本實(shí)用新型屬于玻璃瓶制造領(lǐng)域,具體地說(shuō),尤其涉及一種醫(yī)藥玻璃瓶?jī)?nèi)噴式霜化裝置。
背景技術(shù):
玻璃瓶在熱加工過(guò)程中,玻璃中的堿金屬在高溫條件下易揮發(fā)逸出,發(fā)生氧化反應(yīng)生成氧化物附著在瓶子內(nèi)壁上,由于該金屬氧化物主要為氧化鈉,其不易溶于水,在瓶子清洗工序很難去除,因此,如藥用玻璃瓶需進(jìn)行霜化工序,即通過(guò)硫磺燃燒與氧化鈉反應(yīng)生成可溶性的硫酸鈉。目前,傳統(tǒng)霜化技術(shù)是將硫磺分別放到四個(gè)容器中,再將四個(gè)容器分別放到退火爐熔化區(qū)的不同位置(全部手工操作),使硫磺進(jìn)行燃燒生成二氧化硫,再進(jìn)一步生成三氧化硫;霜化的化學(xué)方程式是:Na2O+CO2=Na2CO3;2Na2O+O2=2Na2O2;Na2O+SO3=Na2SO4;2Na2O2+2SO3=2Na2SO4+O2。
但傳統(tǒng)霜化技術(shù)存在的缺陷是:1、不自動(dòng)加料:人工將硫磺放入容器內(nèi),再人工將放硫磺的容器放進(jìn)退火爐網(wǎng)帶下面,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,操作人員需要定期打開(kāi)爐門(mén)將其放進(jìn)爐膛內(nèi),既高溫作業(yè)又造成爐膛內(nèi)的熱量外溢,造成退火爐一定熱量損失;2、產(chǎn)品霜化效果差:由于人工增加硫磺,硫磺增加量及增加頻率很難保持一致,且現(xiàn)有技術(shù)中將玻璃瓶放在不銹鋼框內(nèi)進(jìn)行退火,玻璃瓶在框內(nèi)多層放置且姿勢(shì)各異,所以霜化的效果很不理想;3、成本高:由于盛放硫磺的容器是放在網(wǎng)帶的下面,且玻璃瓶在框內(nèi)多層放置、姿勢(shì)各異,需加大硫磺煙氣量,每臺(tái)退火爐每天消耗硫磺為90公斤至100公斤;4、污染嚴(yán)重:燃燒硫磺數(shù)量多,產(chǎn)生的二氧化硫和三氧化硫氣體也多,相應(yīng)對(duì)自然環(huán)境污染也大。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于克服上述缺陷,提供一種醫(yī)藥玻璃瓶?jī)?nèi)噴式霜化裝置,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,實(shí)現(xiàn)硫磺自動(dòng)化加料,燃燒產(chǎn)生的煙氣自動(dòng)進(jìn)入退火爐,節(jié)省了人力,提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品霜化質(zhì)量。
所述的醫(yī)藥玻璃瓶?jī)?nèi)噴式霜化裝置,包括退火爐,退火爐內(nèi)頂部設(shè)有隔熱板,隔熱板下方設(shè)有退火網(wǎng)帶;所述退火爐通過(guò)進(jìn)氣主管與硫磺燃燒器連接,退火爐內(nèi)隔熱板下方設(shè)有進(jìn)氣支管,進(jìn)氣支管與進(jìn)氣主管連接,進(jìn)氣支管下方設(shè)有噴嘴。
進(jìn)一步的,所述硫磺燃燒器包括燃燒器本體,燃燒器本體頂部設(shè)有出氣口,燃燒器本體上設(shè)有進(jìn)風(fēng)管,進(jìn)風(fēng)管上設(shè)有加料口,加料口通過(guò)溜料槽與硫磺自動(dòng)加料裝置配合。
進(jìn)一步的,所述硫磺自動(dòng)加料裝置包括硫磺料斗,硫磺料斗底部設(shè)有出料口,出料口下方設(shè)有托料槽,托料槽上設(shè)有推料塊,推料塊與氣缸連接。
進(jìn)一步的,所述溜料槽上部與托料槽連接,溜料槽下部與加料口連接。
進(jìn)一步的,所述進(jìn)風(fēng)管與燃燒器本體的夾角a為45°—60°。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:
1、本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,通過(guò)退火爐內(nèi)增設(shè)進(jìn)氣支管及噴嘴,實(shí)現(xiàn)霜化氣體的自動(dòng)供給,節(jié)省了人力,同時(shí)大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了退火爐的熱量外溢,降低了熱量損失;
