一種利用ans-ob精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種利用ANS-OB精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,具體包括以下步驟:采用脫磷鐵水罐,將鐵水運至扒渣位進(jìn)行扒渣處理,對鐵水進(jìn)行測溫取樣;將鐵水運至ANS-OB精煉爐工位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氣攪拌;罐內(nèi)分1-3批加入造渣料,造渣料加入總量為20-50kg/t;利用ANS-OB精煉爐浸漬罩上方的噴槍吹入氧氣或空氣;脫磷處理完成后,對鐵水進(jìn)行扒渣處理,進(jìn)行測溫取樣,進(jìn)行下道工序。本發(fā)明的優(yōu)點是:實現(xiàn)了在不增加設(shè)備投入的情況下,利用工廠原有精煉爐對鐵水進(jìn)行脫磷,節(jié)約了大量的設(shè)備投入成本和場地占用面積。
【專利說明】ー種利用ANS-OB精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于煉鋼鐵水預(yù)處理【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其涉及ー種利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法。
【背景技術(shù)】
[0002]磷在鋼中通常是有害元素,因為磷容易在晶界偏析,造成鋼材的冷脆,磷的偏析還會造成鋼的各向異性,降低焊接性能、引起不銹鋼的腐蝕疲勞,因此大部分鋼種都要求降低磷含量。近年來,隨著潔凈鋼生產(chǎn)エ藝的迅速發(fā)展,提出了對低磷鋼的需求,如生產(chǎn)汽車用表面硬化優(yōu)質(zhì)合金鋼、深沖鋼、鍍錫板、超低碳鋼、軸承鋼、高級別管線鋼、低溫用鋼以及海洋用鋼等鋼種要求鋼中w(P)小于0.01%。因此,如何穩(wěn)定有效地控制鋼中雜質(zhì)磷元素的含量是鋼廠冶煉過程中的瓶頸所在。
[0003]目前大多數(shù)鋼廠在生產(chǎn)低磷鋼時通常采用,“雙聯(lián)法”或“雙渣法”?!半p聯(lián)法”即分別在脫磷轉(zhuǎn)爐和脫碳轉(zhuǎn)爐中采用兩次造渣,如文獻(xiàn)1 (“轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉エ藝及其特點”,孫禮明,上海金屬,第27卷第2期,第44-46頁),公開了轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)エ藝及特點。“雙渣法”即在同一轉(zhuǎn)爐內(nèi)冶煉中采用兩次造渣 ,如文獻(xiàn)2 (“復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣法生產(chǎn)低磷鋼エ藝實踐”,王海寶等,四川冶金,第30卷第4期,第29-31頁),公開了轉(zhuǎn)爐雙渣冶煉的エ藝特點。這兩種方法的不足在于エ藝復(fù)雜,冶煉時間長,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)率不能得到充分發(fā)揮。還有ー種方式是對轉(zhuǎn)爐鐵水預(yù)先進(jìn)行脫磷處理,如文獻(xiàn)3 (“鐵水脫磷エ藝分析研究”,張飛虎等,エ業(yè)加熱,第41卷第4期,第55-51頁),公開了國內(nèi)“太鋼”建立了鐵水“三脫站”對鐵水進(jìn)行脫磷、脫硅、脫硫處理。其不足是需用設(shè)備多,投資大、エ藝復(fù)雜、熱損大。因此,為了生產(chǎn)這些低磷、超低磷鋼,常規(guī)的冶煉方法已經(jīng)不能滿足這些鋼種對磷的要求。
[0004]ANS-0B精煉爐的基本原理是在鋼包底吹氫氣攪拌鋼液的條件下,在浸潰罩內(nèi)部完成鋼液的脫氧、合金化以及升溫等操作,解決了傳統(tǒng)吹氬攪拌引起鋼水裸露、卷渣造成的鋼水過氧化問題,在鋼水升溫、合金化以及去除夾雜物方面具有獨特的優(yōu)勢。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明的目的是提供ー種利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,實現(xiàn)鐵水脫磷,エ藝簡單,節(jié)約設(shè)備投入成本。
