以是濃硝酸(質量分數約65%)或濃鹽酸(質量分數約37%)等。常用的聚丙烯酸鹽有ΤΗ-1100聚丙烯酸鹽(山東省泰和水處理有限公司生產)、XG-309聚丙烯酸鹽(常州市星光園林綠化工程有限公司生產)、聚丙烯酸鈉(PAAS,仙桃市信達化工有限責任公司生產)等。常用的季銨鹽有十八烷基二甲基芐基氯銨(1827)、十四烷基二甲基芐基氯化胺(1427)、十二烷基二甲基芐基氯化銨(1227)等。和現有技術相比,本發(fā)明清洗方法的有益效果
本發(fā)明方法采用不停機清洗,具有以下三個顯著特點1)清洗范圍大,可以清洗整個循環(huán)冷卻水系統(tǒng),包括停機清洗所不能達到的循環(huán)水冷卻塔、循環(huán)水管道等。2)不需要添加龐大的臨時系統(tǒng),減少了安裝工作量,降低了清洗成本。3)不影響機組正常運行,與停機清洗相比節(jié)省了大量的時間,生產效率高。4)清洗劑高效、無毒、性質溫和。


圖1是本發(fā)明所述火電廠凝汽器不停運清洗方法的工藝流程圖。
具體實施例方式下面結合優(yōu)選實施例對本發(fā)明方法做進一步詳細說明,但本發(fā)明保護范圍不限于此。實施例1
如圖1所示,一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,包括以下步驟
①循環(huán)冷卻水系統(tǒng)容積2000m3,向循環(huán)水泵吸入池1中加入季銨鹽(季銨鹽為十八烷基二甲基芐基氯銨,山東長江化工有限公司生產)保持濃度在50ppm,循環(huán)水流速約1. Om/s,含季銨鹽的水溶液自循環(huán)水泵吸入池1流經循環(huán)水泵2、凝汽器4和冷卻水塔6后,回到循環(huán)水泵吸入池1中,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行循環(huán)清洗,約3 后冷卻水塔柱基本恢復本色;加入季銨鹽期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停止排污,至粘泥剝離階段完成后恢復排污,排放污水約600噸,水中基本無粘泥殘留,并同時補充等量循環(huán)水;
②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量50g/m3計,控制循環(huán)水流速在1.Om/s,向循環(huán)水泵吸入池中加入50ppm氨基三甲叉膦酸、30ppm ΤΗ-1100聚丙烯酸鹽和5ppm HQ-102復合緩蝕阻垢劑(購自廊坊華清水處理制劑有限公司),并約分6次添加濃硝酸(30噸左右)控制凝汽器進口3處的溶液pH約在5,清洗期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不排污,當濁度上升為20 NTU時,排放污水約200噸并同時補充等量循環(huán)水;
③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差溫度為2°C時,清洗完成。此時監(jiān)測凝汽器進口3、出口 5水溶液的ΔρΗ =0. 3,硬度變化約為0. 4 ppm,總鐵含量濃度變化約為0. 5 ppm。實施例2
如圖1所示,一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,包括以下步驟①循環(huán)冷卻水系統(tǒng)容積^OOOm3,向循環(huán)水泵吸入池1中加入異噻唑啉酮保持濃度在lOOppm,循環(huán)水流速約1. 2m/s,含異噻唑啉酮的水溶液自循環(huán)水泵吸入池1流經循環(huán)水泵2、凝汽器4和冷卻水塔6后,回到循環(huán)水泵吸入池1中,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行循環(huán)清洗,約60h后冷卻水塔柱基本恢復本色;加入異噻唑啉酮期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停止排污,至粘泥剝離階段完成后恢復排污,排放污水約1萬噸,水中基本無粘泥殘留,并同時補充等量循環(huán)水;
②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量80g/m3計,控制循環(huán)水流速在1.2m/s,向循環(huán)水泵吸入池中加入IOOppm氨基三甲叉膦酸、50ppm TH-1100聚丙烯酸鹽和15ppm HQ-102復合緩蝕阻垢劑,并約分14次添加濃硝酸(190噸左右)控制凝汽器進口處的溶液pH約在5. 5,清洗期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不排污,當濁度上升為40 NTU時,排放污水約2000噸并同時補充等量循環(huán)水;
③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差為3°C時,清洗完成。此時監(jiān)測凝汽器進、出口水溶液的ΔρΗ= 0.2,硬度變化約為0.3 ppm,總鐵含量濃度變化約為0.4 ppm。 實施例3