2、本實(shí)用新型增設(shè)外置式的硫磺燃燒器,并通過(guò)硫磺自動(dòng)加料裝置實(shí)現(xiàn)硫磺定時(shí)、定量向燃燒器本體內(nèi)加料,使硫磺燃燒生成的二氧化硫和三氧化硫濃度穩(wěn)定,進(jìn)而提高玻璃瓶批量霜化時(shí)的霜化效果及效率;
3、硫磺自動(dòng)加料裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,通過(guò)氣缸、推料塊及溜料槽實(shí)現(xiàn)硫磺自動(dòng)加料,解放了人力,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為硫磺燃燒器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為進(jìn)氣主管和進(jìn)氣支管的俯視圖;
圖4為自動(dòng)輸瓶裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中,1、燃燒器本體;2、進(jìn)風(fēng)管;3、加料口;4、出氣口;5、溜料槽;6、硫磺料斗;7、托料槽;8、推料塊;9、氣缸;10、出料口;11、退火爐;12、自動(dòng)輸瓶裝置;13、退火網(wǎng)帶;14、隔熱板;15、進(jìn)氣主管;16、進(jìn)氣支管;17、噴嘴。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說(shuō)明:
如圖1和圖3所示,醫(yī)藥玻璃瓶?jī)?nèi)噴式霜化裝置,包括退火爐11,退火爐11內(nèi)頂部設(shè)有隔熱板14,隔熱板14下方設(shè)有退火網(wǎng)帶13;所述退火爐11通過(guò)進(jìn)氣主管15與硫磺燃燒器連接,退火爐11內(nèi)隔熱板14下方設(shè)有進(jìn)氣支管16,進(jìn)氣支管16與進(jìn)氣主管15連接,進(jìn)氣支管16下方設(shè)有噴嘴17;
如圖2所示,所述硫磺燃燒器包括燃燒器本體1,燃燒器本體1頂部設(shè)有出氣口4,燃燒器本體1上設(shè)有進(jìn)風(fēng)管2,進(jìn)風(fēng)管2上設(shè)有加料口3,加料口3通過(guò)溜料槽5與硫磺自動(dòng)加料裝置配合;硫磺自動(dòng)加料裝置包括硫磺料斗6,硫磺料斗6底部設(shè)有出料口10,出料口10下方設(shè)有托料槽7,托料槽7上設(shè)有推料塊8,推料塊8與氣缸9連接;溜料槽5上部與托料槽7連接,溜料槽5下部與加料口3連接。
所述進(jìn)風(fēng)管2與燃燒器本體1的夾角a為45°—60°,夾角a最好為55°,這方便硫磺和助燃空氣進(jìn)入燃燒器本體1。
如圖4所示,本實(shí)用新型在工作時(shí),退火爐11與自動(dòng)輸瓶裝置12連接。使用時(shí),制瓶機(jī)制作的玻璃瓶通過(guò)輸送網(wǎng)帶送入自動(dòng)輸瓶裝置12,由于自動(dòng)輸瓶裝置12是靜止的,所以玻璃瓶積壓在自動(dòng)輸瓶裝置12上,通過(guò)后續(xù)輸出的玻璃瓶推動(dòng)自動(dòng)輸瓶裝置12上積壓玻璃瓶前進(jìn),并進(jìn)入退火爐11內(nèi)的退火網(wǎng)帶13上進(jìn)行退火和霜化處理。
將硫磺全部倒入硫磺料斗6中,氣缸9通過(guò)PLC控制,實(shí)現(xiàn)定時(shí)工作,部分硫磺經(jīng)出料口10流出,落入托料槽7上,托料槽7上落滿硫磺后,硫磺將出料口10堵住,當(dāng)退火爐11內(nèi)二氧化硫和三氧化硫的濃度下降時(shí),通過(guò)PLC控制,氣缸9工作,氣缸9的伸縮桿伸出推動(dòng)推料塊8,推料塊8將托料槽7上的硫磺推入溜料槽5,硫磺經(jīng)加料口3和進(jìn)風(fēng)管2,進(jìn)入燃燒器本體1進(jìn)行燃燒,進(jìn)風(fēng)管2通入空氣輔助燃燒,硫磺燃燒生成二氧化硫,再進(jìn)一步生成三氧化硫,二氧化硫和三氧化硫通過(guò)出氣口4進(jìn)入進(jìn)氣主管15、進(jìn)氣支管16,經(jīng)噴嘴17噴出,對(duì)退火爐11內(nèi)的玻璃瓶進(jìn)行霜化處理。