[0006]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
[0007]—種利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,具體包括以下步驟:
[0008]1)采用脫磷鐵水罐,將鐵水運至扒渣位,先對鐵水進(jìn)行扒渣處理,扒渣完成后,對鐵水進(jìn)行測溫取樣,檢測磷含量;
[0009]2)將鐵水運至ANS-0B精煉爐エ位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氣攪拌,氣體流量為5-6 Nm3/h t ;罐內(nèi)分1-3批加入造渣料,造渣料加入總量為20_50kg/t ;
[0010]3)利用ANS-0B精煉爐浸潰罩上方的噴槍吹入氧氣或空氣,氣體流量控制在5-10Nm3/h t ;[0011]4)脫磷處理完成后,由于渣層較厚,對鐵水進(jìn)行扒渣處理;
[0012]5)扒渣完成后,進(jìn)行測溫取樣,檢測磷含量。
[0013]步驟2)所述的造渣料為CaO、鐵氧化物、白云石、CaF2混合物,其中各組分質(zhì)量百分比為 CaO 35-55%,鐵氧化物 20_35%,白云石 8_15%,CaF2 5_15%。
[0014]步驟2)所述的底吹氣體是氬氣或氮氣。
[0015]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
[0016]實現(xiàn)了在不增加設(shè)備投入的情況下,利用エ廠原有精煉爐對鐵水進(jìn)行脫磷,節(jié)約了大量的設(shè)備投入成本和場地占用面積。同時也無需采用“雙聯(lián)法”或“雙渣法”等復(fù)雜エ藝進(jìn)行爐內(nèi)脫磷。因此本發(fā)明的實施可以節(jié)約大量設(shè)備投入成本和避免復(fù)雜的エ藝操作過程,實現(xiàn)低成本鐵水脫磷。
【具體實施方式】
[0017]下面對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)地描述,但是應(yīng)該指出本發(fā)明的實施不限于以下的實施方式。
[0018]ー種利用ANS-0B精煉 爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,具體包括以下步驟:
[0019]1)采用脫磷鐵水罐,將鐵水運至扒渣位,先對鐵水進(jìn)行扒渣處理,扒渣完成后,對鐵水進(jìn)行測溫取樣;
[0020]2)將鐵水運至ANS-0B精煉爐エ位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氣攪拌,氣體流量為5-6 Nm3/h t以不產(chǎn)生噴濺為宜;罐內(nèi)分1-3批加入造渣料,造渣料加入總量為20_50kg/t ;
[0021]3)利用ANS-0B精煉爐浸潰罩上方的噴槍吹入氧氣或空氣,氣體流量控制在5-10Nm3/h t ;
[0022]4)脫磷處理完成后,由于渣層較厚,對鐵水進(jìn)行扒渣處理;
[0023]5)扒渣完成后,進(jìn)行測溫取樣,用天車將合格鐵水吊至下一道エ序。
[0024]所述的造渣料為CaO、鐵氧化物、白云石、CaF2混合物,其中各組分質(zhì)量百分比為CaO 35-55%,鐵氧化物 20-35%,白云石 8_15%,CaF2 5_15%。
[0025]所述的底吹氣體可以是氬氣或氮氣。
[0026]實施例1:
[0027]利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷處理:
[0028]1)采用脫磷專用鐵水罐,將鐵水運至扒渣位,先對鐵水進(jìn)行扒渣處理。扒渣完成后,對鐵水進(jìn)行測溫取樣,實測鐵水溫度為1320°C,磷含量為0.065%。
[0029]2)將鐵水運至ANS-0B精煉爐エ位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氬氣攪拌。然后罐內(nèi)分2批加入造渣料,造渣料加入總量為25kg/t鐵。造渣料中各組分含量為(Wt%),CaO:45% ;鐵氧化物:30% ;白云石:12% ;CaF2:13%。