如圖1所示,一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,包括以下步驟
①循環(huán)冷卻水系統(tǒng)容積75000m3,向循環(huán)水泵吸入池1中加入異噻唑啉酮保持濃度在180ppm,控制循環(huán)水流速在2. Om/s,含異噻唑啉酮的水溶液自循環(huán)水泵吸入池1流經循環(huán)水泵2、凝汽器4和冷卻水塔6后,回到循環(huán)水泵吸入池1中,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行循環(huán)清洗,約7 后冷卻水塔柱基本恢復本色;加入異噻唑啉酮期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停止排污,至粘泥剝離階段完成后恢復排污,排放污水約1.8萬噸,水中基本無粘泥殘留,并同時補充等量循環(huán)水;
②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量900g/m3計,控制循環(huán)水流速在2.Om/s,向循環(huán)水泵吸入池中加入200ppm氨基三甲叉膦酸、80ppm TH-1100聚丙烯酸鹽和20ppm HQ-102復合緩蝕阻垢劑,并約分20次添加濃硝酸(700噸左右)控制凝汽器進口處的溶液pH約在6,清洗期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不排污,當濁度上升為60 NTU時,排放污水約4000噸并同時補充等量循環(huán)水;
③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差為4°C時,清洗完成。此時監(jiān)測凝汽器進、出口水溶液的ΔρΗ = 0. 2,硬度變化約為0. 4 ppm,總鐵含量濃度變化約為0. 4 ppm。
權利要求
1.一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,其特征在于,包括以下步驟①向循環(huán)水泵吸入池中加入粘泥剝離劑保持濃度在50 200ppm,含粘泥剝離劑的水溶液自循環(huán)水泵吸入池流經循環(huán)水泵、凝汽器和冷卻水塔后,回到循環(huán)水泵吸入池中,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行循環(huán)清洗直至冷卻水塔柱恢復本色;加入粘泥剝離劑期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停止排污,至粘泥剝離階段完成后恢復排污至水中無粘泥殘留,并同時補充等量循環(huán)水;②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量50 1000g/m3計,控制循環(huán)冷卻水流速在0.6 2. 2 m/s, 向循環(huán)水泵吸入池中加入50 200ppm氨基三甲叉膦酸、20 IOOppm聚丙烯酸鹽和5 20ppm緩蝕劑,并通過添加無機酸控制凝汽器進口處的溶液pH在5 6之間,清洗期間循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不排污,當濁度增大至10 100 NTU時,排放污水200 5000噸并同時補充等量循環(huán)水;③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差溫度<4°C時,清洗完成。
2.如權利要求1所述火電廠凝汽器不停運清洗方法,其特征在于,步驟①中所述粘泥剝離劑為季銨鹽或異噻唑啉酮。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種火電廠凝汽器不停運清洗方法,包括以下步驟①向循環(huán)水泵吸入池中加入粘泥剝離劑保持濃度在50~200ppm,水溶液自循環(huán)水泵吸入池流經循環(huán)水泵、凝汽器和冷卻水塔后,回到循環(huán)水泵吸入池中,循環(huán)清洗至冷卻水塔柱恢復本色;②以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢量50~1000g/m3計,控制循環(huán)冷卻水流速在0.6~2.2m/s,向循環(huán)水泵吸入池中加入50~200ppm氨基三甲叉膦酸、20~100ppm聚丙烯酸鹽和5~20ppm緩蝕劑,并通過添加無機酸控制凝汽器進口處的溶液pH在5~6之間;③檢測凝汽器兩端溫度,當凝汽器端差溫度≤4℃時,清洗完成。該清洗方法不影響機組正常發(fā)電,可有效節(jié)省成本。
文檔編號F28G9/00GK102564216SQ201210040738
公開日2012年7月11日 申請日期2012年2月22日 優(yōu)先權日2012年2月22日
發(fā)明者吳文龍, 張小霓, 張春雷, 李東梅 申請人:河南電力試驗研究院
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