專利名稱:爐渣流動性測量裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及一種測量裝置,特別是一種爐渣流動性測量裝置,屬于測量用具設(shè)計制造技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
在高爐冶煉過程中,特別是在高爐冶煉釩鈦礦時,當(dāng)爐渣的流動性變差,就會使生鐵的含硫量大幅上升,直接影響生鐵的產(chǎn)品質(zhì)量,嚴重時會造成爐料難行、掛料、結(jié)瘤等異常爐況,從而影響高爐的正常冶煉。目前判斷爐渣流動性的好壞通常憑借人為經(jīng)驗,即通過人工肉眼觀察、辨別放渣和出鐵過程中的爐渣流動性,這樣勢必因個人的經(jīng)驗豐富程度、操作熟練程度及主觀判斷標(biāo)準(zhǔn)等,而造成非常大的誤差。因此有必要對現(xiàn)有技術(shù)加以改進。
發(fā)明內(nèi)容為解決現(xiàn)有判斷高爐爐渣流動性采用人工觀察所帶來的誤差較大的問題,本實用新型提供一種爐渣流動性測量裝置。本實用新型通過下列技術(shù)方案完成一種爐渣流動性測量裝置,其特征在于包括其上設(shè)凹槽的底座,以及置于底座上的其上設(shè)凹槽的頂蓋,并在頂蓋上設(shè)有帶空腔的料杯,料杯通過設(shè)于其杯底的通孔與頂蓋上的凹槽連通,以便將爐渣倒入料杯空腔中后,使?fàn)t渣從料杯底部的通孔流入凹槽中,再根據(jù)爐渣流入凹槽中的長度,判斷爐渣的流動性。所述底座上的凹槽設(shè)于底座表面,且凹槽槽口一側(cè)或二側(cè)設(shè)有刻度值,以便通過該刻度值準(zhǔn)確讀出爐渣的流動距離,從而判斷爐渣流動性。所述頂蓋上的凹槽設(shè)于頂蓋的底面,以便與底座配合后,使兩個接觸面上的凹槽連通,以形成讓爐渣流動的管狀通道。所述凹槽的截面呈半圓形,以便頂蓋與底座配合后,形成圓形管狀通道。所述頂蓋上的料杯設(shè)為上大下小的錐形杯,以方便將爐渣倒入杯中。所述頂蓋和底座上對應(yīng)設(shè)有多個定位孔,以便通過定位孔精確定位頂蓋和底蓋的配合精度。本實用新型具有下列優(yōu)點和效果采用上述方案,可方便地將爐渣倒入頂蓋的料杯中,然后讓爐渣自動從料杯底部的通孔流入凹槽中,再根據(jù)測定的爐渣流入凹槽中的長度,精確得出爐渣的流動性,避免了人為因素造成的誤差,保障高爐的正常冶煉,提高鐵水質(zhì)量,且操作方便、安全、可行、準(zhǔn)確。實為一理想的高爐用爐渣流動性測量裝置。
圖I為本實用新型之剖視圖;圖2為本實用新型之俯視圖;圖3為圖2的A-A視圖。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖對 本實用新型作進一步描述。本實用新型提供的爐渣流動性測量裝置,它包括其上設(shè)凹槽2的底座1,底座I上的凹槽2設(shè)于底座I的表面,且凹槽2槽口一側(cè)設(shè)有刻度值8,還包括置于底座I上的其上設(shè)凹槽3的頂蓋4,頂蓋4上的凹槽3設(shè)于頂蓋4的底面,且在頂蓋4上設(shè)有帶空腔6的料杯5,料杯5通過設(shè)于其杯底的通孔7與頂蓋4上的凹槽3連通,頂蓋4上的料杯5設(shè)為上大下小的錐形杯,凹槽2和凹槽3的截面均為半圓形,以便頂蓋4與底座I配合后,形成圓形管狀通道;在頂蓋4和底座I上對應(yīng)設(shè)有多個定位孔9,以便通過定位孔9精確定位頂蓋和底蓋的配合精度。如圖I、圖2、圖3。
權(quán)利要求1.一種爐渣流動性測量裝置,其特征在于包括其上設(shè)凹槽的底座,以及置于底座上的其上設(shè)凹槽的頂蓋,并在頂蓋上設(shè)有帶空腔的料杯,料杯通過設(shè)于其杯底的通孔與頂蓋上的凹槽連通。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的爐渣流動性測量裝置,其特征在于所述底座上的凹槽設(shè)于底座表面,且凹槽槽口一側(cè)或二側(cè)設(shè)有刻度值,以便通過該刻度值準(zhǔn)確讀出爐渣的流動距離,從而判斷爐渣流動性。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的爐渣流動性測量裝置,其特征在于所述頂蓋上的凹槽設(shè)于頂蓋的底面。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的爐渣流動性測量裝置,其特征在于所述凹槽的截面呈半圓形。
5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的爐渣流動性測量裝置,其特征在于所述頂蓋上的料杯設(shè)為上大下小的錐形杯。
6.根據(jù)權(quán)利要求I所述的爐渣流動性測量裝置,其特征在于所述頂蓋和底座上對應(yīng)設(shè)有多個定位孔。
專利摘要本實用新型提供一種爐渣流動性測量裝置,其特征在于包括其上設(shè)凹槽的底座,以及置于底座上的其上設(shè)凹槽的頂蓋,并在頂蓋上設(shè)有帶空腔的料杯,料杯通過設(shè)于其杯底的通孔與頂蓋上的凹槽連通??煞奖愕貙t渣倒入頂蓋的料杯中,然后讓爐渣自動從料杯底部的通孔流入凹槽中,再根據(jù)測定的爐渣流入凹槽中的長度,精確得出爐渣的流動性,避免了人為因素造成的誤差,保障高爐的正常冶煉,提高鐵水質(zhì)量,且操作方便、安全、可行、準(zhǔn)確。
文檔編號C21B7/24GK202380009SQ20112053315
公開日2012年8月15日 申請日期2011年12月19日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月19日
發(fā)明者唐啟榮, 楊杰康, 汪勤峰, 王濤, 申波 申請人:武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司