[0030]3)利用ANS-0B精煉爐浸潰罩上方的噴槍吹入氧氣,氣體流量控制在6Nm3/h t。
[0031]4)脫磷處理完成后,對鐵水進(jìn)行扒渣處理。
[0032]5)扒渣完成后,進(jìn)行測溫取樣,實測鐵水溫度為1347°C,磷含量為0.0078%。用天車將合格鐵水吊至下一道エ序。
[0033]結(jié)果可見不僅脫磷效果明顯,而且鐵水溫度沒下降反而上升27°C。實現(xiàn)脫磷的同時又避免了鐵水溫度損失。
[0034]實施例2:
[0035]利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷處理:
[0036]1)采用脫磷專用鐵水罐,將鐵水運至扒渣位,先對鐵水進(jìn)行扒渣處理。扒渣完成后,對鐵水進(jìn)行測溫取樣。實測鐵水溫度為1301°C,磷含量為0.091%。
[0037]2)將鐵水運至ANS-0B精煉爐エ位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氮氣攪拌。然后罐內(nèi)分3批加入造渣料,造渣料加入總量為40kg/t鐵。造渣料中各組分含量為(Wt%),CaO:52% ;鐵氧化物:25% ;白云石:14% ;CaF2:9%。
[0038]3)利用ANS-0B精煉爐浸潰罩上方的噴槍吹入空氣,氣體流量控制在10Nm3/h t。
[0039]4)脫磷處理完成后,對鐵水進(jìn)行扒渣處理。
[0040]5)扒洛完成后,進(jìn)行測溫取樣,實測鐵水溫度為1309°C,磷含量為0.0088%。用天車將合格鐵水吊至下一道エ序。
[0041]結(jié)果可見不僅脫磷效果明顯,而且鐵水溫度沒下降反而上升8°C。實現(xiàn)脫磷的同時又避免了鐵水溫度損失。
[0042]ANS-0B精煉爐通常是對鋼水進(jìn)行精煉的設(shè)備,由于其具有底吹攪拌、頂吹氧氣的特點,因此完全可以應(yīng)用現(xiàn)有的ANS-0B精煉爐對鐵水進(jìn)行脫磷處理。避免建鐵水“三脫站”即可實現(xiàn)鐵水脫磷,同時也無需采用“雙聯(lián)法”或“雙渣法”等復(fù)雜エ藝進(jìn)行脫磷。因此可以節(jié)約大量設(shè)備投入成本和避免復(fù)雜的エ藝操作過程,實現(xiàn)了低成本鐵水脫磷的目的。
【權(quán)利要求】
1.ー種利用ANS-OB精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,其特征在于,具體包括以下步驟: 1)采用脫磷鐵水罐,將鐵水運至扒渣位,先對鐵水進(jìn)行扒渣處理,扒渣完成后,對鐵水進(jìn)行測溫取樣,檢測磷含量; 2)將鐵水運至ANS-OB精煉爐エ位,首先打開底吹氣體閥門進(jìn)行吹氣攪拌,氣體流量為5-6 Nm3/h t ;罐內(nèi)分1-3批加入造渣料,造渣料加入總量為20_50kg/t ; 3)利用ANS-OB精煉爐浸潰罩上方的噴槍吹入氧氣或空氣,氣體流量控制在5-10Nm3/h t ; 4)脫磷處理完成后,由于渣層較厚,對鐵水進(jìn)行扒渣處理; 5)扒渣完成后,進(jìn)行測溫取樣,檢測磷含量。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的ー種利用ANS-OB精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,其特征在干,步驟2)所述的造渣料為CaO、鐵氧化物、白云石、CaF2混合物,其中各組分質(zhì)量百分比為CaO35-55%,鐵氧化物 20-35%,白云石 8_15%,CaF2 5_15%。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的ー種利用ANS-0B精煉爐進(jìn)行鐵水脫磷的方法,其特征在干,步驟2)所述的底吹氣體是 氬氣或氮氣。
【文檔編號】C21C7/064GK103451369SQ201310386043
【公開日】2013年12月18日 申請日期:2013年8月29日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月29日
【發(fā)明者】孫群, 尚德禮, 康磊, 李廣幫, 林洋, 王榮, 費鵬 申請人:鞍鋼股份有限公司